預(yù)分解窯托輪常見故障分析及處理
2020-10-13 張宴山 閆國鵬
(河北金隅鼎鑫水泥有限公司)
回轉(zhuǎn)窯在熟料煅燒過程中處于直接決定整個(gè)工廠產(chǎn)品質(zhì)量和能源消耗的特殊地位,提高回轉(zhuǎn)窯的運(yùn)轉(zhuǎn)率和可靠性成為水泥企業(yè)生產(chǎn)和設(shè)備管理的重中之重。本文就某公司回轉(zhuǎn)窯托輪的一些常見故障和存在的問題進(jìn)行分析和探討,以供借鑒。
一、托輪瓦常見故障及分析處理
1.1 托輪安裝問題
(1)正常托輪軸加工時(shí)單面有一個(gè)孔,兩個(gè)安裝檢修用的螺紋孔,設(shè)備安裝時(shí)往往注重托輪瓦及底座球面瓦的安裝驗(yàn)收,而忽略托輪軸加工的螺紋孔,曾有運(yùn)行一年的窯托輪瓦無故的燒瓦而導(dǎo)致停窯,在檢查中發(fā)現(xiàn)托輪瓦進(jìn)了異物,托輪底座下面有鐵屑。分析原因?yàn)橥休嗇S加工螺紋孔時(shí)鐵屑未清理,隨著長時(shí)間運(yùn)轉(zhuǎn),內(nèi)部鐵屑出來進(jìn)入托輪瓦,造成不必要的停窯事故。
(2)托輪帶油勺安裝要按順序緊固并注意校核安裝尺寸。曾有一托輪設(shè)計(jì)存在缺陷,托輪瓦座部分部位設(shè)計(jì)時(shí)未考慮到帶油勺的實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)情況,設(shè)備安裝時(shí)只是簡單按圖紙安裝,在實(shí)際運(yùn)行時(shí)托輪上下竄,造成帶油勺磨損托輪底座(磨損深度達(dá)3 mm),且?guī)в蜕滓蚴芰^大損壞,造成托輪瓦燒瓦。后在帶油勺安裝時(shí)加6mm鋼板,保證托輪上下竄時(shí)正常運(yùn)轉(zhuǎn),同時(shí)日常檢查托輪瓦肩磨損情況,防止上下竄超限。另外安裝帶油勺時(shí)盡量不使用平墊或彈墊,因帶油勺長期運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)如果發(fā)生緊固螺栓斷裂,螺栓較重,會(huì)直接沉入底部,而彈墊較輕,就有可能懸浮,帶油勺有可能將其送入托輪瓦,日常要注意檢查帶油勺及螺栓。
1.2 托輪瓦潤滑油使用不當(dāng)
某公司2500t/d熟料窯托輪瓦正常使用CKC680中負(fù)荷齒輪油,而5 000t/d熟料窯托輪瓦使用CKC680時(shí)托輪瓦溫一直偏高,改用蒸汽缸油1500后,托輪瓦溫度保持正常。但在一次窯檢修后投料時(shí),由于窯速提速較快,天氣寒冷,窯筒體冷卻收縮快,造成窯筒體發(fā)生變形,同時(shí)托輪瓦油溫度較低,粘度大,托輪密封被破壞,密封彈簧進(jìn)入瓦口,造成研瓦。對(duì)此,針對(duì)其他生產(chǎn)線托輪瓦用油情況,將原蒸汽缸油1500更換成HF托輪瓦專用油,原托輪密封彈簧全部拆除,托輪加裝加熱裝置,目前窯托輪瓦運(yùn)行正常。
另外遇到冬季檢修,注意托輪瓦油加熱問題,因天氣寒冷時(shí)油溫較低,潤滑油粘度也較大,會(huì)造成托輪瓦翻瓦事故,同時(shí)托輪瓦壓塊(鑄件)損壞,連接螺栓斷裂,要緊急加工鉚焊件壓塊,檢查并恢復(fù)托輪瓦。同時(shí)間斷轉(zhuǎn)窯時(shí),由于窯速慢,轉(zhuǎn)動(dòng)量少,現(xiàn)場(chǎng)需在托輪瓦上淋油。
1.3 托輪瓦觀察孔設(shè)計(jì)笨重
原設(shè)計(jì)托輪瓦觀察孔一般都是鑄件,比較笨重,遇到上面沾有油污更是難以打開,加之周圍環(huán)境粉塵較多,如未能及時(shí)清理干凈,臟物會(huì)進(jìn)入托輪瓦,瓦溫急劇升高,造成停窯事故。目前可以將托輪瓦觀察孔改成鉚焊件,用3mm鋼板做成迷宮圓形觀察孔,檢查時(shí)輕輕提起,并能阻擋灰塵臟污進(jìn)入。
1.4 托輪瓦修復(fù)方法改進(jìn)
正常托輪瓦損傷較輕時(shí),需要進(jìn)行重新刮研修復(fù)。傳統(tǒng)方法是利用刮刀進(jìn)行刮研,維修時(shí)間長,工作強(qiáng)度大,利用手持砂帶機(jī)進(jìn)行前期維修處理,可大大節(jié)省維修時(shí)間,選用不同規(guī)格的砂帶,均勻在軸瓦上進(jìn)行打磨,后期研磨時(shí)采用紙砂輪拋光機(jī)進(jìn)行處理,逐步代替刮刀維修。使用砂帶機(jī)維修托輪軸更是方便,傳統(tǒng)使用砂帶或油石進(jìn)行處理,維修比較慢而且研磨不均勻,使用砂帶機(jī)可以來回均勻打磨,比較容易控制,大大節(jié)省檢修時(shí)間。
二、窯輪帶擋塊磨損及維修
該公司兩檔窯出現(xiàn)輪帶擋塊急劇磨損,使用不到一年磨損40mm,已嚴(yán)重影響窯的正常運(yùn)轉(zhuǎn),因輪帶限位間隙大,靠液壓擋輪使窯上下竄已不能正常使用。檢查分析輪帶滑移量超標(biāo),根據(jù)所測(cè)數(shù)據(jù)(見表1),按最小間隙值原則對(duì)所有墊板抽出加相應(yīng)厚度的鋼板(因磨損不均,如果按測(cè)量值加,有可能造成正常運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)無滑移量,輪帶抱死)。針對(duì)輪帶擋塊磨損計(jì)劃在原來基礎(chǔ)上焊接鋼板,長度比原來增加有利于在線補(bǔ)焊,原擋塊是普通鋼板直接與輪帶干摩擦,重新設(shè)計(jì)時(shí)改為鋼板均勻打孔并加裝石墨柱,增加潤滑效果,減少擋塊磨損。
表1 輪帶滑移量
在補(bǔ)焊二檔擋塊(兩檔窯)時(shí),需要將輪帶與原磨損擋塊留出補(bǔ)焊位置,考慮到輪帶與液壓擋輪接觸,停窯之前將窯竄到上位,檢修時(shí)將液壓擋輪泄壓,在需要補(bǔ)焊擋塊方向均布使用3個(gè)20t機(jī)械千斤頂,同時(shí)慢轉(zhuǎn)窯,每轉(zhuǎn)一圈壓一下千斤頂,循環(huán)操作使輪帶移動(dòng)到要求位置。
三、液壓擋輪軸承壞的原因分析及采取措施
該公司窯液壓擋輪軸承頻繁損壞,最短時(shí)間間隔不足7個(gè)月,分析是潤滑油問題,將原使用稀油潤滑改為潤滑脂潤滑(某兩檔窯采用潤滑脂),但效果不明顯??偨Y(jié)原因如下:
(1)液壓擋輪壓力調(diào)整并控制在4~6MPa,但隨著窯況的變化,壓力經(jīng)常波動(dòng),7~8MPa。
(2)窯尾窯磚磨損偏薄,筒體溫度偏高,受窯筒體熱輻射影響,液壓擋輪軸承在高溫狀態(tài)下運(yùn)行影響使用壽命,而且潤滑油在高溫下標(biāo)號(hào)降低。
(3)該軸承座經(jīng)多次事故后,軸承座內(nèi)孔間隙變大,運(yùn)行中軸承與軸承座之間易形成線接觸或點(diǎn)接觸,使軸承承受的重負(fù)荷不均衡,運(yùn)行易發(fā)生磨損及軸承疲勞破損是軸承壞的主要原因。
(4)液壓擋輪多次安裝后其中心線與窯中心線沒有校核。
采取的措施如下:
(1)調(diào)整托輪控制窯下行力,油壓一直保持在4~6MPa,有效控制液壓擋輪受力。
(2)對(duì)原有的隔熱板進(jìn)行技改。改為中間透風(fēng)的雙隔熱板,限度地降低窯筒體對(duì)液壓擋輪的熱輻射,降低軸承和潤滑油的溫度,提高使用壽命。潤滑油由原來國產(chǎn)#460中負(fù)荷齒輪油改為耐高溫的美孚合成齒輪油SHC320。
(3)在軸承座上加裝熱電偶,有效的對(duì)軸承溫度進(jìn)行監(jiān)控。
(4)對(duì)于更換下的備件,擋輪軸承座內(nèi)部由于尺寸變大,應(yīng)為dP540G7(+0 083 +0.02)實(shí)測(cè)為中Φ540+0.4+0。更換下備件要按原始尺寸進(jìn)行修復(fù)。
(5)安裝安裝圖紙重新校正液壓擋輪中心線與窯中心線偏差,減少液壓擋輪受力。
四、結(jié)語
回轉(zhuǎn)窯托輪的常見故障可能遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止這些,許多業(yè)內(nèi)相關(guān)人員已進(jìn)行講述,本文就不再重復(fù),希望這些實(shí)際案例對(duì)大家有所幫助。
來源:《水泥工程》 2018年第1期