液壓挖掘機(jī)連桿開裂原因及改進(jìn)方法
2020-05-01 陳紅杰 王賓
(山東交通職業(yè)學(xué)院,山東省濰坊市濰縣中路 8號(hào)261206)
1.開裂現(xiàn)象
某型號(hào)30t級(jí)多臺(tái)挖掘機(jī)均出現(xiàn)鏟斗連桿(以下簡稱連桿)開裂故障。該連桿用于連接鏟斗缸和鏟斗,是挖掘機(jī)作業(yè)時(shí)的重要受力部件。挖掘時(shí),鏟斗缸產(chǎn)生的推力通過連桿傳遞到鏟斗上,連桿承受較大的壓力。卸土?xí)r,鏟斗自身質(zhì)量及斗內(nèi)粘接的土壤對(duì)連桿產(chǎn)生較大的拉力。由此可見,連桿承受較大的交變載荷。連桿受力如圖1a所示。
該型挖掘機(jī)連桿下端銷套與鏟斗連接,上端銷套與鏟斗缸活塞桿連接。中間連接部分為16mm厚的筋板,兩側(cè)用22mm厚鋼板彎曲成彎板,筋板和彎板材料均為Q345B型鋼,與上、下端銷套焊接在一起。連桿結(jié)構(gòu)及開裂部位如圖1b所示。
我們對(duì)開裂的連桿進(jìn)行統(tǒng)計(jì),發(fā)現(xiàn)開裂部位基本上都是下端銷套、筋板、彎板3者對(duì)接部位的焊縫,如圖1b中的紅圈區(qū)域。連桿發(fā)生開裂后,挖掘機(jī)不能繼續(xù)工作,嚴(yán)重影響挖掘機(jī)作業(yè)的效率。
2.原因分析
(1)受力分析
應(yīng)力我們采用四面體二階單位方式劃分有限元網(wǎng)格,并對(duì)焊縫位置的網(wǎng)格進(jìn)行加密處理,然后對(duì)連桿進(jìn)行有限元模型受力分析。連桿有限元模型分析結(jié)果如圖2a所示。有限元分析結(jié)果表明,在連桿開裂處存在應(yīng)力集中,該應(yīng)力達(dá)到148.5MPa。我們用計(jì)算出的應(yīng)力與連桿所用材料進(jìn)行屈服應(yīng)力對(duì)比(148.5:345),計(jì)算出連桿的安全系數(shù)為2.32,該安全系數(shù)大于設(shè)計(jì)要求的安全系數(shù)2,因此連桿結(jié)構(gòu)及材料的選型符合強(qiáng)度及安全系數(shù)要求。
焊縫我們對(duì)連桿焊縫尺寸及焊接強(qiáng)度進(jìn)行分析,其焊縫結(jié)構(gòu)及尺寸滿足設(shè)計(jì)強(qiáng)度要求。連桿焊縫尺寸如圖2b所示。
(2)解剖檢查
我們用火焰切割方法對(duì)開裂的連桿進(jìn)行剖切,發(fā)現(xiàn)焊縫內(nèi)側(cè)外觀質(zhì)量差,焊縫內(nèi)部焊接缺陷嚴(yán)重,由此初步判斷是焊接不良導(dǎo)致焊縫開裂。
我們對(duì)開裂部位的剖面進(jìn)行精加工后,發(fā)現(xiàn)銷套、筋板和彎板組對(duì)時(shí)3者之間的間隙過大,即工藝要求組對(duì)間隙小于2mm,實(shí)際組對(duì)間隙超過10mm。工人焊接時(shí),為了能夠完成焊接,只能在內(nèi)側(cè)用焊縫間隙。由于內(nèi)側(cè)空間狹小,不便于施焊,導(dǎo)致內(nèi)側(cè)焊接缺陷嚴(yán)重,焊縫強(qiáng)度不足,從而出現(xiàn)開裂故障。
(3)焊接質(zhì)量分析
由于連桿開裂的主要原因是焊接質(zhì)量存在問題,我們對(duì)影響連桿焊接質(zhì)量的焊接材料、焊接設(shè)備、焊接人員、焊接操作方法和焊接環(huán)境等5個(gè)方面因素,進(jìn)行了詳細(xì)分析并繪制了因果關(guān)系圖,如圖3所示,通過對(duì)5個(gè)方面因素進(jìn)行分析,最終排查出的可能原因有彎板下料尺寸不符合要求、連桿結(jié)構(gòu)工藝性差、焊縫尺寸不符合要求、組對(duì)間隙不符合要求等4個(gè)方面。
進(jìn)一步分析組對(duì)間隙不符合要求的原因有2個(gè)方面:一是彎板與銷套對(duì)接處是圓弧與圓弧接觸的相貫線,彎板展開是不規(guī)則的弧線,其下料尺寸不夠精確;二是由于彎板板厚為22mm,下料后進(jìn)行折彎成型時(shí)出現(xiàn)扭轉(zhuǎn)錯(cuò)位,折出彎后出現(xiàn)板材擠出現(xiàn)象。彎板展開形狀如圖4a所示,折彎成型如圖4b所示。
3.改進(jìn)方法
?。?)調(diào)整制造工藝
為解決彎板、銷套組對(duì)間隙過大問題,我們?cè)谥圃旃に嚪矫嬷匦抡{(diào)整生產(chǎn)流程,由以前的下料→開坡口→折彎成型→組對(duì)→焊接→機(jī)加工→檢驗(yàn)入庫,調(diào)整為下料→折彎成型→修型→開坡口→組隊(duì)→組隊(duì)間隙檢查→焊接→焊縫超聲波探傷→機(jī)加工→檢驗(yàn)入庫。將折彎成型調(diào)整至開坡口之前,并且增加組對(duì)間隙檢查及焊縫超聲波探傷工序。改進(jìn)后的制造工藝具有以下5個(gè)特點(diǎn):
一是在下料工序時(shí)保留修型余量,避免由于折彎成型后扭轉(zhuǎn)以及下料尺寸不準(zhǔn)確導(dǎo)致的組對(duì)間隙過大現(xiàn)象,以便在修型工序中,根據(jù)折彎后的實(shí)際尺寸按圖紙要求現(xiàn)場(chǎng)切割到圖紙尺寸。
二是在折彎成型工序上增加折彎專用模具,防止彎板折彎時(shí)扭轉(zhuǎn)錯(cuò)位,從而避免組對(duì)間隙不均勻。
三是增加組對(duì)間隙檢查,確保間隙小于2mm,檢測(cè)不合格時(shí)要進(jìn)行返修,避免出現(xiàn)間隙偏大現(xiàn)象。
四是增加焊接后的超聲波探傷,以便檢查出焊接缺陷。
五是要求焊接操作工按企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量控制等級(jí)進(jìn)行焊接作業(yè),要求坡口機(jī)器人的操作人員具備2年以上實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn),要求超聲波探傷人員持有國家承認(rèn)的相應(yīng)證書。
(2)改進(jìn)設(shè)計(jì)方案
在制造工藝進(jìn)行調(diào)整和管控后,連桿開裂現(xiàn)象得到了有效控制。但制造成本增加較大。
為此我們決定進(jìn)一步改進(jìn)連桿設(shè)計(jì)方案,以便從根本上解決連桿開裂問題。
我們對(duì)連桿結(jié)構(gòu)重新進(jìn)行了優(yōu)化設(shè)計(jì),取消了彎板折彎結(jié)構(gòu),將連桿結(jié)構(gòu)由原來的腔體結(jié)構(gòu)優(yōu)化為工字形結(jié)構(gòu),采用平板角接設(shè)計(jì)方案,直接由板材下料、開坡口、角接焊接,由此避免了原結(jié)構(gòu)帶來的種種弊端。改進(jìn)設(shè)計(jì)后的連桿結(jié)構(gòu)如圖5a所示。
改進(jìn)后我們對(duì)連桿進(jìn)行有限元分析,連桿有限元模型分析結(jié)果如圖5b所示,結(jié)構(gòu)改進(jìn)后整體的應(yīng)力值與老結(jié)構(gòu)相當(dāng),滿足強(qiáng)度要求。
4.改進(jìn)效果
由于工字形連桿結(jié)構(gòu)簡單,易于下料制作,下料效率大大提升,在焊接工藝上也相對(duì)簡化,避免了制造工藝復(fù)雜增加連桿開裂的風(fēng)險(xiǎn)。不需要投入彎板成型模具,減少了工裝模具的投入,大大降低了制作成本。
新的工字形結(jié)構(gòu)連桿不但在強(qiáng)度上滿足挖掘機(jī)的使用要求,而且使其輕量化,質(zhì)量由原來的155kg降至139kg,減少了材料成本。工字形連桿結(jié)構(gòu)具有較高的經(jīng)濟(jì)實(shí)用價(jià)值,該結(jié)構(gòu)連桿已在其他挖掘機(jī)推廣應(yīng)用。本論文得到山東省高等學(xué)校優(yōu)秀青年教師國內(nèi)訪問學(xué)者項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)資助。
本文選自《工程機(jī)械與維修》2016年第6期