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球磨機(jī)滑履瓦溫高的原因分析及改造

2023年02月10日 14:51:47      來源:安慶永益機(jī)械有限公司 >> 進(jìn)入該公司展臺      閱讀量:22

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球磨機(jī)滑履瓦溫高的原因分析及改造

2021-02-27
王安偉 郝慶豐 舒超 劉建清
(唐山冀東啟新水泥有限責(zé)任公司)
一、存在的問題描述
某公司新建4000t/d新型干法水泥熟料生產(chǎn)線,于2010年12月開始投料生產(chǎn),水泥粉磨系統(tǒng)是冀東發(fā)展集團(tuán)自主研發(fā)設(shè)計的立磨加球磨的雙閉路聯(lián)合粉磨系統(tǒng)。該系統(tǒng)有A、B兩條水泥粉磨生產(chǎn)線,主機(jī)設(shè)備配置為JLM24.3立磨加Φ4.8m×9.5m滑履球磨機(jī),系統(tǒng)設(shè)計臺時產(chǎn)量為175t/h,經(jīng)過一系列技術(shù)改造,現(xiàn)綜合臺時產(chǎn)量已達(dá)到220t/h以上。
但自投產(chǎn)后一直存在球磨機(jī)滑履瓦溫高的問題,嚴(yán)重制約了生產(chǎn)的穩(wěn)定運(yùn)行,存在很大的設(shè)備隱患。實(shí)際運(yùn)行中冬季瓦溫是88℃左右,夏季由于熟料溫度達(dá)到120-180℃,不得已將瓦溫報警停機(jī)值由85℃逐步調(diào)整到93℃。但仍然經(jīng)常連續(xù)運(yùn)行幾小時,瓦溫就會超過93℃,被迫停機(jī)晾磨降溫。2013年曾依次采取過增大拉風(fēng)、更換潤滑油和刮瓦;將磨機(jī)筒體的5mm石棉板全部改為10mm石棉板;后來又在磨機(jī)內(nèi)滑履瓦下部設(shè)計增加油池冷卻系統(tǒng),筒體內(nèi)部靠近滑履部分的位置做了隔熱涂料等措施,仍然不能解決問題,而且漏油比較嚴(yán)重。在2015年3月公司設(shè)備管理人員又組織相關(guān)專業(yè)人員深入分析問題并制定解決措施。
二、原因分析及改造
瓦溫升高的原因?yàn)椋?br>(1)磨機(jī)設(shè)計上因支撐為滑履與滾圈接觸形式,線速度高,滑履和滾圈之間產(chǎn)生的摩擦熱高;
(2)磨機(jī)內(nèi)因入磨高溫熟料以及物料粉磨產(chǎn)生熱量造成筒體溫度持續(xù)上升,通過熱傳導(dǎo)將溫度傳導(dǎo)到滑履瓦,使之瓦溫居高不下。甚至出現(xiàn)過磨瓦研傷的情況,磨瓦損壞開裂照片見圖1。
圖1 磨瓦損壞開裂
綜上原因,為穩(wěn)定設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn),提高可靠性特制定以下的改造方案:
(1)拆除2塊筒體襯板,在出料篦板與筒體間原保溫棉50mm間隙增加澆注料,隔絕磨機(jī)支撐盤內(nèi)溫度向筒體熱傳導(dǎo);
(2)將出料端螺旋葉片下與磨機(jī)筒體間空腔接近滑履位置打澆注料隔絕熱輻射。
(3)由于是在水泥發(fā)運(yùn)旺季期間進(jìn)行改造,沒有倒球清理的時間??朔臻g限位的困難制定在180°范圍內(nèi)分為2次施工方案,見圖2。
圖2 施工方案
具體施工方案如下:
(1)將磨機(jī)斷電,維修人員由磨機(jī)筒體上部人孔門進(jìn)入到磨機(jī)筒體內(nèi)部,開始做改造前的材料工器具相關(guān)準(zhǔn)備工作。
(2)將出磨篦板拆解一半,出料裝置內(nèi)的螺旋葉片對稱180°各拆下一塊做焊接錨固件準(zhǔn)備。
(3)內(nèi)部對稱180°拆下襯板一及襯板二各一塊,灌澆注料填充50mm間隙。
(4)筒體內(nèi)部焊接“Y”型錨固件,澆注料要求攪拌成漿糊狀凝固24h。
(5)開啟磨機(jī)慢驅(qū),進(jìn)行內(nèi)部另一半的澆筑。步驟同上,此處不再重復(fù)敘述。
三、改造效果對比情況
經(jīng)過此次技術(shù)改造其降溫效果明顯,改造前90.8℃、改造后降至74.7℃。按照當(dāng)下環(huán)境溫度與夏季溫差20℃預(yù)測,在夏季時磨機(jī)瓦溫應(yīng)可控在80℃左右,穩(wěn)定運(yùn)行后將瓦溫報警值調(diào)回85℃設(shè)備保護(hù)值以便降低事故發(fā)生率。
此次技術(shù)改造投入施工費(fèi)、材料合計約為2.5萬元。而通過此次技術(shù)改造,可以對我公司帶來的經(jīng)濟(jì)效益分析如下:磨機(jī)能夠在夏季發(fā)運(yùn)旺季的時候穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn),避免了頻繁停機(jī),保障了生產(chǎn)及發(fā)運(yùn)的穩(wěn)定。估算每年減少停機(jī)約278h,影響產(chǎn)量約5.5萬t。參照每噸10元利潤計算,影響效益約55.5萬元。避免頻繁停、啟設(shè)備,其每年節(jié)約的設(shè)備空轉(zhuǎn)電耗以及設(shè)備啟動電耗約為30萬元。以上合計每年減少停機(jī)預(yù)計可創(chuàng)造利潤約85.5萬元。
通過此次改造,投入較少的資金延長了的設(shè)備使用壽命;降低備件及維修成本;既保證設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行、降低事故隱患發(fā)生率;又提高了設(shè)備可靠性達(dá)到預(yù)期目標(biāo),具有長遠(yuǎn)的經(jīng)濟(jì)效益。
來源:《水泥工程》2018年04期
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