清梳聯(lián)設備故障排除方法及實例解析
2019-06-18 胡振龍 趙衛(wèi)華 張學梅 王巧鳳
(東營市宏遠紡織有限公司)
清梳聯(lián)設備的故障率及維修效率的高低,關系到前后供應,直接影響到生產和產品質量的穩(wěn)定。尤其是清花工序,有一臺單機出現(xiàn)故障,就會影響到一套清梳聯(lián)的開臺,因此保全維修工、運轉值車工就必須采取有利措施減少故障率,提高維修效率,才能保證清梳聯(lián)設備的正常運轉和前后供應。
1、降低設備故障率,提高維修效率措施
1.1加強業(yè)務學習
充分掌握各設備的結構及工作原理,通過崗位練兵、勞動競賽、技術創(chuàng)新等方法不斷提升自身業(yè)務水平。
1.2加強巡回檢查,采用耳聽、手摸、眼看、鼻聞的方法及時發(fā)現(xiàn)隱患排除故障
耳聽:各部位轉動部件有無異響;手摸:各部齒輪箱軸承、布司等轉動部位有無發(fā)熱振動。眼看:各傳動帶鏈條松緊情況、有無跳齒、打頓、斷裂等情況;鼻聞:設備有無糊焦味。做到早發(fā)現(xiàn)早預防。
1.3嚴格執(zhí)行設備維修保養(yǎng)計劃
按周期進行平修、揩車、檢修、加油等工作,嚴格按各項技術標準和要求開展工作,并做到嚴格按技術標準進行交接驗收,確保維修工作到位。
1.4保全、運轉密切配合
運轉中發(fā)現(xiàn)設備異常,運轉工及時向保全維修人員反映,保全工要定時向運轉工了解設備運行情況,發(fā)現(xiàn)問題及時解決。
1.5運轉操作管理
運轉中,操作人員精心操作,認真執(zhí)行操作規(guī)程及操作方法,按照各機清潔圖表的要求進行操作,隨時保證設備清潔。杜絕各部位繞花、塞花、堵花等原因造成設備故障。
2、設備故障的排除方法
2.1設備故障排除時以一般一人為主,另外他人配合確定問題的部位進行修理
2.2電腦部分根據(jù)故障現(xiàn)象進行邏輯推理,觀察PLC輸入模塊的輸入點和輸出模塊的輸出點的情況,輸入點正常,輸出點不正常,手動一試進一步判斷情況,有可能是“飛程序”問題,這時需要PLC清零。如果輸入點正常,輸出點也正常,則檢查有關外圈電路路件是否正常。
2.3故障排除措施要由簡到繁,先一般后重點逐步進行
2.4熟悉設備原理和相互控制關系,明白機械工藝和電氣之間相互聯(lián)系才能找出問題的根本原因
2.5排除故障杜絕頭痛醫(yī)頭腳痛醫(yī)腳,要追根求源,以點帶面,找出問題的真正原因,否則類似問題故障還會不斷發(fā)生。如相同類型的機臺,某個部位發(fā)生故障,要想到其它機臺是否也存在這樣的問題,做到早發(fā)現(xiàn)早排除,以免小問題帶來煩。
2.6用替代法判斷故障件。如果壞臺暫無配件或者無法確定機件是否損壞時,可以將另一設備相同元件代用,必須注意被懷疑的器件安到正常設備中,而不要將正常的器件安到發(fā)生故障的設備中,以免正常機件也被損壞。
3、故障排除實例解析
我公司使用的設備是青紡機JWF系列,在使用中出現(xiàn)的比較難解決和較麻煩的故障。
3.1FA1116上給棉入口頻繁堵塞,嚴重影響生產
排除過程:檢查輸棉風機、濾塵排風、多倉角釘簾傳動、壓力傳感連鎖、輸棉通道均正常,用了較長時間觀察分析查找原因,最后發(fā)現(xiàn)多倉出口處容易堵塞,棉層在此處發(fā)生斷層,斷層運行到角釘簾處時造成角釘簾抓棉量變少,前機連鎖反應輸棉簾速度加速,又因斷層此時多倉棉層松散造成角釘簾抓棉量瞬間增多,F(xiàn)A1116上給棉羅拉不能及時輸送給開松輥而造成管道堵塞。解決方法:
A:對各多倉網(wǎng)眼板進行去銹去毛刺去棉蠟措施,擦。
B:倉下口偏窄,是棉層受阻的主要原因,對倉下端隔板后移5cm重新打眼固定,問題得以解決。
說明設備出現(xiàn)故障從簡到繁逐步查找問題根源。
3.2JWF1009抓棉機塔身在行走抓棉時,有時停下不動,顯示屏提示“請按復位鍵”
排除過程:這個問題時有時無,顯示器提示,采用各種方法均不奏效,只有“直接感知法”,觀察控制柜的CPU情況。發(fā)現(xiàn)CPU上的BF紅燈閃亮一下,由此得知是因為通訊瞬間中斷造成的,進一步觀察發(fā)現(xiàn)問題出現(xiàn)并無規(guī)律,檢查各通訊插頭,發(fā)現(xiàn)塔身CPU通訊有一根松動,重新固定后問題排除。
說明問題:要理解設備瞬間發(fā)生通訊中斷后又瞬間恢復的特點,顯示器并不顯示故障狀態(tài),但要重新按復位鍵設備才能重新運行。
3.3JWF1203梳棉機條干不勻率大
排除過程:調整各部隔距,清理各部掛花,棉箱喂棉等均未排除,最后拆車檢查發(fā)現(xiàn)是給棉羅拉軸承損壞,造成給棉羅拉與給棉板隔距不斷變化,使給棉不勻,從而使條干不勻率超標。隨后對其他設備該部位維修,更換回轉不良的軸承問題解決。
說明問題:保全檢修設備不到位,加油不及時或不當,造成羅拉軸承磨損嚴重而損壞。加強維修工培訓,提高員工素質和維修技術水平。
3.4JWF1203梳棉機開慢車正常出條,開快車斷頭或存條故障原因:
A:大小壓輥隔距配置不當,牽伸不一。標準:大壓輥間隔距0.15mm-0.25mm,小壓輥間隔距在0.2mm-0.3mm也可大些,但是大壓輥隔距一定要小于小壓輥隔距。
B:壓輥軸頭繞花,回轉不靈活。
C:給棉羅拉傳動電機接近開關損壞。
說明問題:一個故障造成的原因很多,維修時要認真分析,仔細直接,才能找出真正原因。
3.5JWF1203自動換筒裝置不動作
解決過程:首先更換新電磁閥,未解決故障,隨后更換氣路管,換電磁閥線圈、推筒氣撐,用了很長時間沒有修復,最后又拿來一新電磁閥換上后問題解決。
說明問題:解決這一故障,自己走進一個誤區(qū)。電磁閥是新的,換上后故障沒排除,認為是其它地方的原因,費時費力,忽略了新產品也有疵品。
3.6JWF1009抓棉機運行中,抓至兩端經常報警,顯示屏顯示“失衡故障”
解決過程:查看開關線路作用正常,通過觀察原因是車工怕做清潔麻煩,設定抓臂起始位置不當,抓棉打手兩端抓不到頭,運行中造成兩端棉層高,到一定程度出現(xiàn)“失衡故障”報警。
說明問題:操作中值車工沒有按設備技術要求設定數(shù)據(jù),設備工作原理掌握不夠好。
3.7JWF1009運行時,有時出現(xiàn)“卷簾故障”報警,特別是在棉包兩端處出現(xiàn)的次數(shù)高
排除過程:檢查卷簾測速及機械狀態(tài)都正常。分析:由于行走不正常出現(xiàn)“卷簾故障”的行走變頻工作正常,最后發(fā)現(xiàn)被動部分由于傳動機構不正常造成電機空轉,小車不走,卷簾測速測不到脈沖幾秒鐘后會報警。分解行走雙排鏈輪,發(fā)現(xiàn)軸上的定位鍵“滾掉”了,鏈輪的內套也裂了,更換鏈輪套故障排除。
4、結束語
清梳聯(lián)系統(tǒng)在減少了用工,提高產品質量方面有明顯優(yōu)勢,但是要管好用好清梳聯(lián)設備還得靠設備維修工精心維護,運轉值車工的精心操作和清潔。同時必須熟悉各操作管理,工藝性能,齊抓共管,才能發(fā)揮清梳聯(lián)設備的。
(來源:中國紗線網(wǎng))

(圖文無關)