立式多級離心泵故障分析與改進(jìn)
2020-07-14 朱超
(蘭州石化維達(dá)公司,甘肅蘭州 730060)
摘 要:改進(jìn)后的401JA脫甲烷塔回流泵實(shí)現(xiàn)了長周期穩(wěn)定運(yùn)行,設(shè)備檢修費(fèi)用和故障檢修頻次顯著降低,產(chǎn)生了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。
關(guān)鍵詞:離心泵;間隙;故障分析;應(yīng)對措施
乙烯廠乙烯裝置401JA泵,是將脫甲烷用脫甲烷再沸器408C中的丙烯冷劑再沸,頂部蒸氣用脫甲烷塔冷凝器409C中的-100℃乙烯冷劑部分冷凝。409C工藝流出物在脫甲烷回流罐406F中分離成氣相和液相,氣相到甲烷膨脹機(jī)413J,液相用脫甲烷回流泵401JA輸送到脫甲烷塔。
1 故障概述
401JA泵從投用以來,經(jīng)常出現(xiàn)機(jī)械密封泄漏、軸承損壞、運(yùn)行過程振動(dòng)大、運(yùn)行中有異常聲音等故障,進(jìn)而導(dǎo)致機(jī)泵運(yùn)行不穩(wěn)定,運(yùn)行中存在一定的安全隱患,檢修人員對機(jī)械密封和軸承等零部件進(jìn)行更換后,機(jī)泵運(yùn)行大約2~3個(gè)月后再次出現(xiàn)以上故障,機(jī)泵頻繁出現(xiàn)以上故障。
2 故障分析
2.1 基本工作原理
離心泵的工作過程,就是在葉輪轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)將機(jī)械能傳給葉輪內(nèi)的流體,使它轉(zhuǎn)換為流體的流動(dòng)能,當(dāng)流體經(jīng)過擴(kuò)壓器時(shí),由于流道截面大,流速減慢,使一部分動(dòng)能轉(zhuǎn)換成壓力能,流體的壓力就升高了。所以流體在泵內(nèi)經(jīng)過兩次能量轉(zhuǎn)換,即從機(jī)械能轉(zhuǎn)換成流體動(dòng)能,該動(dòng)能部分地又轉(zhuǎn)換為壓力能,從而泵就完成輸送液體的任務(wù)。
2.2 故障原因分析
針對故障發(fā)生后出現(xiàn)的現(xiàn)象,我們主要從以下幾方面進(jìn)行了分析:
?。?)聯(lián)軸器對中情況,經(jīng)測量,聯(lián)軸器的徑向及軸向?qū)χ兄捣謩e為0.06mm和0.05mm,滿足聯(lián)軸器對中要求。
?。?)檢修前泵軸靠背輪處軸肩的跳動(dòng)值,測量數(shù)據(jù)0.03mm,跳動(dòng)值滿足運(yùn)行要求。
?。?)檢修前軸的軸向總竄動(dòng)量,測量值7.0mm,滿足要求。
?。?)上部滑動(dòng)軸承與軸的配合間隙,測量數(shù)據(jù)為1.0mm,大于標(biāo)準(zhǔn)值0.20~0.35mm,上部滑動(dòng)軸承與軸的配合間隙過大,不滿足要求,為故障產(chǎn)生原因之一。
(5)底部滑動(dòng)軸承與軸的配合間隙,測量數(shù)據(jù)為0.60mm,大于標(biāo)準(zhǔn)值0.20~0.35mm,底部滑動(dòng)軸承與軸的配合間隙過大,不滿足要求,為故障產(chǎn)生原因之二。
?。?)進(jìn)出口側(cè)葉輪口環(huán)與殼體口環(huán)配合間隙,實(shí)際測量配合間隙為1.35mm,大于標(biāo)準(zhǔn)配合間隙0.60mm,進(jìn)出口側(cè)葉輪口環(huán)與殼體口環(huán)配合間隙均大于正常值,從拆卸情況看,葉輪機(jī)殼體口環(huán)均出現(xiàn)不同程度磨損。
?。?)中間各級軸套與軸配合間隙,實(shí)際測量配合間隙為1.10mm,大于標(biāo)準(zhǔn)配合間隙0.30~0.40mm。中間各級軸套與軸配合間隙均遠(yuǎn)大于正常值,磨損嚴(yán)重。
?。?)機(jī)械密封失效原因分析:機(jī)械密封拆卸后,發(fā)現(xiàn)大氣端靜環(huán)圈被高溫?zé)冃?,拆解時(shí)很松動(dòng),這是造成密封外漏的原因,大氣端動(dòng)靜環(huán)表面磨損異常,損壞比較嚴(yán)重,大氣端密封過壓縮,并且隔離液氣化。
3 應(yīng)對措施
根據(jù)以上故障產(chǎn)生原因,現(xiàn)場檢修采取的具體措施是:更換上下滑動(dòng)軸承、中間軸套、進(jìn)出口耐磨環(huán)(葉輪及殼體口環(huán))、滾動(dòng)軸承,并對泵軸進(jìn)行彎曲度校正,同時(shí),分析,由于滑動(dòng)軸承及中間各級軸套材質(zhì)為鑄青銅,泵軸及葉輪材質(zhì)為不銹鋼,在-97℃低溫條件下,鑄青銅和不銹鋼材質(zhì)遇冷收縮系數(shù)不同,根據(jù)兩種材質(zhì)這一特性,對泵軸、葉輪及殼體局部磨損及變形進(jìn)行了修復(fù),對泵軸、葉輪及軸套相互配合間隙進(jìn)行了適當(dāng)調(diào)整。
1)調(diào)整進(jìn)出口側(cè)葉輪口環(huán)與殼體口環(huán)配合間隙,配合間隙0.60mm。
2)中間各級軸套與軸配合間隙,配合間隙數(shù)據(jù)控制在0.30~0.40mm。
3)機(jī)械密封改進(jìn)措施:機(jī)械密封拆卸后,發(fā)現(xiàn)大氣端靜環(huán)圈被高溫?zé)冃?,拆解時(shí)很松動(dòng),大氣端動(dòng)靜環(huán)表面磨損異常,損壞比較嚴(yán)重,并且隔離液氣化嚴(yán)重,導(dǎo)致機(jī)泵介質(zhì)泄漏。
4 結(jié)束語
通過對蘭州石化公司乙烯廠乙烯裝置401JA脫甲烷塔回流泵頻繁出現(xiàn)故障進(jìn)行系統(tǒng)分析,在綜合分析故障產(chǎn)生原因的基礎(chǔ)之上,對進(jìn)出口側(cè)葉輪口環(huán)與殼體口環(huán)配合間隙、中間各級軸套與軸配合間隙進(jìn)行調(diào)整,改進(jìn)后401JA脫甲烷塔回流泵實(shí)現(xiàn)了長周期運(yùn)行,設(shè)備檢修次數(shù)大幅降低,機(jī)泵平穩(wěn)運(yùn)行周期從原來的2~3個(gè)月提高到了1年以上,產(chǎn)生了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。為此類設(shè)備檢修和維護(hù)積累了經(jīng)驗(yàn),同時(shí)也為同類型設(shè)備檢維修提供參考和依據(jù)。
參考文獻(xiàn)
[1]家民,王世宏,瞿賓業(yè).煉化設(shè)備手冊.蘭州:蘭州大學(xué)出版社,2008.4.
來源:《石化技術(shù)》2016年第7期