游動(dòng)間隙問題導(dǎo)致破碎機(jī)軸承發(fā)熱的處理
2020-04-25 孫金龍 周建中 劉曉曄
(常山南方水泥有限公司,浙江常山 324209)
某水泥公司5000t/d生產(chǎn)線,石灰石破碎機(jī)軸承存在長(zhǎng)期發(fā)熱的問題,通過現(xiàn)場(chǎng)查看和分析,找到了軸承發(fā)熱的原因,并采取措施解決了問題,現(xiàn)總結(jié)如下。
一、基本情況
該生產(chǎn)線2009年4月開始生產(chǎn),配套PCF2022石灰石單段錘式破碎機(jī),入料粒度1000mm×1000mm×1500mm,出料粒度≤70mm(90%),臺(tái)時(shí)產(chǎn)量800t/h。
生產(chǎn)過程中,破碎機(jī)轉(zhuǎn)子兩套軸承溫度常年在85℃左右,特別到夏季,軸承必須用壓縮空氣進(jìn)行冷卻降溫,甚至需要在皮帶輪端軸承座上外加冷卻水進(jìn)行降溫,才能保持正常生產(chǎn)。自由端(非傳動(dòng)端)軸承因發(fā)熱損壞,每年要更換兩套。
二、軸承發(fā)熱的分析
?。?)潤(rùn)滑油品選用的問題:轉(zhuǎn)子軸承采用美孚EP2潤(rùn)滑脂潤(rùn)滑,潤(rùn)滑脂各項(xiàng)指標(biāo)可滿足軸承穩(wěn)定運(yùn)行,潤(rùn)滑脂選用沒問題,可以排除。
?。?)潤(rùn)滑油污染的問題:打開軸承端蓋檢查,油脂清潔,沒有進(jìn)灰等雜質(zhì),排除此問題引起軸承發(fā)熱。
?。?)軸承內(nèi)潤(rùn)滑脂過量添加:一般情況下,過量潤(rùn)滑脂會(huì)造成軸承散熱不好,引起軸承發(fā)熱。在破碎機(jī)轉(zhuǎn)子每個(gè)軸承座端蓋下端設(shè)有排油孔,油脂添加過量,短時(shí)間會(huì)引起溫度升高,運(yùn)行一段時(shí)間舊的油脂排出后,軸承溫度會(huì)恢復(fù)正常。該破碎機(jī)軸承常年溫度在85℃左右高溫運(yùn)行,應(yīng)該不是這個(gè)原因造成。
(4)軸承的裝配:打開自由端軸承外側(cè)端蓋檢查,測(cè)量軸承外圈到軸承座側(cè)面的距離是26.3mm,測(cè)量軸承端蓋止口的長(zhǎng)度30mm。
兩個(gè)數(shù)據(jù)一對(duì)比,軸承發(fā)熱的問題被確認(rèn),是自由端軸承外端蓋壓的太緊,端蓋止口緊壓在軸承外圈上,轉(zhuǎn)子軸沒有熱脹量,引起軸承發(fā)熱。
?。?)轉(zhuǎn)子軸的熱脹量計(jì)算:兩端軸承中心距3400mm,工作溫度差100℃,普通碳鋼的線脹系數(shù)1.2×10
-5/℃;則膨脹量4.08mm(3400mm×100℃×1.2×10
-5/℃)。
石灰石破碎機(jī)在正常工作時(shí),轉(zhuǎn)子軸的熱脹量是4.08mm。轉(zhuǎn)子在運(yùn)行時(shí),軸承溫度逐漸上升,轉(zhuǎn)子軸也會(huì)伸長(zhǎng),自由端軸承會(huì)隨溫度變化而產(chǎn)生軸向位移??紤]到裝配尺寸等誤差,在轉(zhuǎn)子的安裝過程中,自由端軸承外側(cè)端蓋止口到軸承外圈應(yīng)預(yù)留大于10mm的間距,才能保證轉(zhuǎn)子軸在正常生產(chǎn)過程中的熱膨脹,否則軸承會(huì)因受軸向力而產(chǎn)生高溫,長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行,軸承會(huì)損壞。
因此游動(dòng)間隙問題是導(dǎo)致軸承長(zhǎng)時(shí)間高溫運(yùn)行的根本原因。
三、解決措施
通過上面分析,自由端軸承無軸向熱脹量是導(dǎo)致軸承發(fā)熱的主要原因,可通過調(diào)整軸承外圈與軸承端蓋止口處間隙解決。
解決方法有兩種,一是把軸承端蓋止口車掉10mm;二是加墊片將軸承端蓋外移。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況,采取第二種方法,就地取材,用現(xiàn)場(chǎng)10mm舊橡膠帶做了一個(gè)墊圈,裝在自由端軸承外端蓋與軸承座之間,保證轉(zhuǎn)子在工作中有足夠的膨脹量。
四、結(jié)束語
該公司石灰石破碎機(jī)通過正確的安裝,開機(jī)生產(chǎn)后,自由端軸承工作溫度穩(wěn)定在56℃,皮帶輪端軸承溫度穩(wěn)定在68℃,軸承發(fā)熱問題得到解決.
設(shè)備發(fā)生的不正常情況,大多是沒有按照技術(shù)規(guī)范正確安裝造成的。只要找到原因,針對(duì)性采取技術(shù)措施,問題就會(huì)迎刃而解。
來源:《水泥》2018年第4期