山西某電廠撈渣機(jī)導(dǎo)致機(jī)組異常停運(yùn)分析報(bào)告
2019-06-29 一、事件分析
機(jī)組編號(hào):3號(hào)
發(fā)生時(shí)間:2018年12月12日21:51
設(shè)備簡(jiǎn)況:
山西某電廠3號(hào)發(fā)電機(jī)組鍋爐是由武漢鍋爐股份有限公司制造的WGZ1053/17.5-2型貧煤鍋爐。型式為亞臨界自然循環(huán)汽包爐,中速磨正壓直吹式制粉系統(tǒng),直流式百葉窗水平濃淡燃燒器,四角布置,切向燃燒方式。
3號(hào)鍋爐配置GBL-12A×n型刮板撈渣機(jī),刮板式撈渣機(jī)為一船形長(zhǎng)方體。爐渣經(jīng)大灰斗落至撈渣機(jī),然后由刮板將爐渣刮入碎渣機(jī),碎渣機(jī)將爐渣破碎為25-30mm的顆粒后,由斗式提升機(jī)送至渣倉(cāng)排出機(jī)體外。
事前工況:
2018年12月12日06:30,山西某電廠3號(hào)機(jī)組負(fù)荷181MW,主汽壓力11Mpa,主蒸汽溫度541℃,再熱器壓力2.5Mpa,再熱汽溫540℃,煤量150t,五臺(tái)磨運(yùn)行,3號(hào)機(jī)組帶供熱系統(tǒng),供熱抽汽流量155t/h。
事件經(jīng)過:
2018年12月12日06:30,山西某電廠3號(hào)機(jī)組負(fù)荷181MW,主汽壓力11Mpa,煤量150t,五臺(tái)磨運(yùn)行。3號(hào)爐撈渣機(jī)運(yùn)行中因鏈條斷裂跳閘,現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)撈渣機(jī)頭部西側(cè)鏈條斷裂,檢修人員辦票開展搶修工作。
07:40分,因撈渣機(jī)內(nèi)積渣過多,撈渣機(jī)船體出現(xiàn)溢流現(xiàn)象,降負(fù)荷至110MW,維持下層3臺(tái)磨運(yùn)行。
10:30分,啟動(dòng)電動(dòng)熱網(wǎng)循環(huán)泵,停運(yùn)汽動(dòng)熱網(wǎng)循環(huán)泵。
12:42分,恢復(fù)撈渣機(jī)頭部鏈條,試運(yùn)撈渣機(jī)。撈渣機(jī)啟動(dòng)后發(fā)現(xiàn)撈渣機(jī)尾部刮板有傾斜現(xiàn)象,檢修人員調(diào)整漲緊輪高度及鏈條松緊度,多次調(diào)整后無法解決傾斜問題,并且發(fā)現(xiàn)西側(cè)鏈條運(yùn)行速度較東側(cè)鏈條緩慢,初步確認(rèn)內(nèi)導(dǎo)輪處鏈條脫開。
13:55分,積渣逐漸增加已超過冷灰斗4.5米觀察孔。
14:05分,檢修人員打開撈渣機(jī)頭部?jī)?nèi)導(dǎo)輪軸承蓋,將內(nèi)導(dǎo)輪整體翻出開始排渣,并用消防水對(duì)撈渣機(jī)頭部斜升段、內(nèi)導(dǎo)輪處外排的爐渣進(jìn)行沖洗及降溫工作,計(jì)劃將頭部?jī)?nèi)導(dǎo)輪底部積渣清理干凈后對(duì)內(nèi)導(dǎo)輪處脫開鏈條進(jìn)行修復(fù)。
18:30分,因積渣較多導(dǎo)致?lián)圃鼨C(jī)液壓閘板無法關(guān)閉,內(nèi)導(dǎo)輪軸承蓋處不斷有爐渣、高溫淋渣水噴出,船體上部不時(shí)有大面積高溫積渣冒出,作業(yè)人員無法靠近撈渣機(jī)開展檢修工作。在無法保證作業(yè)人員安全的情況下決定待機(jī)組停運(yùn)后對(duì)撈渣機(jī)進(jìn)行檢查處理。通知縣政府及某熱力有限責(zé)任公司因機(jī)組臨修供熱系統(tǒng)降出力運(yùn)行,并取得縣政府及供熱公司理解和支持。供熱系統(tǒng)熱負(fù)荷由啟動(dòng)鍋爐接帶,供熱系統(tǒng)維持出力,山西某電廠連夜組織搶修在最短時(shí)間恢復(fù)供熱參數(shù)。
20:40分,啟動(dòng)鍋爐點(diǎn)火。
21:00分,3號(hào)機(jī)組開始滑停。
21:35啟動(dòng)鍋爐接帶供熱熱負(fù)荷,供熱抽汽流量20t/h,未對(duì)供熱系統(tǒng)造成大的影響。
2018年12月12日21:51分,3號(hào)機(jī)組手動(dòng)打閘停機(jī),3號(hào)發(fā)電機(jī)與系統(tǒng)解列,鍋爐滅火。
2018年12月13日10:09分,3號(hào)機(jī)組并網(wǎng)發(fā)電。
原因分析:
撈渣機(jī)鏈條運(yùn)行中斷裂跳閘,鏈條修復(fù)后試運(yùn),發(fā)現(xiàn)撈渣機(jī)尾部刮板傾斜且西側(cè)鏈條較東側(cè)鏈條運(yùn)行緩慢,判斷撈渣機(jī)內(nèi)部西側(cè)內(nèi)導(dǎo)輪處鏈條脫開。
事故搶修時(shí)間較長(zhǎng),撈渣機(jī)船體及爐膛下部冷灰斗處積渣較多,撈渣機(jī)液壓閘板無法關(guān)閉。在打開撈渣機(jī)內(nèi)導(dǎo)輪軸承蓋后,內(nèi)導(dǎo)輪軸承蓋處不斷有爐渣、高溫淋渣水噴出,船體上部不時(shí)有大面積高溫積渣冒出,作業(yè)人員無法靠近撈渣機(jī)開展檢修工作。
手動(dòng)打閘,機(jī)組停機(jī)臨修。
暴露問題:
1、撈渣機(jī)長(zhǎng)周期運(yùn)行導(dǎo)致設(shè)備磨損,未定期檢查設(shè)備磨損情況,定期工作開展不全面。
2、事故搶修時(shí)間長(zhǎng),檢修人員技術(shù)水平不高,事故預(yù)想及應(yīng)急預(yù)案管理不到位。
3、燃用煤種偏離設(shè)計(jì)值較大,加劇除灰除渣系統(tǒng)設(shè)備磨損。
4、撈渣機(jī)停運(yùn)后未及時(shí)降負(fù)荷,未及時(shí)通過減少煤量控制渣量。
防范措施:
1、完善撈渣機(jī)定期工作,對(duì)鏈條、連接件、刮板、漲緊輪定期維護(hù)檢查,提高設(shè)備可靠性。
2、利用機(jī)組檢修機(jī)會(huì)對(duì)撈渣機(jī)磨損鏈條進(jìn)行更換,儲(chǔ)備重要部件備品備件。
3、完善應(yīng)急預(yù)案,加強(qiáng)應(yīng)急演練,加強(qiáng)檢修人員技能培訓(xùn),提升檢修技術(shù)水平。
4、出現(xiàn)除渣系統(tǒng)故障退出運(yùn)行時(shí),應(yīng)將機(jī)組出力控制在安全負(fù)荷;必要時(shí),退出磨煤機(jī)運(yùn)行,以防止?fàn)t內(nèi)灰渣堆積過多,直到除渣系統(tǒng)恢復(fù)正常運(yùn)行。
5、加強(qiáng)對(duì)集團(tuán)類似非停案例的學(xué)習(xí),避免事件再次發(fā)生。
6、對(duì)爐底關(guān)斷門嚴(yán)密性進(jìn)行排查,研究改進(jìn)的必要性。
7、撈渣機(jī)發(fā)生故障時(shí),應(yīng)將其退出工作位至檢修位,開展檢修工作。
二、防范措施落實(shí)表

三、異常停機(jī)分析流程圖
附圖1:現(xiàn)場(chǎng)圖片
附圖2:事故過程主要DCS參數(shù)曲線
(來源:電力安全生產(chǎn))