高效率高質(zhì)量鉆孔的直線導(dǎo)軌鉆孔機(jī)設(shè)計(jì)
2020-05-29 唐兵仿
(江門銀特銀數(shù)控機(jī)床有限公司 )
2017年以來,直線導(dǎo)軌副供不應(yīng)求的狀況,吸引了大量資金進(jìn)入這一資金和技術(shù)密集的小行業(yè),可以預(yù)見2019年前后,低端直線導(dǎo)軌副將大量過剩,但由于核心技術(shù)的缺乏,中直線導(dǎo)軌副需求將在較長時(shí)間內(nèi)保持供不應(yīng)求的狀態(tài)。要實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)直線導(dǎo)軌副達(dá)到中水平,絕大部分企業(yè)還有大量的技術(shù)問題需要解決,即使直線導(dǎo)軌安裝孔鉆削這一大家認(rèn)為簡單的工序,合格率也不高。究其原因,一些生產(chǎn)者對(duì)產(chǎn)品技術(shù)要求沒有掌握,過度追求效率或節(jié)省成本,設(shè)備選型時(shí)就已經(jīng)決定了產(chǎn)品質(zhì)量合格率低。
直線導(dǎo)軌安裝孔不合格內(nèi)容除了沉孔深度不一致、沉孔直徑尺寸超差和沉孔孔口倒角不均勻外,還有更為嚴(yán)重的直線導(dǎo)軌安裝孔距的累積誤差超差,直接影響直線導(dǎo)軌安裝精度,沉孔尺寸超差還影響螺母密封效果。
直線導(dǎo)軌安裝孔距的累積誤差是指1根直線導(dǎo)軌有多個(gè)孔(比如4m的25mm規(guī)格直線導(dǎo)軌有67個(gè)孔),機(jī)床一般通過鉆削頭與直線導(dǎo)軌進(jìn)行多次相對(duì)移動(dòng)完成鉆孔,這樣前面和后面的孔距會(huì)積累誤差,行業(yè)俗稱“累積誤差”。累積誤差產(chǎn)生的原因有導(dǎo)軌材質(zhì)不均勻?qū)е裸@孔時(shí)伸長或縮短沒有規(guī)律、機(jī)床自身定位精度不足、鉆孔速度超過主軸精度或剛性允許范圍及機(jī)床設(shè)計(jì)方案不合理的系統(tǒng)性誤差等。
直線導(dǎo)軌安裝孔的加工要求
如圖1所示,直線導(dǎo)軌安裝孔沉孔、孔口倒角、底孔的尺寸和中心距有一定精度要求,底孔倒角精度要求低。其中,中心距精度關(guān)鍵,相鄰孔距精度無須像有的企業(yè)要求的±0.05mm以內(nèi)那么高,但累積誤差必須要控制好。以25mm規(guī)格導(dǎo)軌為例,德國某品牌直線導(dǎo)軌安裝孔中心距公差圖樣要求只是±0.3mm,但包含了累積誤差。本文建議直線導(dǎo)軌任意兩孔的中心距公差標(biāo)準(zhǔn)按±0.2mm控制。
圖1 直線導(dǎo)軌安裝孔加工要求
一般的直線導(dǎo)軌鉆孔機(jī)方案分析
?。?)采用導(dǎo)軌移動(dòng)、鉆削頭固定的直線導(dǎo)軌鉆孔機(jī)。這種鉆孔機(jī)占地面積很大,一般采用4個(gè)動(dòng)力頭分別從導(dǎo)軌兩側(cè)鉆孔,導(dǎo)軌臥式,逐個(gè)孔依次移動(dòng)完成所有孔的鉆削。
這種鉆孔機(jī)對(duì)導(dǎo)軌移動(dòng)又有兩種驅(qū)動(dòng)方案。一是伺服機(jī)構(gòu)整體拖動(dòng)直線導(dǎo)軌全長范圍連續(xù)移動(dòng)(下稱“導(dǎo)軌全行程伺服驅(qū)動(dòng)移動(dòng)四主軸加工”方案),此方案鉆孔精度可達(dá)到要求,但換型號(hào)不方便;二是在行程很短的伺服滑臺(tái)上安裝可以移動(dòng)的液壓虎鉗、配合固定虎鉗交換夾緊和松開直線導(dǎo)軌,每次移動(dòng)一個(gè)孔位,完成直線導(dǎo)軌全部孔的加工(下稱“導(dǎo)軌液壓夾緊交換驅(qū)動(dòng)四主軸加工”方案),這種方案孔距累積誤差難以做到合格,比如,相鄰孔距偏差即使只有0.01mm,60多個(gè)孔,累計(jì)偏差就超過了0.6mm,由于導(dǎo)軌鉆孔時(shí)伸長或縮短重復(fù)性差,即使通過數(shù)控系統(tǒng)補(bǔ)償滑臺(tái)誤差,累積誤差也難以穩(wěn)定解決。
?。?)單主軸移動(dòng)、分工步加工方案。即采用1個(gè)傳統(tǒng)的單頭動(dòng)柱鉆孔機(jī),先鉆完所有底孔,再回去從個(gè)孔開始逐一鉆沉孔、沉孔孔口倒角,各工步分次鉆削,采用這一方案的國產(chǎn)機(jī)床成本比較低,但效率也很低。
?。?)單主軸移動(dòng)、成型復(fù)合刀加工方案。采用復(fù)合鉆頭1次鉆削底孔、沉孔和孔口倒角,刀具成本很高,對(duì)機(jī)床剛性要求非常高。
(4)雙主軸單驅(qū)加工方案。此方案是在傳統(tǒng)動(dòng)柱鉆孔機(jī)的Z軸滑板上固定安裝兩個(gè)主軸,配合完成底孔、沉孔和孔口倒角。方案與“單主軸移動(dòng)、成型復(fù)合刀加工方案”相比,效率相當(dāng),但刀具費(fèi)用有所降低,沉孔還是必須用成型刀锪孔,刀具消耗成本仍然比較高。
?。?)三主軸單驅(qū)加工方案。此方案是在傳統(tǒng)動(dòng)柱鉆孔機(jī)的Z軸滑板上固定安裝3個(gè)主軸,配合完成底孔、沉孔和孔口倒角。方案與“雙主軸移動(dòng)、主軸單驅(qū)加工方案”相比效率有所提升,刀具費(fèi)用降低,但3個(gè)頭固定,鉆頭更換時(shí)調(diào)整麻煩,加工效率與沉孔深度和倒角均勻性質(zhì)量難以兼顧,工人往往會(huì)犧牲加工質(zhì)量。
(6)三主軸三驅(qū)加工方案。此方案是在動(dòng)柱鉆孔機(jī)的立柱上安裝3個(gè)滑臺(tái),每個(gè)滑臺(tái)上安裝一個(gè)鉆削頭,每個(gè)鉆削頭獨(dú)立通過伺服驅(qū)動(dòng)鉆孔。3個(gè)主軸可以獨(dú)立控制深度,配合完成底孔、沉孔和孔口倒角。方案與“三主軸移動(dòng)、主軸單驅(qū)加工方案”相比效率明顯提升,刀具費(fèi)用降低。本機(jī)優(yōu)點(diǎn)是效率較高,質(zhì)量合格率高。缺點(diǎn)是機(jī)床成本較高。
?。?)三主軸三驅(qū)加工方案加底面倒角。此方案是在“三主軸移動(dòng)、主軸三驅(qū)加工方案”的基礎(chǔ)上,底面加1個(gè)倒角動(dòng)力頭,1次裝夾完成導(dǎo)軌所有孔的加工。本機(jī)優(yōu)點(diǎn)是效率高、質(zhì)量合格率高。缺點(diǎn)是機(jī)床成本高。
本文研發(fā)的直線導(dǎo)軌鉆孔機(jī)
方案如圖2所示,方案說明:
圖2 本文直線導(dǎo)軌鉆孔機(jī)方案
1.鞍座;2.立柱;3.三組雙聯(lián)銑削主軸;4.工作臺(tái)與夾具;5.床身
?。?)本文方案是在主軸三驅(qū)加工方案的基礎(chǔ)上,將單排的三主軸更改為三組雙聯(lián)銑削主軸,研發(fā)設(shè)計(jì)出一種新型的“雙排三主軸三驅(qū)加工方案”的直線導(dǎo)軌鉆孔機(jī),同時(shí)鉆削兩根導(dǎo)軌,成倍地提高了加工效率。
?。?)本文直線導(dǎo)軌鉆孔機(jī)的三組雙聯(lián)銑削主軸。如圖3所示,為本文自主研發(fā)設(shè)計(jì)的雙聯(lián)精密銑削主軸,采用高剛性精密主軸軸承組合,控制主軸軸向圓跳動(dòng)和徑向圓跳動(dòng)精度都在0.01mm以內(nèi),這樣的主軸可以用于自銑直線導(dǎo)軌安裝定位面、保證兩條導(dǎo)軌定位基準(zhǔn)面與兩排主軸的同步平行度,鉆孔時(shí)定位精度較高,無須中心鉆定位即可滿足鉆孔定位精度的要求。
圖3 三組雙聯(lián)銑削主軸安裝
(3)雙排三主軸三驅(qū)加工方案高質(zhì)量高效率工作的原理。如圖4所示,每排的3個(gè)主軸配合對(duì)應(yīng)1根直線導(dǎo)軌,1次成型加工兩根導(dǎo)軌的底孔、沉孔和孔口倒角。每排個(gè)主軸安裝略小于沉孔的標(biāo)準(zhǔn)鉆頭定位、鉆沉孔,留少量余量;第二個(gè)主軸以個(gè)主軸所鉆孔自動(dòng)定心鉆削余下部分厚度,同心度控制好;第三個(gè)主軸安裝帶導(dǎo)柱的成型锪孔刀,锪沉孔少量的余量和倒角,切削量小,表面質(zhì)量好。由于沉孔的大部分切削工作量由成本更低、鉆孔效率更高的標(biāo)準(zhǔn)鉆頭代替、大幅度降低了昂貴的成型锪孔刀的消耗。
圖4 雙排三主軸三驅(qū)加工方案高質(zhì)量高效率工作的原理示意
本方案可快捷地優(yōu)化3組鉆頭配合分擔(dān)鉆削量,讓3組鉆頭工作時(shí)間更加平均,節(jié)省鉆削時(shí)間。
另外,底孔倒角可在機(jī)床自動(dòng)鉆孔時(shí)間范圍內(nèi),由工人用普通設(shè)備手動(dòng)完成,或者用另行配套的、很低成本的全自動(dòng)氣動(dòng)倒角機(jī)完成,不影響整體鉆孔效率和質(zhì)量水平。
?。?)本文方案的機(jī)床主軸布局分析。本文方案鉆孔范圍包括了滾珠導(dǎo)軌和滾柱導(dǎo)軌從15mm到65mm的全部規(guī)格,相鄰孔距有30mm、40mm、52.5mm、60mm、80mm、105mm、120mm等尺寸,采用覆蓋上述孔距的最小公倍數(shù)方案,并考慮調(diào)整效率、機(jī)床成本及加工效率等因素,將上述3組主軸兩兩之間中心距分240mm(參考圖4)和315mm兩種距離布局,只需調(diào)整1次就可以滿足上述所有孔距的加工要求,本文設(shè)計(jì)了快速定位調(diào)整裝置,調(diào)整非常方便快捷。
(5)X軸動(dòng)柱驅(qū)動(dòng)方案分析。本文采用自身已經(jīng)成熟應(yīng)用到型材加工中心的齒輪齒條驅(qū)動(dòng)方案,并選用高精度磁柵尺作閉環(huán)控制,以保證精度的穩(wěn)定性。本文在床身設(shè)計(jì)上也預(yù)留了動(dòng)螺母滾珠絲杠驅(qū)動(dòng)方案,供更加信任滾珠絲杠傳動(dòng)方案的用戶選擇。
?。?)夾具設(shè)計(jì)與夾緊方案分析。集中控制的壓緊機(jī)構(gòu),保證定位夾緊可靠??烧{(diào)整壓緊頭,能適應(yīng)不同型號(hào)導(dǎo)軌快速換型調(diào)整。由于導(dǎo)軌形狀差異很大,有的側(cè)面上下等寬,有的不等寬,因此,除15mm型號(hào)采用兩邊抱住夾緊外,其余型號(hào)都只壓緊導(dǎo)軌下側(cè)面,而在頂面的另一側(cè)設(shè)置防止導(dǎo)軌翻轉(zhuǎn)的限位蓋(見圖5)。
圖5 夾具示意
排屑排水方便:機(jī)床設(shè)計(jì)成多個(gè)型號(hào)共用1套夾具,在夾具上設(shè)計(jì)有導(dǎo)軌鉆孔避空孔位,這些孔位具有排水功能,同時(shí),在夾具支撐強(qiáng)度允許范圍內(nèi),在每兩個(gè)壓緊頭之間設(shè)計(jì)了排屑槽,鉆屑可直接掉入下面的自動(dòng)卷屑槽,清掃非常方便。
本文設(shè)計(jì)的直線導(dǎo)軌鉆孔機(jī)鉆孔能力解析
本文設(shè)計(jì)采用1個(gè)主軸電動(dòng)機(jī),通過3∶1減速比的減速機(jī)構(gòu)帶動(dòng)1組兩個(gè)主軸轉(zhuǎn)動(dòng),設(shè)計(jì)了主軸強(qiáng)制冷卻系統(tǒng),允許主軸不間斷地長時(shí)間工作。
?。?)最小鉆孔能力評(píng)估。制約最小鉆孔能力的是主軸轉(zhuǎn)速,如果采用硬質(zhì)合金鉆頭,需要的轉(zhuǎn)速約3000r/min,本文采用10000~12000r/min的伺服主軸電動(dòng)機(jī),可以滿足用戶要求。
?。?)鉆孔能力評(píng)估。制約鉆孔能力的是主軸輸出轉(zhuǎn)矩,45mm規(guī)格直線導(dǎo)軌沉孔直徑為20mm,65mm規(guī)格直線導(dǎo)軌沉孔直徑為26mm,選用7.5kW/47.7N·m主軸電動(dòng)機(jī),主軸輸出轉(zhuǎn)矩超過170N·m,可以滿足所有孔的加工。如果用戶僅僅加工35mm以下導(dǎo)軌,可以選5.5kW/34.7N·m的主軸電動(dòng)機(jī)。
(3)影響機(jī)床鉆孔能力的其他因素。機(jī)床各軸驅(qū)動(dòng)力、機(jī)床各軸導(dǎo)軌的剛性、各軸滾珠絲杠及絲杠支撐軸承的承載能力等因素都會(huì)影響到機(jī)床的鉆孔能力,本文設(shè)計(jì)統(tǒng)一以鉆直徑26mm孔的要求進(jìn)行設(shè)計(jì)匹配,以滿足各型號(hào)直線導(dǎo)軌的鉆孔要求。
?。?)各種數(shù)控直線導(dǎo)軌鉆孔機(jī)方案對(duì)比分析(其中,A鉆孔時(shí)間為1根4m25mm規(guī)格導(dǎo)軌用時(shí))如附表所示。
各種數(shù)控直線導(dǎo)軌鉆孔機(jī)方案對(duì)比分析表
結(jié)語
本文研發(fā)的新型直線導(dǎo)軌鉆孔機(jī),設(shè)計(jì)了由三個(gè)獨(dú)立伺服軸驅(qū)動(dòng)的三組雙聯(lián)減速精密主軸,已經(jīng)生產(chǎn)的樣機(jī)加工100根4m25mm規(guī)格的直線導(dǎo)軌樣品經(jīng)過檢測,任意兩孔孔距誤差全部在±0.2mm以內(nèi),絕大部分孔距誤差實(shí)測在±0.1mm以內(nèi)、孔徑在設(shè)計(jì)公差范圍內(nèi)、倒角均勻,加工質(zhì)量合格。每兩根導(dǎo)軌加工時(shí)間可控制在10min之內(nèi)(平均每根5min),加工效率是其他直線導(dǎo)軌鉆孔機(jī)的2~12倍,達(dá)到了高質(zhì)量高效率的研發(fā)設(shè)計(jì)目標(biāo)。
來源:《金屬加工(冷加工)》2018年08期