屏蔽泵軸承破裂原因分析與處理
2020-02-06 延長(zhǎng)石油碳?xì)溲芯恐行牟捎妹绹?guó)KBR公司輸運(yùn)床氣化技術(shù)及自主開(kāi)發(fā)的二段轉(zhuǎn)化技術(shù)建設(shè)了一套100t/天的中試裝置,該技術(shù)主要由輸運(yùn)床氣化系統(tǒng)和二段轉(zhuǎn)化系統(tǒng)組成,解決了常規(guī)流化床氣化中的焦油殘留、甲烷含量偏高、碳轉(zhuǎn)化率偏低的問(wèn)題,合成氣產(chǎn)量高、質(zhì)量好。同時(shí),該技術(shù)具有處理原料范圍廣、單臺(tái)氣化爐處理能力大、節(jié)能環(huán)保等優(yōu)點(diǎn)。該中試裝置分為三個(gè)工段,分別為制粉工段、氣化工段及凈化工段。凈化工段的主要作用為對(duì)產(chǎn)生的合成氣進(jìn)行降溫、濾去粗合成氣中飛灰及脫出合成氣中的鹵素及酸。該工段洗滌塔塔底循環(huán)泵為大連帝國(guó)產(chǎn)的高溫分離B型屏蔽泵,該泵的軸承采用碳化硅材質(zhì),該泵在運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)軸承、軸套、推力盤(pán)破裂現(xiàn)象,影響裝置的正常運(yùn)行。
1 屏蔽泵結(jié)構(gòu)及主要故障
屏蔽泵是用同一根軸將電機(jī)的轉(zhuǎn)子與泵的葉輪固定在一起的,然后用屏蔽套將這一組轉(zhuǎn)子屏蔽。電機(jī)的定子圍繞在屏蔽套的四周,屏蔽套是由不銹鋼金屬制成的,因此可以通過(guò)磁場(chǎng)傳遞給轉(zhuǎn)子,整個(gè)轉(zhuǎn)子在泵送液體中轉(zhuǎn)動(dòng),其結(jié)構(gòu)如圖1所示。

被輸送液體由泵的吸入口進(jìn)入泵腔,在高速旋轉(zhuǎn)的葉輪作用下,液體能量增加,從泵的排出口排出,在泵排出口引入輸送液體的(1%~3%)作潤(rùn)滑與冷卻使用。
循環(huán)液有兩個(gè)流向,分別為:循環(huán)液流向一:泵排出口小孔-夾套式冷卻循環(huán)管-RB型端蓋-付葉輪-定子屏蔽套與轉(zhuǎn)子屏蔽套的間隙-前側(cè)軸承與前側(cè)軸套之間的間隙。
循環(huán)液流向二:付葉輪-后側(cè)軸承與后側(cè)軸套之間間隙-軸端中心孔。連接體上的傾斜小孔將葉輪產(chǎn)生的高壓傳入電機(jī)室,防止付葉輪產(chǎn)生汽蝕。
在KSY裝置第四次開(kāi)車(chē)運(yùn)行初期,點(diǎn)動(dòng)屏蔽泵(411-JA)發(fā)現(xiàn)電機(jī)超流,泵未啟動(dòng)。點(diǎn)動(dòng)(411-JB),泵啟動(dòng)正常,但在泵運(yùn)行約24h后,停泵后再次啟動(dòng),發(fā)現(xiàn)該泵無(wú)法啟動(dòng)。在對(duì)屏蔽泵(411-JA)檢修過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)軸承、軸套、推力盤(pán)、轉(zhuǎn)子、定子表面存在大量焦油和固體顆粒。同時(shí)在拆卸過(guò)程中,滑動(dòng)軸承粘結(jié)在軸承座里,很難將其取出,取出后發(fā)現(xiàn)軸承、軸套、推力盤(pán)均存在不同程度的裂紋;在對(duì)屏蔽泵(411-JB)檢修過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)定子與轉(zhuǎn)子顏色變?yōu)榧t色,軸承、軸套、推力盤(pán)上存在少量的焦油和固體顆粒,檢查泵入口過(guò)濾器,發(fā)現(xiàn)入口過(guò)濾器存在大量的焦油和固體顆粒。同時(shí),檢查發(fā)現(xiàn)兩臺(tái)泵的轉(zhuǎn)子與定子表面均出現(xiàn)輕微劃痕。
2 屏蔽泵故障分析
2.1工藝介質(zhì)的影響
屏蔽泵(411-JA/B)輸送的介質(zhì)為洗滌塔塔底堿液,經(jīng)過(guò)氣化反應(yīng)生產(chǎn)的合成氣在堿洗塔內(nèi)進(jìn)行洗滌,主要用于脫出合成氣中的鹵素。由于前工段未能達(dá)到設(shè)計(jì)值,反應(yīng)生成的焦油未能全部熱解,同時(shí),旋風(fēng)分離效果不理想,未能將合成氣中的固體顆粒有效分離,使得洗滌塔底部沉積了焦油和砂子。沉積的焦油和砂子通過(guò)塔底出口管線法蘭與泵的入口管線連接,使?jié)崈舳炔桓叩膲A液進(jìn)入泵內(nèi)。屏蔽泵是通過(guò)在排出口引入少量的輸送液體(1%~3%總流量)作為潤(rùn)滑和冷卻使用。依次對(duì)后軸承進(jìn)行潤(rùn)滑冷卻,然后再通過(guò)轉(zhuǎn)子與定子的間隙進(jìn)行冷卻,再對(duì)前軸承進(jìn)行冷卻。最后經(jīng)葉輪平衡孔回流到葉輪回眼口。如果輸送介質(zhì)含有雜質(zhì),潔凈度不夠,一方面使入口過(guò)濾器堵塞,泵的入口流量小于泵設(shè)計(jì)的最小流量,使得介質(zhì)在泵內(nèi)氣化,或泵入口沒(méi)有流量,泵出現(xiàn)干轉(zhuǎn)現(xiàn)象。如泵(411-JB),轉(zhuǎn)子與定子出現(xiàn)紅色,長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)轉(zhuǎn)會(huì)導(dǎo)致電機(jī)燒壞。另一方面可能出現(xiàn)循環(huán)管堵塞,使得潤(rùn)滑和冷卻效果下降,如果含有固體顆粒容易使轉(zhuǎn)子與定子出現(xiàn)明顯劃痕,長(zhǎng)期運(yùn)行會(huì)導(dǎo)致轉(zhuǎn)子和定子失效,同時(shí)電機(jī)燒壞。因此屏蔽泵在運(yùn)行時(shí)一定要保證輸送介質(zhì)干凈,同時(shí)入口流量必須大于泵設(shè)計(jì)時(shí)的最小流量。
對(duì)于屏蔽泵(411-JA)在點(diǎn)動(dòng)時(shí)未能啟動(dòng),檢修時(shí)發(fā)現(xiàn)軸承、軸套、推力盤(pán)、轉(zhuǎn)子、定子表面存在大量焦油和固體顆粒,軸承與軸承座粘結(jié)在一起,無(wú)法拆下,通過(guò)蒸汽加熱的方法才將軸承拆下。通過(guò)以上現(xiàn)象可以判斷,泵輸送介質(zhì)的潔凈度不高是引起軸承破裂的主要原因;對(duì)于(411-JB)泵軸承、軸套、推力盤(pán)上存在少量焦油,軸承并未與軸承座粘結(jié)在一起,但是拆開(kāi)后發(fā)現(xiàn)整個(gè)轉(zhuǎn)子顏色發(fā)紅,入口過(guò)濾器存在大量的砂子,過(guò)濾器堵塞,可以判斷出(411-JB)軸承破裂的原因?yàn)楸瞄L(zhǎng)時(shí)間在小流量下運(yùn)行,并使得部分堿液氣化,泵干轉(zhuǎn)運(yùn)行,使得轉(zhuǎn)子表面發(fā)紅。
2.2軸承材質(zhì)的影響
該泵的軸承為滑動(dòng)軸承,其材質(zhì)選用碳化硅,碳化硅屬于陶瓷,是以泥沙為主的SiO2,具有優(yōu)良的耐化學(xué)腐蝕、耐磨、耐高溫性能及硬度高、自潤(rùn)滑性能好、抗高溫蠕變、摩擦系數(shù)小、導(dǎo)熱系數(shù)高等優(yōu)點(diǎn),其根據(jù)燒結(jié)方式的不同,可以分為高壓燒結(jié)、無(wú)壓燒結(jié)和反應(yīng)燒結(jié)三種,無(wú)壓燒結(jié)碳化硅以其高耐磨性和低摩擦系數(shù)的優(yōu)點(diǎn),在屏蔽泵中得到廣泛應(yīng)用。但碳化硅的硬度高,致使其沖擊韌性相對(duì)較低,在沖擊和振動(dòng)工況下,軸承容易破裂。屏蔽泵在啟動(dòng)或停止時(shí)會(huì)產(chǎn)生很大的軸向力。屏蔽泵運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),葉輪的前后蓋板所受壓力不平衡而產(chǎn)生軸向力,通過(guò)轉(zhuǎn)子作用在軸承上,同時(shí)由于軸承與軸套之間、轉(zhuǎn)子與定子間隙存在焦油和固體顆粒物,使軸承與軸套、轉(zhuǎn)子與定子粘結(jié)在一起,因此啟動(dòng)時(shí),受到的軸向力超過(guò)設(shè)計(jì)允許的軸向力,使得軸套破裂。雖然碳化硅材質(zhì)具有化學(xué)腐蝕、耐磨、耐高溫性能及硬度高、自潤(rùn)滑性能好、抗高溫蠕變、摩擦系數(shù)小、導(dǎo)熱系數(shù)高等優(yōu)點(diǎn)諸多優(yōu)點(diǎn),但由于其沖擊韌性較低,在該工況下對(duì)于輸送的含有焦油及固體顆粒、PH值呈弱堿性的介質(zhì),碳化硅材質(zhì)的軸承不能滿足的需求。
3 處理措施
3.1調(diào)整工藝系統(tǒng)
經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)分析,可以通過(guò)以下方法來(lái)確保工藝介質(zhì)的潔凈度及入口流量:
(1)調(diào)整前系統(tǒng)的工況,盡量減少前系統(tǒng)帶來(lái)較多的焦油和固體顆粒。
(2)改變塔底出口管線位置,從塔底側(cè)部將管線引出與泵的入口管線相連,使固體顆粒沉積在塔底部,同時(shí)將泵入口管線的尺寸由DN40的換為DN50的,保證泵的入口流量。
(3)在泵的循環(huán)管線上增加過(guò)濾器,同時(shí)要確保增加過(guò)濾器后潤(rùn)滑和冷卻液的流量。
3.2更換軸承材質(zhì)
石墨材料可以通過(guò)浸漬樹(shù)脂來(lái)提高材料的物理、機(jī)械性能,由于軸承的基體為石墨,就決定了軸承具有一定的自潤(rùn)滑性能,較小的摩擦系數(shù),石墨軸承通過(guò)壓制而成,浸漬樹(shù)脂后,形成微孔性結(jié)構(gòu),提高了軸承的抗沖擊韌性和抗折性。因此可以將軸承材質(zhì)更換為浸漬石墨材質(zhì),以確保其抗沖擊韌性的能力。
4 處理效果
通過(guò)調(diào)整工藝系統(tǒng)及更換塔底出口管線位置,使得屏蔽泵入口過(guò)濾器的固體顆粒及焦油含量明顯降低,泵的入口流量遠(yuǎn)大于設(shè)計(jì)的最小流量,使泵入口流量的調(diào)節(jié)范圍更廣;在泵循環(huán)管線上增加過(guò)濾器使泵的自潤(rùn)滑介質(zhì)的潔凈度明顯提高,運(yùn)行一段時(shí)間后,對(duì)泵拆解檢查,泵轉(zhuǎn)子與定子的劃痕明顯減少;更換軸承材料后,泵的啟動(dòng)電流降低,運(yùn)行過(guò)程中的振動(dòng)減小。
5 結(jié)語(yǔ)
屏蔽泵適用于輸送易燃、易爆、具的所有化工液體,但輸送介質(zhì)必須干凈,這樣才能夠保證泵的正常運(yùn)行。通過(guò)以上改造措施,目前泵運(yùn)行工況良好,能夠保證裝置的正常運(yùn)行,同時(shí)提高了軸承的使用壽命,較少了備品備件的采購(gòu)周期。確保試驗(yàn)的順利進(jìn)行。