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GSP-1812型滾軸篩煤機(jī)存在問題研究及處理

2023年03月10日 09:40:00      來源:安慶永益機(jī)械有限公司 >> 進(jìn)入該公司展臺      閱讀量:7

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GSP-1812型滾軸篩煤機(jī)存在問題研究及處理

2019-10-11
  一、前言
  篩煤機(jī)是火力發(fā)電廠輸煤系統(tǒng)中的設(shè)備之一。鍋爐制粉系統(tǒng)中速磨煤機(jī)要求原煤的粒度不能超過30mm,但實際使用的原煤中經(jīng)常有較大粒度的煤塊和矸石塊,所以原煤在進(jìn)入磨煤機(jī)以前必須破碎。為了提高碎煤機(jī)的破碎效率和節(jié)約能耗,在原煤破碎前,先要進(jìn)行篩分,符合磨煤機(jī)要求粒度的煤,直接經(jīng)滾軸篩煤機(jī)送入帶式輸送機(jī),較大粒度的煤塊則進(jìn)入碎煤機(jī)進(jìn)行破碎。靖遠(yuǎn)第二發(fā)電有限公司選用的是沈陽電站輔機(jī)廠生產(chǎn)的GSP-1812型滾軸篩煤機(jī),其篩面寬度為l800mm,12根軸,出力為1500t/h,篩面面積為4000mm×1800mm,篩下粒度≤30mm。在實際使用中,經(jīng)常出現(xiàn)傳動部分漏油、滾鍵、軸承及錐齒輪損壞、篩軸卡跳、篩片破裂等多種故障,維護(hù)量比較大且故障處理的檢修時間長,直接影響設(shè)備的正常運行。
  二、問題研究分析
  1、原驅(qū)動裝置減速器由上海光亞機(jī)械有限公司生產(chǎn),減速器外殼為灰口鑄鐵材質(zhì),鑄造工藝差,微細(xì)滲漏點多;減速器輸出軸單支撐處密封裝置易產(chǎn)生漏油;由于廠家早已轉(zhuǎn)產(chǎn)其它產(chǎn)品,所以其零部件極難購置。長傘齒輪減速箱機(jī)殼生產(chǎn)工藝差,機(jī)殼多處有砂眼和細(xì)小裂紋,微細(xì)滲漏點較多;長傘齒輪減速箱4節(jié)縱向軸較長,減速箱嚙合的齒輪較多,傳動噪音極大。篩煤機(jī)采用單臺電機(jī)驅(qū)動,當(dāng)單個篩軸發(fā)生卡堵現(xiàn)象時,由于電機(jī)功率過大,無法實現(xiàn)對單軸的保護(hù)跳閘,只能強(qiáng)行剪斷篩軸聯(lián)軸器上的保險螺栓。多次剪斷保險螺栓的同時,對齒輪、輸出軸造成不同程度的損害,齒輪斷齒、輸出軸嚴(yán)重滾鍵。電氣系統(tǒng)不能在發(fā)生篩軸堵轉(zhuǎn)時跳閘,運行人員如不能及時發(fā)現(xiàn),將會造成整個篩煤機(jī)堵煤,影響正常運行。長傘齒輪減速箱上蓋采用套扣安裝方式,各減速箱體逐節(jié)扣壓在一起,篩軸傳動以每3個軸公用1節(jié)箱體,4節(jié)箱體相互扣壓,一旦1根軸發(fā)生問題,必須拆除前方所有的減速箱才能檢修,致使檢修時間過長,給輸煤系統(tǒng)安全運行造成很大風(fēng)險。
  2、滾動篩煤機(jī)篩軸與端蓋間的密封裝置為端蓋內(nèi)槽毛氈密封式,篩煤機(jī)運行中篩軸跳動量大,毛氈磨損快,毛氈在磨損過程中不能夠自行復(fù)位使其緊密接觸軸表面。更換毛氈,需將軸上端蓋以外的所有部件拆除,檢修工期長,篩煤機(jī)長時間停運又困難,致使更換毛氈非常的不便,毛氈更換的次數(shù)少,造成篩軸與端蓋之間間隙過大,在實際運行中篩軸與端蓋間的密封部位漏粉比較嚴(yán)重。
  3、燃煤的煤質(zhì)差,較大塊的石頭較多。篩煤機(jī)本體的篩箱內(nèi)壁帶弧度的護(hù)板與篩軸、篩片之間時??ㄓ休^大塊的石頭,致使篩軸聯(lián)軸器上的保險螺栓頻繁剪斷,運行人員頻繁停運篩煤機(jī)清理被卡住的石頭,嚴(yán)重影響設(shè)備正常的運行。當(dāng)斷銷數(shù)量達(dá)兩根篩軸以上時,對滾動篩的生產(chǎn)率和篩分效率產(chǎn)生影響,引起篩箱積煤、電機(jī)過載斷電。
  4、篩煤機(jī)在運行中經(jīng)常出現(xiàn)卡軸、篩片破裂、篩片磨損快的問題。滾軸篩卡軸頻繁,因卡軸使電動機(jī)保護(hù)動作,電機(jī)斷電,使程控的整個輸煤系統(tǒng)故障停運,造成經(jīng)濟(jì)損失和機(jī)械設(shè)備的損壞,影響電廠正常、安全的運行。
  5、篩煤機(jī)落煤入口處旁路電動擋板與篩箱內(nèi)壁之間的空間較大,個別大塊石頭進(jìn)入篩面的同時,與篩片碰撞后朝煤流相反方向運動,經(jīng)電動擋板與篩箱內(nèi)壁之間的空間進(jìn)入旁路,使個別大塊石頭進(jìn)入不了碎煤機(jī)內(nèi)部進(jìn)行破碎,直接運送到鍋爐制粉系統(tǒng),給鍋爐制粉系統(tǒng)帶來嚴(yán)重危害。
  三、技術(shù)改進(jìn)方案
  1、采用單軸傳動方式和SEW減速機(jī)
  對篩煤機(jī)原驅(qū)動裝置進(jìn)行整體改進(jìn),由原來的共軸整體傳動方式改為單軸分散傳動方式,采用單軸傳動方式和選用高質(zhì)量的SEW減速機(jī)。原電機(jī)功率18.5KW,轉(zhuǎn)速1470rpm,篩軸轉(zhuǎn)速95rpm,減速機(jī)速比18。傘齒輪減速箱主動輪齒數(shù)25,從動齒輪齒數(shù)21。減速機(jī)輸出扭矩為2253.9N/m,減速箱速比為0.84,篩軸扭矩為157.7N/m。
  由于原傳動方式為共軸傳動具有自補償個別軸過負(fù)荷的能力,單軸傳動時需要增大其傳動扭矩的2倍即為315.4N/m,選擇大于并接近315.4N/m的扭矩,即選擇配功率4KW的電動機(jī)和輸出扭矩為393N/m的斜齒輪減速機(jī)。單軸傳動時十二根軸輸出扭矩大于原篩煤機(jī)篩軸傳動扭矩,提高了篩煤機(jī)抗過載能力。
  2、設(shè)計毛氈壓入式密封裝置
  到實地進(jìn)行勘測,將滾軸篩煤機(jī)篩軸與端蓋間的密封方式進(jìn)行改進(jìn),將端蓋內(nèi)槽毛氈密封式改為毛氈壓蓋壓入式密封。毛氈壓蓋壓入式密封通過定期的緊壓蓋螺栓,使毛氈在磨損過程中能夠始終緊密地接觸到軸的表面,使其密封性良好,解決篩軸與端蓋間漏粉嚴(yán)重的問題,毛氈壓入式密封也可解決毛氈更換困難的問題。
  3、設(shè)計特殊篩片與專用護(hù)板
  實地勘測護(hù)板位置處,經(jīng)過分析、研究、論證,將篩煤機(jī)本體的篩箱內(nèi)壁帶弧度的護(hù)板與篩軸篩片之間的空間縮小到限度,設(shè)計與其它篩片不同的特殊篩片以及專用護(hù)板。特殊篩片與專用護(hù)板配套使用,在每個篩軸兩端頭的篩片更換為特殊篩片,特殊篩片由原來八齒的篩片變?yōu)閳A盤篩片,專用護(hù)板底部開半圓口護(hù)在篩軸特殊篩片的正上方,消除篩軸與護(hù)板之間和篩片與護(hù)板之間各方向存在的空間,避免塊狀物料卡在護(hù)板與篩片、篩軸之間,解決篩軸聯(lián)軸器上的保險螺栓頻繁剪斷的故障。
  4、增加篩片齒數(shù)
  增加篩片齒數(shù),相應(yīng)的篩片齒的根圓放大,齒槽相應(yīng)變淺,從而也起到防止卡軸、斷銷的作用,消除因卡軸使電機(jī)斷電導(dǎo)致整個輸煤程控系統(tǒng)故障停運的現(xiàn)象。
  5、改變擋板和篩箱內(nèi)整體壁的空間
  對旁路電動擋板與篩箱內(nèi)壁之間的空間進(jìn)行測量,將長寬:600mm×130mm的空間,分隔為2列9行60mm×60mm的小格。60mm×60mm尺寸的小格可杜絕大塊石頭直接進(jìn)入旁路,避免大塊石頭對鍋爐制粉系統(tǒng)造成的危害。
  四、技術(shù)改進(jìn)實施
  1、驅(qū)動裝置的整體改進(jìn)
  1.1沿用原有的篩煤機(jī)箱體,篩軸和兩端軸承座不進(jìn)行改進(jìn)。拆除原來CJY-280-18.5減速器和傘齒減速箱。選用功率小的斜齒輪SEW減速機(jī)12臺,使每根軸都能單獨傳動,減速機(jī)型號:R77DV112M4,輸出軸轉(zhuǎn)速91rpm,電機(jī)功率4.0KW。
  1.2重新加裝新減速機(jī)的基座。重新加裝減速機(jī)與篩軸之間的聯(lián)軸器,采用齒型聯(lián)軸器。重新設(shè)計12軸傳動的控制柜,實現(xiàn)單軸堵煤電氣過載保護(hù),單軸過載整機(jī)聯(lián)跳功能和就地單軸啟動功能。更換原配電柜至MCC及MCC電源電纜。
  1.3拆除原有減速器、長傘齒輪減速箱及舊基座和篩軸對輪,安裝新減速機(jī)基座及減速機(jī),安裝控制柜及電機(jī)電纜,設(shè)備調(diào)試。
  1.4原驅(qū)動裝置與改進(jìn)后驅(qū)動裝置的外形對照:見圖1。
圖1 驅(qū)動裝置改進(jìn)前后
  2、密封裝置的改進(jìn)
  2.1對原密封方式進(jìn)行改進(jìn),設(shè)計壓入毛氈密封方式,見圖2所示。
圖2 密封裝置改進(jìn)前后
  2.2通過實地測量的數(shù)據(jù),設(shè)計壓入毛氈密封方式下的新端蓋和壓蓋,繪制加工圖紙,見圖3、4所示。委托篩片生產(chǎn)廠家進(jìn)行加工制作,單臺篩煤機(jī)端蓋和壓蓋安裝數(shù)量各為24塊。
圖3 端蓋
圖4 壓蓋
  2.3拆除舊端蓋24塊,安裝新端蓋和壓蓋各24塊,毛氈裝入前進(jìn)行油浸。
  3、護(hù)板的改進(jìn)
  3.1依照護(hù)板位置處的實地空間和原護(hù)板的實際尺寸,設(shè)計特殊篩片與專用護(hù)板,繪制加工圖紙,見圖5、6所示。委托篩片生產(chǎn)廠家進(jìn)行加工制作,單臺篩煤機(jī)特殊篩片和專用護(hù)板安裝數(shù)量各為24塊。
圖5 特殊篩片
圖6 專用護(hù)板
  3.2拆除舊護(hù)板及篩軸兩端頭舊篩片各24塊,安裝特殊篩片和專用護(hù)板各24塊,專用護(hù)板底部半圓口與特殊篩片外圓之間的間隙均調(diào)整為5mm。
  4、篩片的測量、設(shè)計、加工、更換
  4.1對篩軸、原篩片進(jìn)行實物測量,將篩片鍵槽逆時針旋轉(zhuǎn)一定的角度,使篩軸上的篩片齒錯開角度交錯排列;將篩片齒數(shù)由原來的6個增加到8個,使相應(yīng)的篩片齒的根圓放大,齒槽相應(yīng)變淺。
  4.2繪制8齒篩片加工圖紙,委托靖江市民華特種鋼機(jī)械制造廠進(jìn)行加工制作,單臺篩煤機(jī)篩片安裝數(shù)量為396片。
  4.3改進(jìn)前篩片與改進(jìn)后篩片的圖示對照:
  5、電動擋板與篩箱內(nèi)壁之間的改進(jìn)
  5.1使用角鋼制作2列9行60mm×60mm小格的篦子。
  5.2將篦子外框固定安裝在電動擋板與篩箱內(nèi)壁之間的位置處。
  5.3動作電動擋板進(jìn)行檢查,電動擋板無任何卡澀現(xiàn)象。
  五、效果分析
  采用單軸傳動方式,各篩軸均能夠?qū)崿F(xiàn)電氣過負(fù)荷保護(hù),減小了故障后的影響范圍,傳動減速機(jī)能夠?qū)崿F(xiàn)分散檢修,檢修時間縮短,杜絕了因檢修時間過長給系統(tǒng)造成的威脅,因此改進(jìn)后設(shè)備符合輸煤系統(tǒng)的連續(xù)性運行、設(shè)備發(fā)生故障影響程度小的設(shè)計理念,可靠性大大提高。傳動部分漏油、滾鍵、軸承及齒輪損壞的故障消除,大大降低了維護(hù)量和維護(hù)費用;解決了篩軸與端蓋間漏粉嚴(yán)重問題,大大改善了現(xiàn)場環(huán)境;篩箱內(nèi)壁護(hù)板與篩片、篩軸之間卡石頭的現(xiàn)象杜絕,保證了篩煤機(jī)的安全運行;避免了從電動擋板與篩箱內(nèi)壁之間進(jìn)入大塊石頭對鍋爐制粉系統(tǒng)造成的危害。
  技術(shù)改進(jìn)前后狀況對比及經(jīng)濟(jì)效益評估如下:
  1.滾軸篩改進(jìn)后故障次數(shù)比原來大幅度的降低,運行極其穩(wěn)定,未發(fā)生過要影響機(jī)組運行而進(jìn)行的搶修。滾軸篩改進(jìn)前、后故障次數(shù)對比:
表5-1 滾軸篩改進(jìn)前、后重大故障次數(shù)統(tǒng)計表
  在改進(jìn)前、后故障次數(shù)對比表中可看出,改進(jìn)后顯著降低,解決了原滾軸篩故障頻繁發(fā)生的大老難問題,改變了滾軸篩運行被動的局面。
  2.滾軸篩改進(jìn)后整體運行狀況良好,故障次數(shù)較少,隨之滾軸篩檢修工作量大幅度的降低。滾軸篩改進(jìn)前、后檢修工作量(檢修工時)對比:
表5-2 滾軸篩改進(jìn)前、后主要檢修工作檢修工時對比表
  從統(tǒng)計數(shù)據(jù)得出結(jié)論:改進(jìn)后滾軸篩的檢修量,檢修量大幅度下降,這大大地降低了檢修人員的勞動強(qiáng)度。
  3.滾軸篩改進(jìn)后,故障次數(shù)比和檢修工作量大幅度地降低了,隨之檢修費用較改進(jìn)前大幅度降低。滾軸篩改進(jìn)前、后維護(hù)費用對比:
表5-3 滾軸篩改進(jìn)前、后主要檢修費用對比表
  在檢修費用對比表中表明:僅2016年與2015年相比,檢修費用降低47.36萬元。設(shè)備長期運行的經(jīng)濟(jì)效益顯著。尤其在電力市場不景氣的情況下,減輕了企業(yè)運營成本壓力。
  六、結(jié)論
  通過運行實踐證明,篩煤機(jī)的改進(jìn)是非常有效的。護(hù)板的改進(jìn)及增加篩片齒數(shù),消除了因篩箱內(nèi)壁護(hù)板與篩片、篩軸之間卡石頭而發(fā)生的跳機(jī)和停機(jī)現(xiàn)象,使整個輸煤系統(tǒng)故障停運次數(shù)大幅度下降,這大大地降低了經(jīng)濟(jì)損失和避免了機(jī)械設(shè)備的損壞。護(hù)板的改進(jìn)后,經(jīng)護(hù)板生產(chǎn)廠家推廣到另一發(fā)電廠,采用后運行效果非常好,基本解決了滾軸篩卡軸頻繁的問題,保證了發(fā)電機(jī)組正常、安全的運行。
(來源:靖遠(yuǎn)第二發(fā)電公司)
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