ZGM95G磨煤機(jī)推力瓦溫度高原因分析及解決方法
2019-01-17 馬仁光
摘 要:本篇論文主要針對300MW燃煤機(jī)組ZGM95G中速磨煤機(jī)在運(yùn)行中出現(xiàn)的磨煤機(jī)推力瓦溫度高的現(xiàn)象,通過現(xiàn)場數(shù)據(jù)及實踐經(jīng)驗進(jìn)行綜合分析原因,提出了針對性的的解決方法。鑒于北京電力設(shè)備廠生產(chǎn)的ZGM95系列中速磨煤機(jī)在300MW燃煤發(fā)電機(jī)組中應(yīng)用較廣泛,因此該論文也對使用同類設(shè)備的電廠具有一定的實際參考和經(jīng)濟(jì)價值。
關(guān)鍵詞:ZGM95G中速磨煤機(jī);推力瓦;原因;解決方法
背景描述
陜西能源集團(tuán)清水川電廠一期裝機(jī)容量為2×300MW直接空冷燃煤發(fā)電機(jī)組。每臺鍋爐設(shè)計五臺北京電力設(shè)備廠生產(chǎn)的ZGM95G型中速磨煤機(jī)。從2008年運(yùn)行至今已有將近十年的時間了,2016年夏季開始,鍋爐制粉系統(tǒng)普遍出現(xiàn)減速機(jī)推力瓦溫度偏高,雖經(jīng)過對潤滑油冷油器清掃,但推力瓦溫度偏高現(xiàn)象仍然存在。2017年7月一號機(jī)組A修后,一號爐D磨煤機(jī)啟動后出現(xiàn)推力瓦溫度快速上升的現(xiàn)象,直接影響了發(fā)電機(jī)組出力。為此我們針對這個問題進(jìn)行專項分析,并提出有效解決辦法。
1.運(yùn)行中推力瓦溫偏高的原因分析:
1.1冷油器冷卻水不足。
1.1.1檢修工藝錯誤
2016年9月一號爐A磨煤機(jī)在C修后啟動后,減速機(jī)推力瓦溫度逐漸升高至54℃,仍持續(xù)上升。我們首先檢查潤滑油冷卻器。通過運(yùn)行中就地實測冷卻器進(jìn)出口溫度,發(fā)現(xiàn)冷卻器進(jìn)出口溫差幾乎沒有。這說明冷卻器工作不正常。運(yùn)行人員檢查冷卻器進(jìn)水壓力在0.25--0.35MPa,通過依次開關(guān)冷卻器進(jìn)出口冷卻水閥門,過流聲不明顯。先關(guān)閉冷卻器進(jìn)水門,松開冷卻器回水閥門前法蘭,逐漸開啟進(jìn)水門,水流明顯,經(jīng)仔細(xì)檢查發(fā)現(xiàn)外包檢修人員將法蘭墊子用一塊實心橡膠墊代替,導(dǎo)致冷卻器冷卻水不通,冷油器工作失效,引起減速機(jī)推力瓦油溫升高,瓦溫升高。這個事例說明檢修工藝把關(guān)不嚴(yán),出現(xiàn)人為原因造成磨煤機(jī)推力瓦溫度異常。
1.1.2冷卻水閥門門芯脫落
為了殺滅藻類,輔機(jī)冷卻水中需要加殺菌劑和酸,容易造成閥門門芯和門桿腐蝕生銹。輔機(jī)冷卻水中污泥,雜物沉積在閥座內(nèi),造成閥芯卡澀。在電廠磨煤機(jī)檢修工作中,磨煤機(jī)冷卻水進(jìn)、回水閥門經(jīng)常需要開關(guān)。因此經(jīng)常會出現(xiàn)閥門門芯脫落現(xiàn)象。嚴(yán)重的會造成冷卻水中斷,磨煤機(jī)推力瓦溫度上升過快,如果發(fā)現(xiàn)不及時會造成推力瓦燒瓦事故。
1.2冷卻器傳熱面臟污換熱效能差
清水川電廠制粉系統(tǒng)冷卻水使用的是輔機(jī)冷卻水,輔機(jī)冷卻水硬度較大;而且機(jī)力冷卻塔池呈半開放狀態(tài),外界雜質(zhì)容易進(jìn)入輔機(jī)冷卻水池,因此輔冷水水質(zhì)較差。一號鍋爐A修時,通過觀察解體潤滑油冷卻器,發(fā)現(xiàn)冷油器冷卻銅管內(nèi)較臟,管壁結(jié)垢,換熱效果不好,致使磨煤機(jī)潤滑油溫過高粘度下降,推力瓦表面油膜較薄,溫度逐步升高后,油質(zhì)粘度變小,油膜變薄,使磨盤和推力瓦之間產(chǎn)生摩擦發(fā)熱,更加快了溫度上升的速度,形成惡性循環(huán),最終導(dǎo)致瓦面損壞。
1.3磨煤機(jī)潤滑油量不足
ZGM95G磨煤機(jī)潤滑油進(jìn)入減速機(jī)內(nèi)部后分為4路:第1路給減速機(jī)輸入軸軸承供油;第2路給減速機(jī)行星齒輪供油;第3路給大傘形固定傳動中間軸承供油;第4路給推力瓦供油(通過上箱體垂直于輸入軸上方的油孔進(jìn)入軸瓦室),此路供油為雙側(cè)、雙孔供油。出現(xiàn)潤滑油供油不足現(xiàn)象時,也會造成推力瓦溫上升。潤滑油供油不足的原因一般有下面幾個方面:
1.3.1潤滑油位低
在實際運(yùn)行中,磨煤機(jī)減速機(jī)下部油池油位低于1/2以下時,空氣從減速機(jī)油池呼吸器進(jìn)入油池出油管,容易造成潤滑油泵入口進(jìn)空氣,造成推力瓦供油量減少。
1.3.2潤滑油泵出力不足
在工作中發(fā)現(xiàn),部分經(jīng)過返廠檢修的潤滑油泵存在出力不足問題。經(jīng)過解體檢查發(fā)現(xiàn)螺桿螺紋磨損較嚴(yán)重,油泵運(yùn)行時螺紋嚙合間隙較大,油泵供油流量不足,導(dǎo)致推力瓦潤滑油量不足。油泵出力不夠,油路不暢也容易造成潤滑油循環(huán)不好,推力瓦室潤滑油流速度過慢不能及時帶走推力瓦熱量,也容易造成瓦溫高的現(xiàn)象。
1.3.3磨煤機(jī)潤滑油供油孔堵塞
磨煤機(jī)運(yùn)行時,周圍環(huán)境灰塵較多,容易進(jìn)入磨煤機(jī)油箱。如果不定期濾油或更換潤滑油,油中雜質(zhì)進(jìn)入推力瓦供油孔處,有可能造成磨煤機(jī)潤滑油供油孔堵塞。ZGM95G磨煤機(jī)減速機(jī)推力瓦為埋入式,供油孔在上油箱下部,進(jìn)入油箱底部的油容易將箱底油泥和運(yùn)行中的油沫混合在一起后漂浮在油中,通過瓦的油口間隙進(jìn)入瓦面,使推力瓦和盤面潤滑不足,因發(fā)熱造成局部溫度過高。導(dǎo)致推力盤和瓦之間形成的油膜較薄,磨煤機(jī)潤滑油不足會使磨煤機(jī)減運(yùn)行中發(fā)生振動時,因部分瓦與盤面產(chǎn)生接觸性摩擦導(dǎo)致瓦溫超溫甚至燒損。
2.解決辦法
2.1對于檢修工藝錯誤,人為因素造成冷卻水不足,需要加強(qiáng)檢修過程中工藝檢查和監(jiān)督,及時糾正不正確的檢修工藝。對于返廠檢修的潤滑油泵及減速機(jī)要派專人駐場跟蹤檢修,發(fā)現(xiàn)問題及時與廠家溝通解決。特別是實行點(diǎn)檢制度企業(yè),設(shè)備點(diǎn)檢專責(zé)人員不僅要求自己要有過硬檢修技術(shù),還要認(rèn)真監(jiān)督外包單位在檢修過程中嚴(yán)格遵照檢修工藝,防止人為因素造成磨煤機(jī)推力瓦溫度高。
2.2針對輔機(jī)冷卻水水質(zhì)差,雜物多問題,主要從兩方面進(jìn)行治理。一是運(yùn)行部化學(xué)班嚴(yán)格按照操作規(guī)范添加除菌劑和酸,每班化驗輔冷水水質(zhì)和PH值。將輔冷水濾網(wǎng)切換作為定期工作。二是設(shè)備部對輔冷水進(jìn)行治理,增加輔冷水池圍欄網(wǎng)高度,清理周圍植物。輔冷泵入口增設(shè)一道細(xì)濾網(wǎng),輔冷水母管濾網(wǎng)進(jìn)行檢修,保障能正常切換。將冷卻器輔冷水進(jìn)出口門全部更換為不銹鋼截止閥,避免因閥門門芯脫落或關(guān)閉不嚴(yán)密問題。
2.3對于磨煤機(jī)潤滑油冷卻器銅管道內(nèi)壁臟換熱效果差問題。檢修人員開始采用高壓水槍沖洗,效果不佳。然后采用酸洗冷卻器,雖然冷卻器結(jié)垢減輕,但是由于銅管管徑小,管壁比較薄,酸洗后出現(xiàn)冷卻器腐蝕泄漏問題。經(jīng)過檢修人員討論,采用高壓水沖洗和毛刷機(jī)械清洗效果較好。對于泄漏的冷卻器,更換為增大冷卻面積的新型冷卻器,經(jīng)過運(yùn)行觀察,冷卻效果良好,磨煤機(jī)推力瓦溫度維持在40-43℃間。
3 綜述
通過對清水川電廠磨煤機(jī)推力瓦溫度高的原因分析,促進(jìn)我們對ZGM95G中速磨煤機(jī)潤滑系統(tǒng)存在問題進(jìn)行細(xì)化治理和改造,使設(shè)備健康水平得到極大的挺高。也為運(yùn)行和檢修人員積累了寶貴經(jīng)驗。值得同類型發(fā)電企業(yè)借鑒。
來源:《中國科技博覽》2018年6期