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淺析潤滑油溫高的原因及處理措施

2023年02月13日 14:03:18      來源:安慶永益機械有限公司 >> 進入該公司展臺      閱讀量:16

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淺析潤滑油溫高的原因及處理措施

2021-01-16
盧松濤
摘 要:在汽輪發(fā)電機組運行過程中,潤滑油起到非常關鍵的作用。潤滑油為汽輪機及發(fā)電機組的軸瓦提供潤滑、冷卻的作用,油溫過高或者過低都會影響設備的穩(wěn)定運行。本文簡要介紹汽輪發(fā)電機組在運行過程中的潤滑油系統(tǒng)油溫高的原因分析及處理措施。
關鍵詞:汽輪機;軸瓦;潤滑 
一、潤滑油的作用
在發(fā)電機組等大型轉動設備中,軸瓦采用的大都是稀油潤滑方式,機組設置潤滑油箱、油泵、油過濾器、冷油器等設備。潤滑油主要是為轉動設備的各軸瓦提供潤滑、冷卻的作用。機組正常運行時潤滑油溫度應控制在40℃±5℃范圍內,潤滑油溫度過高或者過低都會影響機組的穩(wěn)定運行。油溫過高會造成機組軸瓦油膜變薄或者油膜無法建立,從而導致軸瓦溫度升高或者出現(xiàn)機組振動增大的現(xiàn)象;油溫過高還會造成潤滑油裂化趨勢加快,裂化的潤滑油進入調速系統(tǒng)將會引起調速系統(tǒng)工作不穩(wěn)定。
二、油溫高的原因分析及處理措施
常用的潤滑油冷油器有兩種形式,一種是管殼式冷油器,管內為冷卻介質,通常冷卻介質采用水,管外為潤滑油,管殼式冷油器有維修簡便的優(yōu)點,但是其體積較大;另一種是板式冷油器,此冷油器的冷卻介質進入換熱器的偶數(shù)槽道,潤滑油則進入奇數(shù)槽道,板式換熱器具有換熱面積大、體積小的優(yōu)點,但是檢修困難較大。影響潤滑油溫度較常見的原因主要有以下幾方面: 
(1)冷卻水壓低、流量小; 
(2)冷卻水溫度高; 
(3)換熱器水側或者油側結垢。 
我廠有6臺余熱余能發(fā)電機組,在實際運行過程中發(fā)現(xiàn),有幾臺機組存在油溫偏高的現(xiàn)象,對潤滑油冷油器的參數(shù)進行采集并進行了分析,下面簡要介紹原因分析及處理措施。
(一)冷卻水閥門閥芯脫落,造成冷卻水流量小
2#60MW發(fā)電機組和干熄焦發(fā)電1#發(fā)電機組在運行過程中,均出現(xiàn)冷油器冷卻水閥門全開狀態(tài)下出口油溫高于45℃的現(xiàn)象,對運行參數(shù)進行記錄。2#60MW機組冷油器進出口油溫差5℃,冷卻水進出口溫差9℃;1#干熄焦發(fā)電2#冷油器進出口油側溫差6℃,水側進出口溫差10℃。
范圍。檢查冷油器發(fā)現(xiàn),2#60MW冷油器的水側頂部的放氣閥打開后發(fā)現(xiàn)水流高度在1m左右,冷油器的標高在8m,進口水壓力在0.2MPa,明顯水壓偏低,由此可判斷是冷油器的進口閥門存在閥芯脫落的可能性,造成水流量減小。1#干熄焦發(fā)電機組的2#冷油器現(xiàn)象與2#60MW機組的冷油器現(xiàn)象一致。
由于生產(chǎn)原因,干熄焦發(fā)電機組不能停機處理,采取臨時措施,在1#發(fā)電機組的2#冷油器冷卻水進口閥門后面安裝管道,新接入一路冷卻水源,經(jīng)過改造后,冷油器的油溫差及水溫差均達到正常工作范圍,待機組停機后對閥門進行檢查更換。2#60MW機組有停機計劃,停機后檢查閥門,閥芯脫落,更換了新閥門后運行正常。
(二)管內壁、外壁結垢,傳熱效果差
1#60MW發(fā)電機組的冷油器為兩臺并聯(lián)運行的板式換熱器,在運行過程中兩臺冷油器均處于運行狀態(tài),冷油器出口油溫逐漸升高,未引起充分重視,直至出口油溫升至45℃,達到48℃,調整冷卻水量油溫無降低趨勢。對運行參數(shù)進行記錄,冷油器進出口油溫差10℃,冷卻水進出口溫差2℃。
分析發(fā)現(xiàn),運行的冷油器冷卻水進出口水溫差小,水壓和水溫正常,分析是水側或者油側存在結垢現(xiàn)象,造成換熱效果差,冷油器出口油溫偏高。由于油溫持續(xù)升高,申請停機處理。機組停運后對板式冷油器進行解體檢查、清理,發(fā)現(xiàn)油側和水側結垢嚴重,對每臺冷油器進行人工清理、更換密封墊圈,組裝完成后進行打壓試驗無泄漏后投入運行。投入運行后,其它條件不變,單臺冷油器運行,冷卻水閥門開度在50%左右時,冷油器出口油溫能夠控制在40℃,滿足機組運行對油溫的要求。 
(三)冷油器內部的水側進出口隔板墊圈損壞,冷卻水短路
3#60MW發(fā)電機組冷油器為管殼式冷油器。在運行過程中發(fā)現(xiàn)出口油溫偏高,對各冷油器的運行參數(shù)進行分析。冷油器的油側進出口油溫降為7℃,出口油溫度超過45℃,不能滿足運行要求,冷卻水溫度和冷卻水壓力都正常,冷卻水進出口閥門在開展位置,冷卻水進出口溫差為2℃,判斷是冷油器的換熱面結垢造成冷卻效果差。對冷油器解體檢查處理,冷油器的冷卻管道未發(fā)現(xiàn)結垢現(xiàn)象,冷油器的冷卻水入口有少量填料皮子,但是不足以對油溫產(chǎn)生較大影響。繼續(xù)檢查油溫高的原因,頂部封頭內部水側有一道隔板,冷油器底部水側有三個水室,把冷油器的冷卻水分為4個流程。檢查頂部封頭內的隔板,發(fā)現(xiàn)隔板與頂蓋之間約5mm厚的膠皮損壞移位,造成冷卻水短路,冷卻水原來的4流程變成2流程,降低了冷油器的冷卻效果。更換了膠皮后恢復冷油器,投入運行冷卻水進出口水溫在正常范圍,通過調整水側閥門開度,油溫能夠自由控制在40℃,滿足了機組運行需求。由于膠皮損壞短路冷卻水造成冷油器出水溫度偏低,給分析判斷造成一種冷油器結垢的假象,通過檢修發(fā)現(xiàn)冷油器的冷卻效果差實際是由于冷卻水短路造成的。
三、結語
通過以上現(xiàn)象和分析表明,影響冷油器出口潤滑油溫高的原因有多種,只要結合原理對各運行參數(shù)認真分析,就一定能夠找到正確的處理方法,保證冷油器的正常工作,滿足機組對潤滑油溫度的要求。隨著運行時間的推移,還會出現(xiàn)冷油器六通閥短路等新的問題,以上是筆者就本單位發(fā)電機組運行過程中潤滑油溫異?,F(xiàn)象進行的分析,制定的處理措施,希望對讀者有所幫助。
參考文獻: 
[1]邵和春.汽輪機運行.北京:中國電力出版社,2006. 
[2]肖增弘.火電機組汽輪機運行技術.北京:中國電力出版社,2008. 
來源:《科技風》2020年第06
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