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三則技改及其效果

2023年02月25日 08:15:09      來源:安慶永益機(jī)械有限公司 >> 進(jìn)入該公司展臺      閱讀量:14

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三則技改及其效果

2020-06-20
單紹仁 宋衛(wèi)華 桑波磊 蘆留柱 杜廉
(安陽中聯(lián)水泥有限公司,河南安陽 455133)
  一、窯尾鍋爐回灰系統(tǒng)的工藝改進(jìn)
  1.1原系統(tǒng)組成及存在問題
  某公司5000t/d新型干法熟料水泥生產(chǎn)線窯尾鍋爐回灰系統(tǒng)由閘閥、下料器、膨脹節(jié)及螺旋輸送機(jī)1(規(guī)格型號GLS500×7650)和螺旋輸送機(jī)2(規(guī)格型號GLS500×9500)組成(見圖1),鍋爐收集的窯灰經(jīng)此系統(tǒng)輸送到增濕塔送灰用的鏈?zhǔn)捷斔蜋C(jī)(規(guī)格型號FU350×21500)后,最終被輸送到均化庫再利用。
  圖1中,螺旋輸送機(jī)1,2兩端是滾動(dòng)軸承,中間均設(shè)有一組吊瓦,屬于三點(diǎn)支撐,不易找正,易造成絞刀轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)扭力引起的附加力較大,因此螺旋式輸送機(jī)在使用中事故頻發(fā),維護(hù)維修工作量較大且影響系統(tǒng)的正常生產(chǎn)運(yùn)行。
  1.2改進(jìn)及其效果
  為解決系統(tǒng)存在的上述弊端,首先拆除了螺旋輸送機(jī)1,2及下料溜子;將FU350x21500鏈?zhǔn)捷斔蜋C(jī)加長9400mm,使原下料口延伸到鍋爐灰斗側(cè)下方(原配電機(jī)功率11kW,額定電流22.5A,實(shí)測電流12A,加長后復(fù)核能滿足要求);鍋爐灰斗與鏈?zhǔn)捷斔蜋C(jī)FU之間用下料溜子直接連接。改進(jìn)后的系統(tǒng)示意見圖2。
 
  經(jīng)此改進(jìn),一可減少設(shè)備及備件的消耗,二可減少設(shè)備維護(hù)維修工作量,由此可減少對系統(tǒng)正常生產(chǎn)的影響;三是省去1臺5.5kW螺旋輸送機(jī)1和7.5kW螺旋輸送機(jī)2,由此每年可節(jié)約電費(fèi)6.1萬元。
  二、立磨循環(huán)風(fēng)機(jī)軸端密封的改進(jìn)
  2.1存在問題及原因分析
  某公司新型干法熟料水泥生產(chǎn)線,在生料磨循環(huán)風(fēng)機(jī)(型號SL6-2×39-10No31F)進(jìn)氣箱機(jī)殼的主軸通過處,設(shè)計(jì)浮動(dòng)密封以防止氣體泄漏(見圖3)。其密封原理:在風(fēng)機(jī)機(jī)殼受熱膨脹后可以自調(diào)心,隨時(shí)和主軸緊密結(jié)合,起到良好的密封作用。
  該浮動(dòng)密封由3件鋼板間隔圈和2件密封圈用4條螺栓連接而成,浮動(dòng)密封活套在主軸上,浮動(dòng)密封的鋼板間隔圈與主軸有5mm的間隙,而由石棉橡膠板制成的密封圈與主軸接觸沒間隙。主軸運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),浮動(dòng)密封只是圍繞主軸浮動(dòng)而不隨主軸轉(zhuǎn)動(dòng),結(jié)果新?lián)Q的密封圈幾天就被磨損,進(jìn)而使得鋼板間隔圈接觸主軸而磨損,浮動(dòng)密封與主軸的間隙隨著時(shí)間而增大,直到浮動(dòng)密封的螺栓接觸機(jī)殼或蓋板使得浮動(dòng)密封不接觸主軸。此時(shí)密封與主軸的間隙有20mm左右,從而造成風(fēng)機(jī)大的漏風(fēng)??紤]石棉橡膠板磨損快,首先將石棉橡膠板改成鋁板,但使用半月后浮動(dòng)密封與主軸的間隙即達(dá)到20mm左右。分析認(rèn)為,浮動(dòng)密封與主軸的接觸摩擦是造成密封磨損快、漏風(fēng)大的根本原因。因此對該密封結(jié)構(gòu)進(jìn)行改進(jìn),是解決問題的根本。
  2.2密封的改進(jìn)及效果
  拆除原有蓋板及浮動(dòng)密封,用厚10mm鋼板加工成密封蓋(其外徑大小以將機(jī)殼上的原有4個(gè)孔蓋住即可),密封蓋與主軸間隙2mm,見圖4;將密封蓋切割成對稱的二半后焊接到風(fēng)機(jī)機(jī)殼上,并確保切割處焊接不漏風(fēng)即可。
  經(jīng)上述改進(jìn)后,密封蓋與主軸不接觸,沒有機(jī)械磨損,只是系統(tǒng)負(fù)壓引起的極少量漏風(fēng)造成的極其輕微的磨損,使用效果良好。
  三、篦冷機(jī)高速風(fēng)機(jī)軸承壽命短的處理
  某公司5000t/d水泥生產(chǎn)線篦冷機(jī)配備高速風(fēng)機(jī)共5臺,2011年1月投產(chǎn)以來,這5臺高速風(fēng)機(jī)普遍存在軸承(為調(diào)心球軸承,型號2316)使用壽命短的現(xiàn)象。據(jù)投產(chǎn)初期1.5年的統(tǒng)計(jì),高速風(fēng)機(jī)軸承壽命最短僅1個(gè)月,最長6個(gè)月。經(jīng)查5臺高速風(fēng)機(jī)的風(fēng)量、風(fēng)壓及電機(jī)功率稍有差異,轉(zhuǎn)速均是2900r/min;風(fēng)機(jī)使用時(shí)軸承溫度、聲音及振動(dòng)均正常;一旦出現(xiàn)聲音異常時(shí)檢查軸承,通常是保持架斷裂,但軸承間隙正常、溫度及振動(dòng)變化也不大。分析認(rèn)為,軸承壽命短是其承載能力低所致。因此更換更大承載能力的軸承,是解決問題的關(guān)鍵。
  經(jīng)調(diào)研后,決定采用外形尺寸相同的22316型調(diào)心滾子軸承替代2316型調(diào)心球軸承。22316型調(diào)心滾子軸承與2316軸承的性能對比見表1。
  由表1可知,22316軸承的承載能力是2316軸承的3倍以上,更換后承載能力肯定能滿足使用環(huán)境要求;但其理論極限轉(zhuǎn)速2600r/min低于使用轉(zhuǎn)速2900r/min,運(yùn)行中可能出現(xiàn)的問題是軸承易發(fā)熱,因此需要考慮合適的降溫問題。為此與廠家聯(lián)系,將軸承改成22316型后進(jìn)行水冷卻。
  2012年8月將1臺風(fēng)機(jī)軸承由2316型改成22316型,為此更換了風(fēng)機(jī)軸、軸承及軸承座,軸承座內(nèi)設(shè)有循環(huán)水冷卻軸承。更換至今使用近2年多,風(fēng)機(jī)運(yùn)行正常,停機(jī)時(shí)檢查軸承良好。這說明篦冷機(jī)風(fēng)機(jī)軸承壽命短的上述原因分析正確,處理措施可行。
來源:《水泥工程》2015年第2期
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