YB47型包裝機(jī)鋁箔紙潤滑裝置的改進(jìn)
2020-04-29 張成鵬 梁立民 張杰 張鵬
(山東中煙工業(yè)有限責(zé)任公司濟(jì)南卷煙廠)
摘 要:為解決YB47型包裝機(jī)鋁箔紙潤滑裝置在生產(chǎn)過程中發(fā)生管路吸不上油、過濾片堵塞以及油霧器滲漏等問題,對該裝置進(jìn)行了改進(jìn)。選用可以調(diào)節(jié)噴油量的氣體霧化噴霧噴嘴替換原噴嘴。拆除油霧器,重新設(shè)計儲油杯用于儲存潤滑油,設(shè)計容量為2000mL,可滿足設(shè)備運(yùn)行200h的需求。通過試驗確定潤滑裝置的主要設(shè)計參數(shù):氣源壓力為150kPa;鋁箔紙潤滑功能在機(jī)器運(yùn)行速度200~550包/min區(qū)間內(nèi)處于開啟狀態(tài),噴嘴以噴油30s、停頓5s的循環(huán)方式間歇對鋁箔紙進(jìn)行潤滑;噴嘴安裝高度為距離鋁箔紙輸送平臺20mm。結(jié)果表明,改進(jìn)后系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡單,運(yùn)行穩(wěn)定,噴油量控制在(10±0.8)mL/h范圍內(nèi),噴油寬度值控制在(20±1.5)mm范圍內(nèi),有效解決了噴嘴堵塞、潤滑油滲漏等問題,保證了鋁箔紙的潤滑效果,提高了鋁箔紙折疊品質(zhì),降低了設(shè)備的運(yùn)行成本。
關(guān)鍵詞:YB47型包裝機(jī);鋁箔紙;潤滑油;噴嘴;折疊
ZB47型硬盒硬條包裝機(jī)組是我國引進(jìn)技術(shù)并自行制造的高速卷煙包裝設(shè)備[1],設(shè)計包裝速度550包/min[2-3]。設(shè)備的主機(jī)YB47型硬盒包裝機(jī)的鋁箔紙供給裝置采用吸風(fēng)輪弧形輸送,與中速包裝設(shè)備(如YB45型包裝機(jī))相比[4-5],該套裝置鋁箔紙傳送為連續(xù)運(yùn)動,即鋁箔紙在不停頓的狀態(tài)下完成裁切、單張輸送和不合格鋁箔紙?zhí)蕹裙ぷ?,可以滿足設(shè)備高速運(yùn)轉(zhuǎn)的要求,有效保證了鋁箔紙的輸送和裁切品質(zhì)。在生產(chǎn)過程中,包裝設(shè)備對原輔材料的要求較嚴(yán)格,如果鋁箔紙過于干燥,在包裝過程的折角、折邊工序中,鋁箔紙容易被折爛,造成原輔材料浪費(fèi),影響產(chǎn)品包裝品質(zhì)[6]。為此鋁箔紙輸送部分設(shè)計有一套潤滑裝置,主要在鋁箔紙輸送過程中對其表面噴射霧狀潤滑油,使鋁箔紙在折疊過程中提高折疊品質(zhì)。但在生產(chǎn)過程中,該套潤滑裝置頻繁發(fā)生管路吸不上油、過濾片堵塞以及帶閥接頭和油霧器滲漏等故障,影響設(shè)備的正常運(yùn)行。目前針對國內(nèi)卷煙生產(chǎn)企業(yè)使用的主流設(shè)備GDX1、GDX2等包裝機(jī)組,設(shè)計有鋁箔紙自動噴油裝置[7]、毛氈旋轉(zhuǎn)式鋁箔紙涂油器[8]等,用于降低操作人員的勞動強(qiáng)度,提高卷煙產(chǎn)品包裝品質(zhì),取得了良好的應(yīng)用效果[9]。但該類裝置大多采用毛氈吸附潤滑油與鋁箔紙接觸,以涂抹的方式完成潤滑功能[10-11],存在紙粉易積聚、不易清理,涂油不均勻等問題。為此,利用噴霧噴嘴噴射油霧的方法,對YB47型包裝機(jī)鋁箔紙潤滑裝置進(jìn)行改進(jìn),以提高潤滑油的控制精度,改善鋁箔紙的折疊效果,提高設(shè)備有效作業(yè)率。
1 問題分析
1.1系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
YB47型包裝機(jī)鋁箔紙潤滑裝置采用壓縮空氣進(jìn)行控制,主要由電磁閥、帶閥接頭、噴嘴、排氣閥、過濾器和油霧器組合裝置等部件組成[12],其氣動原理見圖1。其中,帶閥接頭(2)為二位二通氣動控制閥,與噴嘴(3)相連接,通過壓縮空氣控制該閥的通斷完成噴嘴噴油與停噴功能。在生產(chǎn)過程中,過濾器和油霧器組合裝置(5)以氣體為動力,向氣動系統(tǒng)中的氣動元件提供霧狀潤滑油[13],由操作人員通過儲油杯的觀察窗確定潤滑油存量,當(dāng)達(dá)到下,人工通過潤滑油加注口加油。潤滑裝置工作時,壓縮空氣分成兩路進(jìn)行控制:一路直接進(jìn)入帶閥接頭(2),打開接頭;另一路經(jīng)過過濾器、油霧器后,帶油霧的氣源通過打開的兩個帶閥接頭進(jìn)入噴嘴(3),噴嘴出口處安裝有一片聚乙烯粉末壓制的過濾片,潤滑油通過過濾片后便成為霧狀,均勻地噴射在鋁箔紙頂端和底端的折疊部位。
圖1 改進(jìn)前鋁箔紙潤滑裝置氣動原理圖
1.電磁閥;2.帶閥接頭;3.噴嘴;4.排氣閥;5.過濾器和油霧器組合裝置
1.2存在問題
在生產(chǎn)過程中,由于潤滑油中含有微量雜質(zhì),當(dāng)潤滑油在油霧器中被吸取時,容易粘附在管壁上,逐漸堆積后會將吸油管堵塞,從而造成吸不上油的現(xiàn)象。原設(shè)備的噴嘴壓縮空氣腔與帶閥接頭連接為一體,過濾片位于壓縮空氣腔的盡頭,當(dāng)攜帶潤滑油的壓縮空氣到達(dá)噴嘴時,的出口即為過濾片。過濾片由聚乙烯粉末壓制而成,潤滑油噴出后方向性較差,無法保證噴油位置精確。同時,粉末顆粒之間的縫隙很小,潤滑油中的雜質(zhì)會吸附在過濾片的縫隙中,當(dāng)積聚到一定程度時,過濾片縫隙堵塞,造成壓縮空氣無法從過濾片處噴出,使?jié)櫥蜔o法有效噴射到鋁箔紙上。另外,過濾片堵塞使噴嘴壓縮空氣腔的壓力無法釋放,就會從帶閥接頭的連接處滲出,造成潤滑油滲漏,甚至?xí)温涞戒X箔紙上,影響卷煙產(chǎn)品品質(zhì)。此時,只有更換過濾片才能保證鋁箔紙的潤滑效果。由于堵塞是一個漸進(jìn)過程,在設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)過程中無法及時發(fā)現(xiàn)過濾片堵塞現(xiàn)象,噴油情況逐漸惡化,從而對鋁箔紙折疊效果產(chǎn)生影響,而設(shè)備對于鋁箔紙端部折疊品質(zhì)缺陷缺少有效的檢測和剔除方法[14],因此存在隱患。
2 改進(jìn)方法
2.1更換噴嘴
為避免堵塞,將原噴嘴更換為氣體霧化噴霧噴嘴,結(jié)構(gòu)見圖2。其工作原理為:壓縮空氣從噴嘴的右側(cè)進(jìn)入壓縮空氣腔(9),再從油氣混合噴嘴(5)噴出,氣流在油氣混合噴嘴處不斷向下流動,形成局部的真空度,對潤滑油腔(4)形成引力,潤滑油受到引力作用后進(jìn)入主體支座(3)的左側(cè)腔體,并進(jìn)入潤滑油腔(4)內(nèi)。當(dāng)潤滑油由油腔下方出口處流出時,壓縮空氣將油擊散形成霧狀噴出噴嘴。該噴嘴的調(diào)節(jié)螺桿(1)安裝在連接座(2)上,連接座與主體支座連接,旋轉(zhuǎn)調(diào)節(jié)螺桿使其在潤滑油腔內(nèi)上下移動,利用其頭部的圓錐面與出油孔的間隙變化可以控制出油量的大小。氣體霧化噴霧噴嘴具有性能穩(wěn)定、使用壽命長、維護(hù)簡單等特點,且與原噴嘴的外形尺寸基本相同,可以安裝在原噴嘴位置,與其他零部件不相干涉。
圖2 氣體霧化噴霧噴嘴結(jié)構(gòu)圖
1.調(diào)節(jié)螺桿;2.連接座;3.主體支座;4.潤滑油腔;5.油氣混合噴嘴;6.O型圈;7.鎖緊螺母;8.安裝支架;9.壓縮空氣腔
2.2拆除油霧器
選用氣體霧化噴霧噴嘴后,壓縮空氣管路中無需攜帶潤滑油,只需將壓縮空氣引入噴嘴即可。因此,拆除原設(shè)計管路中的油霧器裝置,并在該位置上安裝調(diào)壓閥,將管路直接連接至噴嘴的進(jìn)氣端,保證氣路暢通。
2.3加裝儲油裝置
油霧器拆除后,需要重新設(shè)計儲油杯。根據(jù)設(shè)備實際運(yùn)行狀況和運(yùn)行時間,儲油杯的設(shè)計容量確定為2000mL,可滿足設(shè)備運(yùn)行200h的需求。為方便操作人員觀察儲油量并及時加注潤滑油,儲油杯設(shè)計有觀察窗并安裝在設(shè)備右機(jī)身后方的外側(cè),高度與噴嘴相同,方便操作人員加注潤滑油。儲油杯內(nèi)設(shè)計有吸油管并引出接口,通過管路與噴嘴的進(jìn)油端相連接,保證油路暢通。
2.4潤滑裝置參數(shù)設(shè)計
2.4.1氣源壓力參數(shù)
改進(jìn)后鋁箔紙潤滑裝置氣動原理見圖3。噴油時壓縮空氣通過調(diào)壓閥控制,根據(jù)鋁箔紙輸送情況,經(jīng)過運(yùn)行試驗確定工作壓力為150kPa。該壓力值既可保證噴油效果,也可減少油霧飛散對設(shè)備表面造成污染。
圖3 改進(jìn)后鋁箔紙潤滑裝置氣動原理圖
1.電磁閥;2.調(diào)壓閥;3.噴嘴;4.儲油杯
2.4.2潤滑油開啟和關(guān)閉時間
采用程序控制的方法實現(xiàn)鋁箔紙潤滑的開啟和關(guān)閉功能[15-16]。在YB47型包裝機(jī)中利用設(shè)備原控制程序?qū)饴分械碾姶砰y進(jìn)行控制,在IPC操作面板上設(shè)定噴油頻次和時長等參數(shù)。程序中“鋁箔紙松卷潤滑油”功能主要用于控制鋁箔紙潤滑裝置的噴油及停噴,該模塊共有5個參數(shù):①“開啟鋁箔紙潤滑”參數(shù)用于開啟和關(guān)閉鋁箔紙潤滑功能;②“潤滑油流動開啟的機(jī)器轉(zhuǎn)數(shù)”是指潤滑油開始噴射時的設(shè)備運(yùn)行速度;③“潤滑油加注開啟時間值”是指噴油時間;④“潤滑油加注關(guān)閉時間值”是指停噴時間;⑤“潤滑油流動關(guān)閉的機(jī)器轉(zhuǎn)數(shù)”是指潤滑油停噴時的設(shè)備運(yùn)行速度。改進(jìn)前表1中的“推薦設(shè)定值”與“實際設(shè)定值”參數(shù)相同,為潤滑裝置使用的實際參數(shù);改進(jìn)后由于噴嘴的噴射方式與原來不同,因此需對“實際設(shè)定值”進(jìn)行修改,并通過試驗確定參數(shù),見表1。參數(shù)修改后,設(shè)備由開啟逐漸提速到正常速度(550包/min)過程中,當(dāng)速度上升至200包/min時,鋁箔紙潤滑功能開啟,噴嘴以噴油30s、停頓5s的循環(huán)方式,間歇性地對鋁箔紙進(jìn)行噴油潤滑;當(dāng)速度下降至200包/min時,鋁箔紙潤滑功能關(guān)閉,停止噴油,即鋁箔紙潤滑功能只在機(jī)器速度200~550包/min區(qū)間內(nèi)處于開啟狀態(tài),對鋁箔紙進(jìn)行潤滑。
表1 改進(jìn)后“鋁箔紙松卷潤滑油”功能參數(shù)

2.4.3噴嘴調(diào)節(jié)參數(shù)
噴嘴安裝高度經(jīng)試驗確定為距離鋁箔紙輸送平臺20mm。此時,潤滑油噴射在鋁箔紙表面的寬度為20mm,可滿足鋁箔紙折疊部分的要求。通過調(diào)節(jié)螺桿可對噴油量進(jìn)行控制,調(diào)節(jié)螺桿螺紋的螺距為0.8mm,以調(diào)節(jié)螺桿堵住噴口為基準(zhǔn),向外旋轉(zhuǎn)一圈,即調(diào)節(jié)螺桿向后退0.8mm,潤滑油恰好可以從儲油杯中吸出,并進(jìn)入噴嘴噴出,此時為潤滑油的最小流量,設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)時采用最小流量,即可滿足鋁箔紙的潤滑要求。設(shè)備停機(jī)和維護(hù)保養(yǎng)時,利用調(diào)節(jié)螺桿將噴嘴關(guān)閉,防止管路內(nèi)留存的少量潤滑油滴落到鋁箔紙上。
3 應(yīng)用效果
改進(jìn)后對鋁箔紙潤滑裝置進(jìn)行連續(xù)運(yùn)行監(jiān)測,監(jiān)測時間8h,檢測數(shù)據(jù)見表2??梢?,改進(jìn)前在監(jiān)測時間內(nèi)噴油量為(10±5.4)mL/h,改進(jìn)后噴油量為(10±0.8)mL/h;改進(jìn)前噴油寬度值為(20±9.8)mm,改進(jìn)后噴油寬度值為(20±1.5)mm。改進(jìn)后潤滑裝置噴油量穩(wěn)定,提高了設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)過程中的噴油精度,滿足了鋁箔紙折疊部位的潤滑要求。
表2 改進(jìn)前后鋁箔紙潤滑裝置設(shè)備運(yùn)行數(shù)據(jù)對比

4 結(jié)論
改進(jìn)后YB47型包裝機(jī)鋁箔紙潤滑裝置,噴油方式穩(wěn)定可靠,噴灑均勻,氣路油路結(jié)構(gòu)簡單,維護(hù)方便,噴油量控制精度由(10±5.4)mL/h提高到(10±0.8)mL/h,噴油寬度值控制精度由(20±9.8)mm提高到(20±1.5)mm。同時,未出現(xiàn)噴嘴堵塞、潤滑油滲漏等現(xiàn)象,保證了鋁箔紙的潤滑效果,鋁箔紙輸送與折疊正常,包裝品質(zhì)穩(wěn)定。由于氣體霧化噴霧噴嘴無相對運(yùn)動、無磨損,使用壽命相對較長,從而降低了設(shè)備的運(yùn)行成本,提高了設(shè)備生產(chǎn)效率。
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來源:《煙草科技》2016年01期