D型壓縮機(jī)振動(dòng)超標(biāo)故障的排查與維修
2020-07-16 帕哈提·賽買(mǎi)提
摘 要:D型天然氣壓縮機(jī)在運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中出現(xiàn)振動(dòng)超高報(bào)警停機(jī),通過(guò)運(yùn)用振動(dòng)監(jiān)測(cè)儀器和激光對(duì)中儀,提取振動(dòng)信號(hào)并實(shí)施調(diào)整維護(hù),故障得到有效解決。
關(guān)鍵詞:壓縮機(jī);振動(dòng);聯(lián)軸器
1 引言
D型天然氣壓縮機(jī)在X天然氣處理站處理凝析油穩(wěn)定產(chǎn)生塔頂富氣,對(duì)富氣進(jìn)行增壓實(shí)現(xiàn)回收,容積流量為5m
3/min,進(jìn)氣壓力0.6MPa,排氣壓力6.5MPa,機(jī)組為對(duì)置平衡式、兩列、雙作用(蓋側(cè)壓縮)電驅(qū)活塞壓縮機(jī),日處理氣量5×104m
3。機(jī)組的穩(wěn)定運(yùn)行直接影響富氣回收率。2#機(jī)組運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中出現(xiàn)振動(dòng)超高報(bào)警停機(jī),現(xiàn)場(chǎng)提取振動(dòng)信號(hào)顯示電機(jī)與中體振動(dòng)幅值超標(biāo),調(diào)整機(jī)組與電機(jī)對(duì)中,再次運(yùn)行仍發(fā)生報(bào)警停機(jī),對(duì)機(jī)體中體拆解檢查,發(fā)現(xiàn)十字頭銷(xiāo)有斷裂,更換十字頭銷(xiāo),并對(duì)各摩擦副間隙進(jìn)行測(cè)量調(diào)整,再次運(yùn)行各點(diǎn)位振動(dòng)幅值得到降低,機(jī)組恢復(fù)正常運(yùn)行。
2 故障表象
D型往復(fù)壓縮機(jī)分別在電機(jī)與壓縮端設(shè)有2個(gè)固定式振動(dòng)傳感器,2018年6~7月,2#機(jī)組頻繁出現(xiàn)報(bào)警停機(jī)(振動(dòng)超高停機(jī)設(shè)定值:15mm/s),主要報(bào)警源為電機(jī)振動(dòng)傳感器。對(duì)機(jī)組電機(jī)進(jìn)行排查,采用便攜式振動(dòng)監(jiān)測(cè)儀對(duì)機(jī)組進(jìn)行振動(dòng)監(jiān)測(cè),壓縮端一、二級(jí)氣閥、中體、曲軸箱、氣閥各點(diǎn)位3個(gè)方向振動(dòng)幅值均在9~12mm/s,而電機(jī)存在軸向振動(dòng)大(18mm/s,超過(guò)停機(jī)設(shè)定值)。
3 電機(jī)故障排查
按照振動(dòng)監(jiān)測(cè)儀器振動(dòng)幅值結(jié)果,其電機(jī)風(fēng)扇一側(cè)振動(dòng)幅值相對(duì)聯(lián)軸器端振動(dòng)幅值較高,分析有可能存在動(dòng)平衡性偏差,見(jiàn)表1。拆解電機(jī)風(fēng)扇端檢查,發(fā)現(xiàn)電機(jī)風(fēng)扇存在偏心,軸套有磨損,風(fēng)扇出現(xiàn)松框,如圖1所示。
進(jìn)一步排查電機(jī)聯(lián)軸器端,其軸承未有異常,聯(lián)軸器膠圈存在老化裂紋問(wèn)題,按圖2所示里外有裂紋。
2018年7月10日經(jīng)對(duì)風(fēng)扇軸套進(jìn)行更換,并更換聯(lián)軸器膠圈,采用激光對(duì)中儀對(duì)其進(jìn)行對(duì)中,對(duì)中數(shù)據(jù)如圖3所示水平與垂直方向均在“良好”以上。
2#機(jī)組帶載運(yùn)行振動(dòng)幅值得到有效降低,如表2所示。2018年7月22日期間2#機(jī)組再次出現(xiàn)振動(dòng)值超高停機(jī),此次僅依靠經(jīng)驗(yàn)判斷為聯(lián)軸器對(duì)中不良導(dǎo)致,對(duì)2#機(jī)組進(jìn)行對(duì)中,檢查對(duì)中數(shù)據(jù)依舊為“良好”,進(jìn)一步對(duì)其調(diào)對(duì),將聯(lián)軸器對(duì)中至“優(yōu)等”,如圖4所示。機(jī)組本次對(duì)中完成后,對(duì)其帶載運(yùn)行,工藝參數(shù)進(jìn)行核查,進(jìn)氣壓力:0.4~0.56MPa,排氣壓力:4.2MPa,電流:120~145A,均符合設(shè)計(jì)參數(shù)范圍。實(shí)施振動(dòng)監(jiān)測(cè),電機(jī)振動(dòng)幅值降低到12mm/s左右,得到消減在合理范圍。但壓縮機(jī)本體振動(dòng)幅值較高,其水平、垂直方向振動(dòng)值均在20mm/s以上。
4 壓縮機(jī)故障排查
以振動(dòng)監(jiān)測(cè)結(jié)果為依據(jù),分析有可能機(jī)組部件運(yùn)動(dòng)副摩擦出現(xiàn)異常。機(jī)組活塞與氣缸、十字頭與導(dǎo)軌、曲柄銷(xiāo)與連桿大頭瓦、兩連桿大頭與曲柄銷(xiāo)等配合間隙超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)范圍,會(huì)產(chǎn)生零件松框,軸套、軸瓦零件表面物質(zhì)由于潤(rùn)滑不良或裝配不當(dāng)?shù)仍虿粩鄵p失,零件尺寸或摩擦表面形狀發(fā)生改變,都會(huì)產(chǎn)生運(yùn)動(dòng)零件徑向跳動(dòng)、軸向竄動(dòng),高速運(yùn)動(dòng)加大對(duì)機(jī)體沖擊力就會(huì)導(dǎo)致振動(dòng)。
在2#機(jī)組拆檢曲軸箱,發(fā)現(xiàn)一級(jí)缸軸瓦表面發(fā)生較嚴(yán)重偏磨,表面劃痕較大,1mm,主要表現(xiàn)為軸瓦與軸徑配合間隙不均勻,局部配合間隙過(guò)小造成。如圖5所示。
拆解中體十字頭發(fā)現(xiàn)十字頭在中間發(fā)生斷裂,斷口如圖6所示。十字頭銷(xiāo)連接連桿與十字頭,十字頭往復(fù)運(yùn)動(dòng)中十字頭銷(xiāo)主要承受剪切交變應(yīng)力,十字頭銷(xiāo)斷口較齊平,與橫向剪切應(yīng)力方向一致,且潤(rùn)滑口檢查正常,切口是沿著機(jī)械加工凹槽橫向斷裂,分析是十字頭銷(xiāo)存在疲勞裂痕,隨著運(yùn)行時(shí)間延長(zhǎng),最終導(dǎo)致斷裂。
更換斷裂零件,對(duì)2#機(jī)組壓縮缸、曲軸箱、中體等各部位拆檢,參照標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)配合間隙裝配調(diào)校,各點(diǎn)數(shù)值見(jiàn)表3。
經(jīng)綜合排查維修,2#機(jī)振動(dòng)幅值于2008年7月28日恢復(fù)正常,電機(jī)端平均有效值為5.8mm/s,水平方向?yàn)?.3mm/s;壓縮端平均有效值為6.1mm/s,一級(jí)水平方向?yàn)?.1mm/s,二級(jí)水平方向?yàn)?.9mm/s,壓縮機(jī)端與電機(jī)振動(dòng)幅值在設(shè)計(jì)范圍以?xún)?nèi)。通過(guò)綜合運(yùn)用振動(dòng)監(jiān)測(cè)、激光對(duì)中,更換零件和調(diào)校間隙,機(jī)組運(yùn)行狀態(tài)得到有效改善,排除了振動(dòng)超高停機(jī)故障。
5 結(jié)論
?。?)機(jī)組各零部件裝配按照規(guī)定的裝配順序、間隙進(jìn)行組裝,使得裝配各零件、套件得到相互位置關(guān)系,以便各運(yùn)動(dòng)摩擦副達(dá)到相對(duì)運(yùn)動(dòng)精度,從而得到有效潤(rùn)滑,是保證機(jī)組長(zhǎng)期運(yùn)動(dòng)運(yùn)行的重要環(huán)節(jié),保證提高機(jī)組以及零部件使用壽命。
(2)機(jī)組運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)隱形故障,往往通過(guò)溫度、振動(dòng)、響聲等表象顯現(xiàn)出來(lái),運(yùn)用激光對(duì)中儀、振動(dòng)監(jiān)測(cè)儀等狀態(tài)監(jiān)測(cè)儀器,提取溫度、振動(dòng)等信號(hào)特征,有助于故障的排查與處理。本文只對(duì)通過(guò)提取振動(dòng)時(shí)域圖形判別振動(dòng)幅值高低,需要強(qiáng)化對(duì)通振動(dòng)頻譜分析技術(shù),更加明確故障點(diǎn),便于頻譜特征提取與故障診斷。
參考文獻(xiàn):
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來(lái)源:《壓縮機(jī)技術(shù)》雜志