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我廠生料立磨減阻改造方案及效果

2023年02月25日 09:07:07      來源:安慶永益機(jī)械有限公司 >> 進(jìn)入該公司展臺      閱讀量:12

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我廠生料立磨減阻改造方案及效果

2020-06-12
王繼勇
(福建省泉州美嶺水泥有限公司)
  摘 要:福建省泉州美嶺水泥有限公司二線生料立磨因超產(chǎn)幅度較大,運(yùn)行風(fēng)量較高,立磨進(jìn)出口壓差偏高,導(dǎo)致循環(huán)風(fēng)機(jī)、立磨選粉機(jī)運(yùn)行負(fù)荷也偏高。為優(yōu)化立磨運(yùn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo),該公司對立磨選粉機(jī)結(jié)構(gòu)、立磨風(fēng)環(huán)調(diào)風(fēng)板以及立磨下殼體風(fēng)道等進(jìn)行了技術(shù)改造。原料立磨減阻改造后,立磨壓差下降,單位生料循環(huán)風(fēng)機(jī)電耗降低0.82kWh/t,經(jīng)濟(jì)效益明顯。
  關(guān)鍵詞:生料立磨;減阻改造;選粉機(jī);循環(huán)風(fēng)機(jī);調(diào)風(fēng)板;風(fēng)道
  一、改造前生料立磨系統(tǒng)運(yùn)行情況概述
  某水泥公司二線生料立磨(型號:LRM43.41)是由溧陽中材重型機(jī)器有限公司設(shè)計(jì)制造,于2012年年底建成投產(chǎn),原設(shè)計(jì)臺時(shí)產(chǎn)量≥320t/h(磨損后期,生料細(xì)度80μm篩篩余≤12%),因?qū)嶋H石灰石等原料易磨性較好,且企業(yè)技術(shù)、生產(chǎn)管理水平較高,實(shí)際臺產(chǎn)一般在420t/h上下,比設(shè)計(jì)超產(chǎn)31.25%。雖然目前立磨運(yùn)行狀況總體較好,但因超產(chǎn)幅度較大,運(yùn)行風(fēng)量較高,立磨系統(tǒng)運(yùn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)仍然存在一定的優(yōu)化空間,主要表現(xiàn)為立磨進(jìn)出口壓差偏高(平均達(dá)8838Pa左右,見表1),導(dǎo)致循環(huán)風(fēng)機(jī)、立磨選粉機(jī)運(yùn)行負(fù)荷也偏高。
表1 改造前立磨運(yùn)行主要參數(shù)
  為降低立磨阻力,降低循環(huán)風(fēng)機(jī)和立磨選粉機(jī)的運(yùn)行負(fù)荷,達(dá)到節(jié)能減排的目標(biāo),工程技術(shù)人員對立磨的減阻改造方案進(jìn)行了認(rèn)真的討論研究,擬對立磨選粉機(jī)結(jié)構(gòu)、立磨風(fēng)環(huán)調(diào)風(fēng)板以及立磨下殼體風(fēng)道等進(jìn)行技術(shù)改造。
  二、具體的減阻改造方案
  2.1立磨選粉機(jī)結(jié)構(gòu)改造
  選粉機(jī)運(yùn)行阻力在整個(gè)立磨總阻力中占有很大的比重,減少該部分阻力是關(guān)鍵,主要方法是增大選粉機(jī)轉(zhuǎn)子尺寸(殼體、靜葉片同步調(diào)整),優(yōu)化各項(xiàng)風(fēng)速尤其是轉(zhuǎn)子截面風(fēng)速、轉(zhuǎn)子切向風(fēng)速、動葉片靜態(tài)間隙風(fēng)速。同時(shí),基于節(jié)約成本與有效利舊的原則,對選粉機(jī)傳動裝置、軸系(主軸、軸承等)、上殼體、支撐、油管、溫度計(jì)管進(jìn)行充分利用,僅需與上殼體一起拆裝就能達(dá)到改造目的。選粉機(jī)結(jié)構(gòu)改造總體方案見圖1。
圖1 選粉機(jī)總體改造方案
  2.1.1選粉機(jī)轉(zhuǎn)子葉片改造
  本次選粉機(jī)轉(zhuǎn)子葉片改造采用低阻型轉(zhuǎn)子葉片結(jié)構(gòu)(見圖2),同時(shí)此葉片寬度較之前寬,既能降低局部阻力,同時(shí)對有效控制0.2mm細(xì)度指標(biāo)有利。
圖2 選粉機(jī)轉(zhuǎn)子葉片改造前后對比
  2.1.2選粉機(jī)靜葉片改造
  選粉機(jī)靜葉片數(shù)量由原來的100片更改為90片,同時(shí)寬度由150mm增加至180mm,材質(zhì)采用6+4復(fù)合耐磨板?;诠?jié)約原則,靜葉片上部固定之螺栓、緊固件一等不更換;下部緊固件二因固定焊接過,處理難度大,考慮更換,具體見圖3。
圖3 靜葉片固定更換件圖示
  2.1.3轉(zhuǎn)子密封改造
  原密封環(huán)為現(xiàn)場焊接,易變形,間隙控制不佳。改進(jìn)迷宮密封結(jié)構(gòu),采用國內(nèi)新式礦渣立磨密封結(jié)構(gòu),改善對0.2mm細(xì)度控制要求,其相關(guān)結(jié)構(gòu)細(xì)節(jié)見對比圖4。
圖4 轉(zhuǎn)子密封改造前后對比
  通過上述選粉機(jī)結(jié)構(gòu)改造,實(shí)現(xiàn)了優(yōu)化風(fēng)速的目的,優(yōu)化前后具體參數(shù)對比見表2。
表2 LRM43.41生料立磨選粉機(jī)減阻改造前后設(shè)計(jì)參數(shù)
  2.2立磨風(fēng)環(huán)調(diào)風(fēng)板改造
  因該立磨設(shè)計(jì)產(chǎn)量為320t/h,原始風(fēng)環(huán)面積為2.87m2,風(fēng)速為51m/s,現(xiàn)實(shí)際產(chǎn)量為400~420t/h。按420t/h運(yùn)行風(fēng)量計(jì)算,此風(fēng)環(huán)風(fēng)速在入磨風(fēng)溫為220℃與230℃時(shí)分別達(dá)到59m/s與60m/s,在國內(nèi)現(xiàn)有生料立磨中,該風(fēng)速數(shù)值處于上限,考慮到該立磨產(chǎn)量高、水分高(原料綜合水分平均5%~5.5%)等綜合因素,此風(fēng)環(huán)有必要改進(jìn)。主要改造內(nèi)容:更換調(diào)風(fēng)板,通風(fēng)面積由原來的2.87㎡調(diào)整為3.9㎡,選粉機(jī)改造后預(yù)計(jì)產(chǎn)量能保持400~420t/h水平,在420t/h臺時(shí)產(chǎn)量下,入磨風(fēng)溫為220~230℃時(shí),風(fēng)速分別為47~48m/s,比現(xiàn)有實(shí)際風(fēng)速降低2m/s。
  同時(shí),對調(diào)風(fēng)板形式與安裝位置作改進(jìn),由階梯式改為略帶階梯形式,避免局部風(fēng)速過高造成阻力過大,安裝形式由風(fēng)環(huán)外圓安裝改為內(nèi)圓安裝,降低局部渦流(見圖5)??紤]實(shí)際工況各因素影響,調(diào)風(fēng)板面積暫時(shí)按3.6㎡設(shè)計(jì)、安裝,即寬度留有余量,現(xiàn)場根據(jù)實(shí)際情況再作調(diào)整,如風(fēng)速偏高寬度可割除部分,調(diào)風(fēng)板材質(zhì)為UP-6+4耐磨板。
  2.3立磨下殼體風(fēng)道改造
  目前風(fēng)道內(nèi)、磨盤外區(qū)域部分風(fēng)速偏高,達(dá)到45m/s左右,需改造調(diào)整。因此區(qū)域亦屬外排落料區(qū)域,風(fēng)、料共同作用下壓損不低,故降低此處風(fēng)速對立磨整體減阻有利,具體改造見圖6,改造后風(fēng)速可降低到30m/s左右。
  三、減阻改造成效
  2017年春節(jié)檢修期間,該公司對二線生料立磨實(shí)施了減阻改造計(jì)劃,改造前后工程技術(shù)人員分別對原料立磨及循環(huán)風(fēng)機(jī)的運(yùn)行工況進(jìn)行了標(biāo)定,結(jié)果見表3。改造前后立磨生產(chǎn)運(yùn)行數(shù)據(jù)見表4。
  由表3,4可見,原料立磨減阻改造后,立磨壓差下降約700~1000Pa,循環(huán)風(fēng)機(jī)運(yùn)行電流下降10~15A,循環(huán)風(fēng)機(jī)電耗從5.12kWh/t下降至4.30kWh/t,降低單位生料電耗0.82kwh/t。如果按2016年生料產(chǎn)量計(jì)算,單循環(huán)風(fēng)機(jī)每年節(jié)電量為145.59萬kWh/t,直接經(jīng)濟(jì)效益94.63萬元,改造后經(jīng)濟(jì)效益明顯。另外,改造時(shí),選粉機(jī)驅(qū)動電機(jī)未更換,仍為160kW,改造后選粉機(jī)運(yùn)行電流明顯下降,從150A左右下降到115A左右,由于選粉機(jī)未安裝獨(dú)立電表,沒有計(jì)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),此部分經(jīng)濟(jì)效益不作計(jì)算。
  四、結(jié)語
  通過對二線生料立磨的減阻改造,使立磨運(yùn)行參數(shù)得到了進(jìn)一步優(yōu)化,生料電耗進(jìn)一步降低,這是我們在技術(shù)創(chuàng)新路上的一次大膽嘗試,既符合國家節(jié)能減排的大政方針,同時(shí)也為提升企業(yè)競爭實(shí)力和提高經(jīng)濟(jì)效益創(chuàng)造了條件。
來源:《水泥工程》2017年第6期
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