某進(jìn)口型汽輪機(jī)主油泵驅(qū)動(dòng)軸斷裂分析研究
2018-07-29 趙廣勛1 瞿麗莉2 張小鋒1 黨龍1
(1.陜西華電(蒲城)發(fā)電有限責(zé)任公司;2.西安熱工研究院有限公司)
摘 要:某進(jìn)口型汽輪機(jī)主油泵驅(qū)動(dòng)軸發(fā)生斷裂事故,從機(jī)組歷史數(shù)據(jù)查起,經(jīng)主油泵外觀檢查,解體檢查,歷史檢修情況檢查等步驟,分析認(rèn)為引起機(jī)組跳閘原因?yàn)橹饔捅霉收鲜钩隹谟蛪合陆担斐砂踩蛪菏?,機(jī)組跳閘;主油泵故障原因?yàn)橹饔捅抿?qū)動(dòng)軸斷裂;斷裂原因?yàn)轵?qū)動(dòng)軸斷口部位無加工倒角,斷裂部位發(fā)生在軸端和法蘭R角處,在高速轉(zhuǎn)動(dòng)中容易產(chǎn)生較大的應(yīng)力集中,成為薄弱部位,經(jīng)過長(zhǎng)期運(yùn)行后材質(zhì)疲勞出現(xiàn)裂紋,最終裂紋擴(kuò)大造成斷裂;針對(duì)此給出了整改建議。
關(guān)鍵詞:汽輪機(jī);主油泵;斷裂;分析;建議
0 前言
對(duì)整個(gè)汽輪機(jī)系統(tǒng)而言,汽輪機(jī)的主油泵是其主要組成部分,其主油泵的軸承一端由傳動(dòng),讓另一端轉(zhuǎn)動(dòng)。其軸承在汽輪機(jī)主油泵上主要功能:是能夠提供給軸承一定的潤(rùn)滑;第二為讓軸承能有時(shí)間進(jìn)行冷卻;第三發(fā)電機(jī)能夠得到其密封用油;汽輪機(jī)主油泵的軸承出現(xiàn)失常的主要類型有腐蝕、漏脂、剝落和斷裂[1],其中斷裂對(duì)機(jī)組影響較大,所以專門研究斷裂原因并針對(duì)原因采取預(yù)防方案很有必要。
1 系統(tǒng)及事件簡(jiǎn)介
某電廠配有國(guó)外進(jìn)口的汽輪機(jī),主油泵驅(qū)動(dòng)裝置由兩根泵軸構(gòu)成:空心軸(傳動(dòng)軸)與實(shí)心軸(驅(qū)動(dòng)軸),材質(zhì)為25Gr2MoV。實(shí)心軸一端與汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子用齒形聯(lián)軸器連接,另一端與空心軸采用緊力配合,且與調(diào)速齒輪用4個(gè)銷子,4個(gè)螺栓連接??招妮S上裝有主油泵葉輪,且空心軸與主油泵推力盤為一體加工制作,調(diào)速齒輪套裝在主油泵空心軸上,與空心軸采用緊力配合,并裝有止動(dòng)銷。
事件發(fā)生前,機(jī)組負(fù)荷63.8MW,主蒸汽流量308t/h,工業(yè)抽汽流量75t/h,無任何操作,隨后機(jī)組跳閘,首出原因?yàn)椋?ldquo;發(fā)電機(jī)主保護(hù)動(dòng)作”。機(jī)組停機(jī)后從歷史數(shù)據(jù)查看判斷為主油泵故障導(dǎo)致油壓低汽機(jī)跳閘,隨后對(duì)主油泵進(jìn)行了外觀和解體檢查。
2 歷史數(shù)據(jù)檢查
查閱汽機(jī)轉(zhuǎn)速、掛閘油壓等歷史曲線,機(jī)組跳閘前1秒汽機(jī)轉(zhuǎn)速下降至1046r/min,安全油壓降低至1.03MPa,機(jī)組一次調(diào)頻動(dòng)作,查閱事故追憶記錄,“掛閘油壓失去”、“主汽門關(guān)閉信號(hào)”分別于事件前1s、事件發(fā)生時(shí)發(fā)出,事件發(fā)生時(shí)ETS系統(tǒng)首出“發(fā)電機(jī)主保護(hù)動(dòng)作”機(jī)組跳閘,分析為“汽輪機(jī)安全油壓?jiǎn)适?rdquo;條件滿足,保護(hù)動(dòng)作,聯(lián)跳發(fā)電機(jī)(汽輪機(jī)聯(lián)跳發(fā)電機(jī)大聯(lián)鎖邏輯為:“汽機(jī)主汽門關(guān)閉”或“掛閘油壓失去”聯(lián)跳發(fā)電機(jī))。
3 主油泵外觀檢查
汽機(jī)投入盤車后,揭開前箱測(cè)速裝置處上蓋,發(fā)現(xiàn)測(cè)速齒輪無轉(zhuǎn)動(dòng),手動(dòng)旋轉(zhuǎn)測(cè)速齒輪能自由轉(zhuǎn)動(dòng);測(cè)速齒輪壓蓋及緊固螺栓緊固完好,無斷裂、脫開現(xiàn)象,前箱內(nèi)無異物。
揭開主油泵聯(lián)軸器處上蓋,檢查主油泵驅(qū)動(dòng)軸與汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子聯(lián)軸器螺栓無松脫、斷裂,外露驅(qū)動(dòng)軸跟隨汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子一同轉(zhuǎn)動(dòng),根據(jù)現(xiàn)象初步判斷為油泵葉輪、測(cè)速裝置與油泵驅(qū)動(dòng)軸脫開。
4 主油泵解體檢查
?。?)解體主油泵后檢查發(fā)現(xiàn),主油泵軸在一側(cè)發(fā)生斷裂,斷成軸、軸頭和法蘭三件,見圖1;
?。?)主油泵驅(qū)動(dòng)軸為整體加工,驅(qū)動(dòng)受力端中空并有連接法蘭盤,斷裂處在驅(qū)動(dòng)盤根部,斷口處結(jié)構(gòu)見圖2,斷口1和斷口2見圖3和圖4,三件斷裂樣品的斷面均不平整,為老舊疲勞斷面;
(3)斷裂部位發(fā)生在軸端和法蘭R角處,R角處無明顯倒角,見圖3和圖4;

?。?)軸、軸頭和法蘭三件斷裂樣經(jīng)便捷式定量光譜檢測(cè),成分基本相同[2,3],鉻(Cr)含量1.65-1.97%,錳(Mn)含量0.46-0.51%,鉬(Mo)含量0.28-0.30%,釩(V)含量0.14-0.22%。
5 以往檢修情況檢查
最近一次檢修為3年前,設(shè)置檢修項(xiàng)目為“主油泵軸向推力間隙調(diào)整,主油泵聯(lián)軸器找中心”。未設(shè)置金屬監(jiān)督檢查及驗(yàn)收項(xiàng)目,文件包中也未對(duì)主油泵傳動(dòng)軸套、驅(qū)動(dòng)軸各部套的檢修工藝標(biāo)準(zhǔn)作出明確要求。
6 原因分析
(1)主油泵軸斷面三件,斷面不平整,均為老舊疲勞斷面,時(shí)間先后順序無法判斷。主油泵驅(qū)動(dòng)軸驅(qū)動(dòng)力矩主要靠斷口1處環(huán)形母材傳輸,檢查斷口1、2部位均無加工倒角,斷裂部位發(fā)生在軸端和法蘭R角處,在高速轉(zhuǎn)動(dòng)中容易產(chǎn)生較大的應(yīng)力集中[4,5],成為薄弱部位,經(jīng)過長(zhǎng)期運(yùn)行后材質(zhì)疲勞出現(xiàn)裂紋,最終裂紋擴(kuò)大造成斷裂。
?。?)機(jī)組大小修時(shí),雖曾進(jìn)行過檢查,但因傳動(dòng)軸與驅(qū)動(dòng)軸為兩層套裝結(jié)構(gòu),宏觀檢查無法檢查到斷裂部位,而驅(qū)動(dòng)軸受結(jié)構(gòu)影響僅能進(jìn)行常規(guī)檢測(cè),也未能發(fā)現(xiàn)潛在裂紋、損傷等缺陷。
(3)分析事件經(jīng)過為:斷口1處由裂紋發(fā)展至斷裂,主油泵失去驅(qū)動(dòng)力,而驅(qū)動(dòng)軸仍在汽輪機(jī)大軸帶動(dòng)下高速運(yùn)轉(zhuǎn),傳動(dòng)軸與驅(qū)動(dòng)軸在斷口處無配合間隙,所以尚傳輸一定力矩,在此狀況下斷口2處瞬間承受巨大傳動(dòng)力矩,造成驅(qū)動(dòng)軸端部再次斷裂。
7 建議
針對(duì)主油泵驅(qū)動(dòng)軸結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)不合理,存在應(yīng)力集中區(qū),并且力矩傳遞處結(jié)構(gòu)較為薄弱的問題,建議確定驅(qū)動(dòng)軸材質(zhì)及處理工藝,按照實(shí)際測(cè)繪尺寸重新加工驅(qū)動(dòng)軸,修改完善斷裂部位應(yīng)力集中區(qū)設(shè)計(jì)(斷口1處將原空心孔加工為實(shí)心軸,斷口2處由直角切削調(diào)整為圓角過度,詳見附圖剖面線區(qū)域)。驅(qū)動(dòng)軸加工完成無損檢測(cè)合格后,參照原裝配工藝裝配主油泵轉(zhuǎn)子,裝配完成后做動(dòng)平衡,檢測(cè)合格后嚴(yán)格按工藝標(biāo)準(zhǔn)復(fù)裝主油泵。
針對(duì)主油泵驅(qū)動(dòng)軸斷裂部位處于R角處,機(jī)組檢修時(shí)未能對(duì)R角內(nèi)部進(jìn)行檢測(cè),僅進(jìn)行了宏觀表面檢查,未能發(fā)現(xiàn)潛在裂紋、損傷等缺陷的問題。以后機(jī)組檢修時(shí),采取有效措施加強(qiáng)對(duì)主油泵轉(zhuǎn)軸及聯(lián)軸器等部位的檢查(增加轉(zhuǎn)軸無損金屬檢測(cè)項(xiàng)目)。
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來源:《山東工業(yè)技術(shù)》2017年21期