M701F4燃機(jī)#8瓦軸振偏大分析及處理過程
2018-10-17 袁捷
摘 要:介紹了三菱東方M701F4燃機(jī)發(fā)電機(jī)勵(lì)側(cè)軸承在運(yùn)行過程中軸振偏大至100μm的問題,分析了可能導(dǎo)致軸振大的發(fā)電機(jī)勵(lì)側(cè)支持軸瓦、密封瓦、浮動(dòng)油擋、密封油溫度等因素,并進(jìn)行了相應(yīng)的處理,最終軸振降到35μm。
關(guān)鍵詞:軸振;密封瓦;浮動(dòng)油擋;密封油溫
0 引言
江蘇華電戚墅堰發(fā)電有限公司的#3機(jī)組為重型燃?xì)?mdash;蒸汽聯(lián)合循環(huán)機(jī)組,其燃機(jī)為三菱公司的M701F4型,汽輪機(jī)高中壓缸及低壓缸均由東汽公司配套生產(chǎn),發(fā)電機(jī)由東方電機(jī)配套生產(chǎn),機(jī)組容量為475MW,于2015年9月投產(chǎn)。
此次產(chǎn)生軸振大問題的為#3機(jī)#8軸承,即發(fā)電機(jī)勵(lì)側(cè)軸承,其軸承箱內(nèi)主要部件有支持軸瓦、密封瓦、浮動(dòng)油擋等,如圖1所示。

機(jī)組在2015年夏天調(diào)試過程中,曾經(jīng)出現(xiàn)過#8軸振大的問題,采取降低密封油溫度措施后可以降低軸振,隨之控制密封油溫度運(yùn)行機(jī)組。
2016年3月16日,隨著外界氣溫的升高,#3燃機(jī)#8瓦軸振一度達(dá)到95μm,為保證機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行,暫時(shí)采取了降低密封油溫度的措施,增大密封油冷油器閉式冷卻水的進(jìn)水量,從而降低密封油溫度至29℃(環(huán)境溫度約為10℃),使軸振保持在50μm左右。為保障機(jī)組長(zhǎng)期、可靠運(yùn)行,決定在迎峰度夏前利用停機(jī)消缺機(jī)會(huì)解決#8軸瓦振動(dòng)的問題,對(duì)#8軸承進(jìn)行解體檢查處理。
1 分析及處理過程
通過查閱燃機(jī)的安裝紀(jì)錄數(shù)據(jù),軸系所有對(duì)輪中心均符合標(biāo)準(zhǔn)要求。并且在密封油溫度較低的狀況下運(yùn)行時(shí),軸振正常,從而可以判斷,此振動(dòng)與軸系中心無關(guān)。熱工人員檢查了全部溫度測(cè)點(diǎn)、振動(dòng)測(cè)點(diǎn),均未發(fā)現(xiàn)異常,由此,主要從與發(fā)生振動(dòng)有緊密關(guān)系的發(fā)電機(jī)勵(lì)側(cè)軸承有關(guān)的支持軸瓦、浮動(dòng)油擋、密封油溫度、密封瓦等方面分析、查找問題。
1.1軸承
#8瓦軸振大,首先考慮支持軸瓦是否有磨損,對(duì)潤(rùn)滑油取油樣化驗(yàn),其顆粒度、酸值等全部符合標(biāo)準(zhǔn)。
解體軸承后,#8軸瓦上半表面光滑無磨損,檢查軸瓦、軸頸,均光滑、無異常且接觸良好,并且讀取#8瓦潤(rùn)滑油供油、回油溫度曲線發(fā)現(xiàn)曲線較平滑,無異常。
1.2浮動(dòng)式油擋
浮動(dòng)式油擋是油擋和罩殼兩部分組成,油擋是由上下兩瓣組成,油擋通過銷子連接,如圖2所示,油擋外側(cè)有一止動(dòng)銷,防止油擋沿轉(zhuǎn)子徑向轉(zhuǎn)動(dòng),但能旋轉(zhuǎn)一定角度,它與轉(zhuǎn)子軸之間是有間隙的,且通有壓力油,通過轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn),它的內(nèi)環(huán)與轉(zhuǎn)子軸的接觸面就會(huì)產(chǎn)生強(qiáng)力油膜,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)軸瓦側(cè)面油的密封。由于油擋、罩殼的軸向和徑向均有可靠的退讓間隙和調(diào)整間隙,可確保內(nèi)環(huán)與轉(zhuǎn)子之間同心運(yùn)行,確保密封效果及不會(huì)引起機(jī)組轉(zhuǎn)子振動(dòng)。

解體后發(fā)現(xiàn)浮動(dòng)油擋的軸向間隙偏小、有小毛刺,在油擋殼內(nèi)不能靈活旋轉(zhuǎn),對(duì)油擋磨損的進(jìn)行打磨處理,使其軸向間隙符合標(biāo)準(zhǔn)0.10-0.15mm,毛刺處進(jìn)行拋光處理,油擋鎢金面用百潔布對(duì)其磨損進(jìn)行處理,裝復(fù)時(shí),其徑向間隙調(diào)整至符合標(biāo)準(zhǔn)0.20-0.30mm,且油擋能在油擋殼內(nèi)靈活轉(zhuǎn)動(dòng)無卡澀。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)檢查、處理的情況來看,可以判斷油擋不是導(dǎo)致軸振大的主要原因。
1.3密封油溫度
密封油的供油溫度是十分重要的運(yùn)行參數(shù),通過設(shè)置冷卻器閉冷水閥門開度來調(diào)整密封油溫度,油溫一般設(shè)定在40℃左右。油的溫度決定其粘度,并且影響到密封瓦的間隙,密封瓦的軸向間隙標(biāo)準(zhǔn)為0.19-0.23mm,徑向間隙標(biāo)準(zhǔn)為0.30-0.35mm,油溫升高將降低油的粘度,不利于形成油膜,直接提高密封油的流量,而過大的流量容易引起發(fā)電機(jī)進(jìn)油。密封油溫度低于25℃時(shí),其粘度增大,可能引起密封瓦的摩擦,造成發(fā)電機(jī)軸承振動(dòng),尤其是雙流環(huán)結(jié)構(gòu)的密封瓦,不恰當(dāng)?shù)挠蜏貙?duì)振動(dòng)有較明顯影響,因此進(jìn)行了試驗(yàn):在轉(zhuǎn)速、功率基本不變的情況下,將密封油溫度從20℃緩慢上升到45℃,并每30秒記錄一次密封油溫度和#8瓦軸振的數(shù)值,將收集到的數(shù)據(jù)制作出折線圖,如圖3所示,隨著密封油溫度的變化,#8瓦的軸振也隨之變化,基本呈現(xiàn)線性關(guān)系,可以判斷振動(dòng)與密封油溫度有關(guān)系。

1.4密封瓦
該機(jī)組的發(fā)電機(jī)勵(lì)磁側(cè)的密封瓦采用的是雙流環(huán)密封瓦,其結(jié)構(gòu)配有氫側(cè)和空側(cè)兩個(gè)密封油循環(huán)系統(tǒng),密封瓦裝在軸承內(nèi)側(cè)以防止機(jī)內(nèi)氫氣沿著轉(zhuǎn)軸向機(jī)外泄漏,當(dāng)密封油的壓力大于機(jī)內(nèi)氫壓時(shí),密封油從密封瓦的溝槽處通過密封瓦與轉(zhuǎn)軸間的間隙向兩側(cè)分別流到氫側(cè)和空側(cè),在密封瓦與轉(zhuǎn)軸間的間隙處形成壓力油膜,這樣可防止氫氣從機(jī)內(nèi)泄漏。
密封瓦是浮動(dòng)在軸上的,間隙太小,極容易引起兩側(cè)軸承振動(dòng)的增大。該間隙太大,不但引起竄流量的增加,同時(shí)由于空側(cè)密封油流量大,流阻小,空側(cè)油直接通過中間間隙流至氫側(cè)油處,會(huì)造成氫側(cè)油的虛假油壓。密封瓦安裝時(shí)兩半圓中分面接觸一定要良好無縫隙,合口螺栓緊固后撥動(dòng)應(yīng)靈活無卡澀。
此次解體發(fā)電機(jī)勵(lì)磁側(cè)上端蓋,打開密封瓦殼,解體后發(fā)現(xiàn)密封瓦烏金存在磨損現(xiàn)象、局部有毛刺,情況如圖4所示,并測(cè)量其橢圓度為0.04mm,不符合其標(biāo)準(zhǔn)0.02mm。因此,當(dāng)密封油溫度升高時(shí),密封瓦不能均勻膨脹,導(dǎo)致毛刺部位局部膨脹,與軸有輕微的摩擦,從而引起的軸承振動(dòng)值偏高,所以當(dāng)密封油溫度降低時(shí),毛刺部位收縮,振動(dòng)值也隨之降低。
遂用百潔布對(duì)磨損的地方進(jìn)行打磨,最終其橢圓度符合標(biāo)準(zhǔn),密封瓦座裝復(fù)后,通過檢查孔檢測(cè)密封瓦必須能輕松轉(zhuǎn)動(dòng),以確保運(yùn)行時(shí)密封瓦與軸承之間不會(huì)碰磨,如圖5所示。機(jī)組運(yùn)行后,查看密封油供油溫度曲線和#8瓦軸振曲線,如圖6所示,密封油供油溫度上升至正常值時(shí),其軸振基本維持在35μm左右不變,在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)。
2 結(jié)論
由于密封瓦有所磨損,并隨之產(chǎn)生毛刺,導(dǎo)致溫度升高時(shí)不光滑的毛刺膨脹大,從而引起摩擦,導(dǎo)致軸振偏大,當(dāng)處理毛刺掉后,密封油溫度變化與軸振沒有直接關(guān)系,此次問題得到解決。
①發(fā)電機(jī)密封瓦解體后再次裝復(fù)前,要檢查密封瓦的平整度、測(cè)量密封瓦的內(nèi)徑與軸頸的外徑的間隙,確保間隙在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)。
?、跈C(jī)組運(yùn)行時(shí),要確保密封油、潤(rùn)滑油的品質(zhì),要按照定期檢查要求檢查密封油、潤(rùn)滑油品質(zhì),定期安排濾油確保油質(zhì)在優(yōu)良范圍內(nèi),是保證機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行的必要條件。
?、蹚脑囼?yàn)處理過程中也能發(fā)現(xiàn)密封油油溫也是影響機(jī)組振動(dòng)的一個(gè)直觀因素,所以控制密封油溫度處于合理范圍內(nèi)也對(duì)機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行具有積極的意義。
來源:《中小企業(yè)管理與科技·中旬刊》2016年8期