GCr15軸承套圈網(wǎng)帶爐淬火光亮性分析
2020-05-15 王濤
由于影響套圈淬火光亮性的因素較多,我們?cè)谟龅酱祟悊栴}時(shí),采用排除法:即對(duì)能夠驗(yàn)證的項(xiàng)目因素立即進(jìn)行驗(yàn)證,若合格,則排除該因素的影響;若不合格,則立即整改,直至合格。如此逐項(xiàng)進(jìn)行排除或整改,有利于快速找到問題的真正原因并予以解決。
不同軸承廠家熱處理生產(chǎn)工況和套圈光亮性狀況

1.實(shí)例A——碳勢(shì)不足
廠家A的主要工況如上表所示,初次生產(chǎn)時(shí)光亮性不佳,如圖1所示。為解決該問題,對(duì)影響光亮性的原因進(jìn)行排查改進(jìn),主要措施包括:
?。?)取樣檢測(cè)甲醇純度,含水0.1%,合格。
(2)淬火油檢測(cè)合格。
?。?)調(diào)整氣氛,將爐膛碳勢(shì)設(shè)定從0.45%提高到0.52%,零件顏色有明顯好轉(zhuǎn),典型圖片如圖2所示。
圖1 廠家A的淬火后零件(調(diào)整工藝前)

圖2 廠家A的淬火后零件(調(diào)整工藝后)
2.實(shí)例B——淬火油進(jìn)水
廠家B的主要工況如上表所示,初次生產(chǎn)時(shí)光亮性不佳。為解決該問題,對(duì)影響光亮性的原因進(jìn)行排查改進(jìn),主要措施包括:
(1)調(diào)整氣氛發(fā)生裝置:之前甲醇采用空氣泵打的方式通入爐膛內(nèi),改成滴注方式,顏色有所好轉(zhuǎn),但尚不均勻;
?。?)檢查淬火油:檢測(cè)發(fā)現(xiàn)淬火油中水分含量超標(biāo)(標(biāo)準(zhǔn)要求≤0.06%),達(dá)到了0.1%。經(jīng)排查找到了進(jìn)水原因,為零件淬火后落入清洗槽時(shí)濺起的清洗液經(jīng)過淬火提升網(wǎng)帶下的擋板流入淬火油槽中,經(jīng)過加熱,水分處理合格。
(3)結(jié)果:經(jīng)過上述兩項(xiàng)措施,套圈淬火光亮性達(dá)到了廠家的技術(shù)要求,實(shí)現(xiàn)了熱處理后免去拋丸工序的目標(biāo),現(xiàn)場(chǎng)零件如圖3所示。
圖3 廠家B的淬火后零件(氣氛調(diào)整和淬火油除水后)
3.實(shí)例C——淬火油煙控制不力
廠家C的主要工況如上表所示,初次生產(chǎn)時(shí)光亮性不佳。為解決該問題,對(duì)影響光亮性的原因進(jìn)行排查改進(jìn),主要措施包括:
?。?)檢查淬火油:各項(xiàng)性能指標(biāo)正常。
?。?)排查油簾:調(diào)整油簾大小光亮性有明顯變化,且變化規(guī)律異常:開啟油簾光亮性差,關(guān)閉油簾光亮性反而要好。因此確定問題的主要原因?yàn)榇慊鹩蜔熚纯刂坪谩?br> ?。?)結(jié)果:經(jīng)廠家C與設(shè)備廠家溝通,停爐后將油簾和落料斗裝置拆卸整修,并增加了排油煙裝置,重新安裝生產(chǎn)后光亮性達(dá)到較好的程度,滿足了技術(shù)要求,現(xiàn)場(chǎng)零件如圖4所示。
圖4 廠家C的淬火后零件(油簾和抽油煙裝置整修后)
(來源:熱處理生態(tài)圈)