失效分析現(xiàn)場直擊——GCr15軸承鋼管穿孔內(nèi)翹皮缺陷成因
2019-09-07 背景
本鋼采用轉(zhuǎn)爐連鑄連軋工藝生產(chǎn)的GCr15軸承鋼,在某用戶熱穿孔軸承鋼管過程中發(fā)生內(nèi)翹皮缺陷。由于缺陷比例較大且無法在線分選,且缺陷在后續(xù)冷拔過程中進(jìn)一步延伸,嚴(yán)重影響了冷拔(冷軋)軸承鋼無縫鋼管的質(zhì)量,導(dǎo)致在加工成品軸承套圈時出現(xiàn)了成批廢品,影響了用戶的交貨周期。
本文根據(jù)實際質(zhì)量問題情況,對該起GCr15軸承鋼管穿孔內(nèi)翹皮缺陷成因進(jìn)行了分析,以避免類似失效的再產(chǎn)生。
穿孔工藝及主要缺陷
用戶使用本鋼產(chǎn)∮70mm軸承鋼棒料作為生產(chǎn)原料,冷拔軸承鋼管生產(chǎn)工藝為:GCr15軸承鋼棒→下料1.5m→加熱穿孔→球化退火→酸洗→磷化→皂化→冷拔。用戶發(fā)現(xiàn)熱穿孔后部分軸承鋼管內(nèi)壁有內(nèi)翹皮缺陷,缺陷出現(xiàn)率在8%左右,成45°角沿鋼管內(nèi)壁呈螺旋狀分布,典型缺陷宏觀形貌如圖1所示。
圖1 熱穿孔后軸承鋼管內(nèi)壁缺陷宏觀形貌
冷拔軸承鋼管后制作軸承套圈時,也發(fā)現(xiàn)批量軸承套圈廢品,缺陷出現(xiàn)率在18%左右,缺陷以鋸齒狀、魚鱗狀、半弧形裂紋狀分布在軸承套圈內(nèi)壁上,典型缺陷宏觀形貌如圖2所示。
圖2 軸承套圈內(nèi)壁缺陷宏觀形貌
工藝對比試驗分析
從缺陷的形態(tài)和位置上看,無法判定是鋼棒本身缺陷在穿孔過程中形成內(nèi)翹皮還是穿孔過程中頂頭等設(shè)備出現(xiàn)了異常造成的刮傷等。為了確認(rèn)內(nèi)翹皮缺陷來源于鋼棒本身缺陷或者熱穿孔工藝不當(dāng),采用不同鋼廠生產(chǎn)的不同批次的軸承鋼棒進(jìn)行熱穿孔工藝對比試驗。
試驗軸承鋼棒選用本鋼生產(chǎn)的∮70mm軸承鋼及其他鋼廠生產(chǎn)的相同規(guī)格的軸承鋼共4個批次,試驗設(shè)備采用某廠軸承鋼管生產(chǎn)線設(shè)備。按照同樣的穿孔工藝將不同批次的軸承鋼棒依次進(jìn)行熱穿孔試驗,具體加熱工藝為四段煤氣爐加熱,加熱溫度制度為加熱段840℃,均熱段1080℃,采用人工推鋼,加熱時間為1.5h。
穿孔過程中棒料外徑保持不變,棒料長度由1.5m拉伸到6m。采用肉眼對熱穿孔后的軸承鋼管內(nèi)壁進(jìn)行窺測,發(fā)現(xiàn)缺陷集中出現(xiàn)在同一批次的軸承鋼棒料上,且缺陷出現(xiàn)比例及形態(tài)與先前質(zhì)量問題對應(yīng)性明顯。對比試驗結(jié)果表明,軸承鋼管內(nèi)翹皮缺陷與穿孔工藝無關(guān),與軸承鋼棒質(zhì)量相關(guān)。
鋼棒質(zhì)量分析
1 化學(xué)成分分析
從軸承鋼管缺陷附近取樣進(jìn)行化學(xué)成分分析,按照GB/T4336-2002在德國OBLF公司生產(chǎn)的QSN750型直讀光譜儀上進(jìn)行分析,雙方協(xié)議值及試樣實際化學(xué)成分如表1所示。
表1 軸承鋼雙方協(xié)議及實際化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) %

由表1可見:本鋼軸承鋼的化學(xué)成分控制滿足技術(shù)協(xié)議要求,不會產(chǎn)生晶界偏析造成晶間脆性斷裂并影響軸承鋼棒的穿孔使用。
2 金相分析
顯微組織分析
將鋼棒切割后制備成橫向檢驗試樣,預(yù)磨、拋光后用4%(體積分?jǐn)?shù))硝酸酒精溶液浸蝕,在ZEISSAXiOPLan2金相顯微鏡下觀察。
圖3 基體顯微組織形貌
如圖3所示,鋼棒基體顯微組織為片狀珠光體團(tuán),組織形態(tài)與軋制的終軋溫度和軋后冷卻速率相關(guān),為正常的軋后組織。
將存在缺陷的軸承鋼管切割后制成金相試樣,觀察軸承鋼管內(nèi)壁及內(nèi)裂紋根部處的顯微組織。
圖4 鋼管內(nèi)壁顯微組織形貌

圖5 裂紋根部顯微組織形貌
如圖4和圖5所示,熱穿孔軸承鋼管內(nèi)壁脫碳與內(nèi)裂紋根部脫碳程度相當(dāng),這表明鋼管內(nèi)壁缺陷與穿孔內(nèi)壁的形成是伴生的,內(nèi)翹皮“裂紋”缺陷是在穿孔過程中產(chǎn)生的。
對缺陷試樣按照GB/T18254-2002進(jìn)行夾雜物評級,夾雜物分布均勻、尺寸細(xì)小,鋼棒純凈度優(yōu)良,滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。
微區(qū)成分分析
采用5600LV掃描電鏡附帶的能譜議對缺陷處進(jìn)行微區(qū)成分分析,結(jié)果如圖6和表2所示。
圖6 能譜分析位置
表2 缺陷附近能譜分析結(jié)果 %

由表2可見:缺陷附近富集氧、鐵元素,同時含有少量的鉻元素,表明缺陷邊緣已經(jīng)被氧化,含有鉻與軸承鋼成分特點相關(guān),說明內(nèi)翹皮缺陷在穿孔初期就已經(jīng)形成。
3 超聲檢測
化學(xué)成分分析、金相分析及能譜分析結(jié)果表明,軸承鋼管內(nèi)翹皮缺陷是由于鋼棒內(nèi)部質(zhì)量問題產(chǎn)生的。∮70mm軸承鋼經(jīng)過穿孔后,在內(nèi)壁出現(xiàn)長條狀鼓泡及線狀裂紋,說明鋼材內(nèi)部可能存在缺陷。
將出現(xiàn)缺陷批次的鋼棒進(jìn)行超聲檢測,采用SIUICTS-4030手提便攜式探傷儀,探頭2.5P20Z,純凈水做耦合劑,參照GB/T4162-2008中探傷標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行超聲檢測。
圖7 超聲檢測傷波
試驗過程中發(fā)現(xiàn)部分鋼棒存在嚴(yán)重的傷波,且傷波具有一定的連續(xù)性,間隔一段無周期性出現(xiàn),波形如圖7。傷波出現(xiàn)在始脈沖與底波的中間,周向移動缺陷波高寬度會有變化,較密集,回波顯示較敏銳。探傷儀顯示缺陷分布在鋼棒接近心部的位置。檢測同深度不同寬度的裂紋,定位相同,波幅與裂紋不成線形關(guān)系。
為了確定缺陷的宏觀形態(tài),在傷波處取低倍試片進(jìn)行低倍檢驗。
圖8 疏松缺陷低倍形貌8×
由圖8可見,與傷波對應(yīng)較明顯的鋼棒缺陷是較嚴(yán)重的中心疏松。按照GB/T1979-2001評定為2.5級。由于中心疏松處材料強(qiáng)度較低,塑性較差,在熱穿孔變形過程中撕裂延展,宏觀表現(xiàn)為內(nèi)翹皮缺陷遺傳在軸承鋼管內(nèi)壁。
根據(jù)超聲檢測結(jié)果,將有傷波的鋼棒與其他批次鋼棒再次進(jìn)行穿孔工藝對比試驗。試驗結(jié)果表明,有傷波的鋼棒穿孔后出現(xiàn)類似的內(nèi)翹皮缺陷,且缺陷形態(tài)和比例對應(yīng)性明顯。由此可見,通過超聲波檢測分選可以避免缺陷的產(chǎn)生。
結(jié)論及建議
GCr15軸承鋼管穿孔內(nèi)翹皮缺陷是鋼棒嚴(yán)重的中心疏松缺陷在熱穿孔過程中撕裂延展而產(chǎn)生的。采用超聲探傷檢測可以提前發(fā)現(xiàn)缺陷,避免存在缺陷的軸承鋼棒進(jìn)入穿管工序。
選自:《理化檢驗—物理分冊》Vol.55 2019.2
作者:彭可武,副教授,遼寧科技學(xué)院