高爐下密封閥軸頭密封的改進(jìn)
2020-09-05 劉文賢 郭永強(qiáng) 黃坤 蔣俊策
(安鋼煉鐵廠)
摘 要:不休風(fēng)對(duì)高爐下密閥驅(qū)動(dòng)軸軸頭密封進(jìn)行處理,在原密封的基礎(chǔ)上,另加裝一對(duì)半圓附加壓蓋加硅膠圈的方式進(jìn)行密封,并用螺栓壓緊壓蓋,使?jié)櫥錆M(mǎn)密封腔,密封圈膨脹,密封唇和軸頸貼合更好,密封效果良好。
關(guān)鍵詞:不休風(fēng);密封;軸頭;改進(jìn)
0 現(xiàn)狀
煉鐵廠7#高爐爐頂下密閥驅(qū)動(dòng)軸軸頭密封多次發(fā)生煤氣吹損現(xiàn)象,極易造成高爐休風(fēng)。由于下密閥的密封工況惡劣,長(zhǎng)期處于高溫、高壓煤氣、粉塵的環(huán)境中,往復(fù)轉(zhuǎn)動(dòng)摩擦,密封圈容易磨損、老化,而且維修空間狹小。常規(guī)檢修更換整套密封需要高爐休風(fēng)4小時(shí),給高爐生產(chǎn)造成較大的經(jīng)濟(jì)損失。經(jīng)過(guò)技術(shù)人員分析討論,決定對(duì)下密軸頭跑煤氣進(jìn)行不休風(fēng)處理。
1、改進(jìn)原理
下密封閥軸頭密封結(jié)構(gòu)如圖1所示,由殼體、壓蓋、組合密封圈、支撐環(huán)組成。由于密封圈磨損、老化造成密封唇邊和軸間隙增大而失效。如果不休風(fēng)直接拆卸壓蓋,爐內(nèi)高溫、高壓煤氣就會(huì)將舊密封吹出,新密封圈也無(wú)法安裝。于是我們決定在原密封的基礎(chǔ)上,另加裝一對(duì)半圓附加壓蓋加硅膠圈的方式進(jìn)行密封。
2、具體實(shí)施步驟
(1)如圖1加工兩個(gè)半圓型附加壓蓋7 合在一起,其內(nèi)徑比軸的直徑大1mm,并把附加壓蓋內(nèi)側(cè)加工8×8 的倒角;

(2)準(zhǔn)備好施工工具和φ10mm 硅膠圈等材料,戴好把原密封壓板上的4 條M10×30 螺栓先卸下緊臨的兩條;
(3)把直徑為10mm 的硅膠條單根繞在軸上貼緊,然后用加工好的一個(gè)半圓壓板倒角向里壓住并換裝成M10×50 的螺栓壓緊;
(4)把另外兩條M10×30 螺栓卸下,把硅膠條接頭切成45°斜面粘牢,形成一個(gè)硅膠圈;
(5)把另一個(gè)加工好的半圓壓板倒角向里扣在軸上壓住硅膠圈,用M10×50 的螺栓壓緊;
(6)壓入潤(rùn)滑脂。使?jié)櫥錆M(mǎn)密封腔,密封圈膨脹,密封唇和軸頸貼合更好,密封效果良好。
3 經(jīng)濟(jì)效益分析
常規(guī)處理高爐需要休風(fēng)4h。 每小時(shí)6批料,每批料產(chǎn)9.8t鐵計(jì)算,則每次處理增鐵:9.8×6×4=235.2t,根據(jù)市場(chǎng)行情,每噸鐵創(chuàng)造效益約500元計(jì)算,則每次處理創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益:235.2×500=117 600 元,按每年使用該項(xiàng)技術(shù)5次計(jì)算,年可節(jié)約成本:117 600×5=58.8 萬(wàn)元。
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來(lái)源:《液壓氣動(dòng)與密封》 2014年