中間軸聯(lián)軸器晃度和瓢偏超標(biāo)的現(xiàn)場處理
2019-11-06 作者:陳習(xí)軍
摘 要:針對(duì)某600MW超臨界汽輪機(jī)組在安裝過程中,中間軸與#1低壓轉(zhuǎn)子正常連接后,中間軸電端聯(lián)軸器外圓晃度和端面瓢偏超標(biāo)的現(xiàn)象,通過反復(fù)的檢測,分析其產(chǎn)生的原因。通過手工研磨中間軸兩端聯(lián)軸器端面的方法,消除聯(lián)軸器端面的偏斜,找正端面與軸心線的垂直度,現(xiàn)場解決了需返廠才能處理的發(fā)電主設(shè)備制造缺陷,保證了汽輪機(jī)的安裝質(zhì)量,節(jié)約了安裝工期。
關(guān)鍵詞:汽輪機(jī);聯(lián)軸器;瓢偏;處理
某公司#3汽輪機(jī)為哈爾濱汽輪機(jī)廠制造的CH01型600MW單軸、三缸四排汽、一次中間再熱、純凝汽式汽輪機(jī),型號(hào)為CLN600-24.2/566/566。機(jī)組設(shè)計(jì)為積木塊結(jié)構(gòu),高中壓積木塊采用三菱公司的成熟設(shè)計(jì),低壓積木塊以哈汽成熟的600MW機(jī)組積木塊為母型,與三菱公司一起改進(jìn)設(shè)計(jì)。
該型機(jī)組整個(gè)軸系有9道支持軸承和1道推力軸承,其中高中壓轉(zhuǎn)子、#1、#2低壓轉(zhuǎn)子和發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子都為雙軸承支撐,勵(lì)磁小軸為單軸承支撐(如下圖所示,X為中間軸)。
#3汽輪機(jī)的中間軸到現(xiàn)場后,各外形尺寸校核合格,將中間軸調(diào)端聯(lián)軸器按制造廠鋼印標(biāo)記與#1低壓轉(zhuǎn)子電端聯(lián)軸器廠家標(biāo)記相對(duì)應(yīng),與#1低壓轉(zhuǎn)子用臨時(shí)螺栓連接后,當(dāng)同心度在0.02mm以內(nèi)時(shí),測得中間軸電端聯(lián)軸器的外圓晃度為0.085mm、瓢偏卻在0.02mm以內(nèi),具體數(shù)據(jù)見表一、圖2、圖3。
從表一所列數(shù)據(jù)看出,中間軸的晃度在各斷面的值基本上都在①點(diǎn)方位,并且自調(diào)端至電端逐漸放大,電端聯(lián)軸器處的晃度值達(dá)到0.085mm,大大超過了標(biāo)準(zhǔn)的要(0.04mm)。
從圖3所列數(shù)據(jù)可以看出,#1低壓轉(zhuǎn)子電端聯(lián)軸器的端面瓢偏值僅為0.005mm,值在⑦點(diǎn)方位,瓢偏度非常好。從圖2所列數(shù)據(jù)可以看出,中間軸與#1低壓轉(zhuǎn)子臨時(shí)連接后,中間軸電端聯(lián)軸器端面瓢偏值為0.0175mm,符合標(biāo)準(zhǔn)(≤0.02mm)要求,值在③點(diǎn)方位;中間軸兩端聯(lián)軸器端面的平行度較好。結(jié)合表一所列中間軸的晃度數(shù)據(jù)分析,中間軸的兩個(gè)聯(lián)軸器端面與軸心線不垂直,如圖4所示:
中間軸與#1低壓轉(zhuǎn)子連接后,中間軸的實(shí)際軸心線與#1低壓轉(zhuǎn)子的軸心線不在一條直線上,兩轉(zhuǎn)子連線在中間軸與#1低壓轉(zhuǎn)子的聯(lián)軸器結(jié)合面存在一個(gè)折點(diǎn)。將中間軸按制造廠鋼印標(biāo)記調(diào)轉(zhuǎn)180º與#1低壓轉(zhuǎn)子連接后,測得各處晃度值與表一類似,具有非常高的重現(xiàn)性,證明上述所列各數(shù)據(jù)測量準(zhǔn)確。
處理方案:
經(jīng)多方討論,并多次與制造廠進(jìn)行交流,確定了手工研磨中間軸兩端聯(lián)軸器端面的方法來消除端面的偏斜,找正端面與軸心線的垂直度。中間軸電端聯(lián)軸器①點(diǎn)方位晃度大,只需將調(diào)端聯(lián)軸器與①點(diǎn)相對(duì)的⑤點(diǎn)方位適當(dāng)磨低,即可達(dá)到消除連軸后電端聯(lián)軸器晃度大的目的。⑤點(diǎn)方位的研磨量Δ為:Δmax=(0.085÷2)×978÷1576.3=0.026(mm);其它各方位的研磨量應(yīng)自⑤點(diǎn)至①點(diǎn)沿直徑方向比例遞減,①點(diǎn)方位需研磨的理論值為0。如圖5所示:
具體研磨方法如下:
1)準(zhǔn)備一塊500×500mm零級(jí)精研平板,作為調(diào)端聯(lián)軸器端面研磨后的平面度檢測工具。
2)將中間軸調(diào)端聯(lián)軸器向上置于大型立式車床夾具上,在車床刀架上固定一只百分表,并找正、將中間軸夾牢固,使①點(diǎn)百分表讀數(shù)為2.50,而⑤點(diǎn)讀數(shù)為2.526(2.50+Δmax);
同時(shí),以①-⑤點(diǎn)直徑線為對(duì)稱線,兩邊點(diǎn)位的百分表讀數(shù)應(yīng)相同,防止磨偏。
3)以點(diǎn)⑤點(diǎn)為中心,用油石沿圓周方向研磨聯(lián)軸器端面。
4)在研磨幾次后,要盤動(dòng)中間軸,用百分表檢查各方位的研磨量,并用平板涂紅丹粉檢查聯(lián)軸器端面的平面度。
5)多次重復(fù)研磨、測量,防止過量研磨及磨偏。直至研磨量偏差≤0.005mm;聯(lián)軸器端面與平板的接觸面積≥80%且接觸均勻。
調(diào)端聯(lián)軸器端面研磨完成后,將中間軸連到#1低壓轉(zhuǎn)子上,測得中間軸電端聯(lián)軸器的圓周晃度值見表二:
上表數(shù)據(jù)表明,經(jīng)過研磨中間軸調(diào)端聯(lián)軸器端面后,電端聯(lián)軸器的外圓晃度0.02mm,達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)。
但隨之而來的是電端聯(lián)軸器端面瓢偏超標(biāo),同樣采用油石對(duì)電端聯(lián)軸器端面瓢偏高點(diǎn)進(jìn)行研磨。所不同的是,因電端聯(lián)軸器端面的中部為凸臺(tái)結(jié)構(gòu),無法用標(biāo)準(zhǔn)平板檢驗(yàn)端面的平面度,必須事先自制一塊弧形平板,其內(nèi)外徑與電端聯(lián)軸器端面需研磨部分的內(nèi)外徑相同,約80º~90º弧長即可(該弧形平板可預(yù)先加工好備用)。另外,研磨電端聯(lián)軸器時(shí),可直接連在#1低壓轉(zhuǎn)子上,檢驗(yàn)時(shí)盤動(dòng)轉(zhuǎn)子檢測瓢偏,可省去一次拆裝中間軸的工序,節(jié)省了工期和勞動(dòng)力。研磨后中間軸聯(lián)軸器電端的瓢偏為0.01mm,符合要求。如圖6所示:
經(jīng)過對(duì)中間軸兩端聯(lián)軸器端面的現(xiàn)場手工研磨處理,中間軸與#1低壓轉(zhuǎn)子連接后,其電端聯(lián)軸器的圓周晃度和瓢偏值都遠(yuǎn)低于標(biāo)準(zhǔn)值的要求,保證了各轉(zhuǎn)子能夠連成一條光滑的曲線,為將來機(jī)組投產(chǎn)后的安全運(yùn)行打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。投產(chǎn)后,機(jī)組各軸承處的軸振值都≤76μm(如下表所示),證明這次中間軸缺陷的現(xiàn)場處理是非常成功的。
對(duì)于這種汽輪機(jī)轉(zhuǎn)軸的制造缺陷,按以往返廠修理的常規(guī)處理方法,返修至少需要12~15天,將嚴(yán)重影響汽輪機(jī)本體安裝乃至工程建設(shè)的整體進(jìn)度,損失較大。本次中間軸缺陷的現(xiàn)場處理,從確定方案到處理完工,僅用了3天時(shí)間,保證了現(xiàn)場安裝的工程進(jìn)度,且成本費(fèi)用也很低,在工程中遇到同類問題時(shí),值得借鑒。
參考文獻(xiàn)及作者
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