熱媒爐風機軸承座的改造
2020-02-13 賈永進
(科思創(chuàng)聚合物(中國)有限公司)
【摘 要】主要分析原先德國進口60B01風機剖分式軸承座設計上的不足及使用過程中故障頻發(fā)的原因,設計了新的整體式軸承座,選擇了合適的金屬材料和制造工藝。改造后,風機運行平穩(wěn),軸承潤滑良好。經過連續(xù)三年的運行測評,其可靠性得到高度認可,維修成本大大降低,也解決了過去故障頻發(fā)等一系列問題,工廠穩(wěn)定運營,取得了較好的經濟效益。
主要分析進口60B01風機是瓶級切片事業(yè)部60K01熱媒爐的重要附屬設備,它的穩(wěn)定運行是保證熱媒爐乃至整個聚酯生產線穩(wěn)定運行的前提。由于多年連續(xù)運行,風機故障頻發(fā),主要表現(xiàn)在:軸承座磨損,導致軸承跑外圈,軸承座密封失效漏潤滑油,軸承燒毀現(xiàn)象時有發(fā)生。60B01風機軸承座和傳動軸采購周期長、價格昂貴,如果風機頻繁出現(xiàn)故障,則沒有足夠的備件可換,這給熱媒爐的連續(xù)穩(wěn)定運行帶來了嚴重的隱患。每次因漏油、跑外圈導致軸承燒毀,都會使檢修人員工作量大大增加,又影響工作環(huán)境,因此大膽提出將60B01軸承座的改造作為穩(wěn)定生產、保證設備正常運行的重要措施。
心風機工作原理如下:氣體軸向進入離心風機內,當氣體通過旋轉葉輪的流道時,由于葉片的作用,葉輪對氣體做功產生巨大的離心力,使氣體獲得能量(靜壓和動能)。氣體壓力提高和動能增加后突然轉變?yōu)榇怪庇陲L機軸的徑向運動,當氣體獲得的能量足以克服其阻力時,則可將氣體輸送到高處或遠處。
離心風機主要由葉輪、機殼、軸封、前導器、傳動部件等部分組成。
風機的故障原因有出口壓力不足,振動大,葉輪、軸承損壞,軸封泄漏等。本文只介紹風機軸承座的故障。
1 風機軸承座故障原因分析
1.1軸承座的作用
進口60B01風機軸承座原來是一種剖分式結構(圖1),在風機中主要起連接電機、支撐葉輪、傳動作用。與懸臂式風機相比具有保護電機,減少振動,防止因軸承損壞而導致電機燒毀的作用。
1.2故障原因分析
60B01軸承座損壞頻繁,是造成風機故障的主要原因。該風機軸承座結構在原設計上存在著一些問題,它采用的是部分式結構,兩只滾動軸承(NU214)分別固定在傳動軸兩端的兩個剖分軸承座之間,軸承外圈靠卡簧定位,內圈靠鎖緊螺母鎖緊錐形軸套達到在軸上固定的目的。
?。?)設計缺陷。軸承外圈用兩個擋圈固定,配合間隙較大,軸承有較大的竄動余量,軸承與軸承座相對運動摩擦,造成軸承跑外圈,一旦軸承跑外圈必然導致風機振動增大,噪聲增大,軸承損壞加劇。同時,軸承游隙得不到精確調整,振動較大。
(2)安裝精度達不到要求。由于軸承座是剖分式結構且采用油潤滑方式,兩半軸瓦之間使用石棉墊片密封,石棉墊片具有較大的壓縮量,軸瓦與軸承外圈的配合公差得不到精確保證,有時會出現(xiàn)軸承外圈壓不緊的情況,進而直接導致軸承跑外圈。
?。?)軸承座漏油。該軸承座油標為玻璃管,采用油氈密封,由于是剖分式結構,靜密封點多,極易漏油。漏油嚴重會導致軸承缺油,軸承潤滑不良會加劇軸承滾道及滾子磨損,使振動增大,從而造成軸承損壞。
?。?)備件價格昂貴,庫存少。該備件需進口,價格極其昂貴,并且采購周期較長,風機頻繁故障時則無備件可用,在故障情況下給快速恢復生產帶來了巨大挑戰(zhàn)。
2 改造方案及實施步驟
2.1改造方案
一方面依據該設備的安裝位置,設計并加工一根新軸,使其一端滿足與風機葉輪、蝸殼的連接配合,另一端滿足與聯(lián)軸節(jié)的連接配合;設計并加工一只軸承座,改剖分式為整體式。另一方面改原先的油潤滑方式為脂潤滑方式,采用2#鋰基進行潤滑,軸承內側增設擋油環(huán)。
2.2實施步驟
在一致性和利舊的原則下進行改造。
2.2.1風機軸承座體的改造思路與設計
?。?)原60B01軸承座的中心高為110mm,改造后的中心高與原先一致,能保證安裝的一步到位,不需要附加任何墊片。為此,在設計中保持軸承座110mm的中心高。
(2)選7314向心推力軸承,要求軸承與準150mm軸承座孔相配,軸承座孔的尺寸公差為+0.01~+0.03mm(圖2)。考慮到風機運行中軸承既要承受軸向力,又要承受徑向力,故選用向心推力球軸承。軸承座孔準150mm的選用,主要考慮軸承熱裝于軸上冷卻后,內圈與軸為過盈配合,整體裝入軸承座后,軸承外圈與軸承座孔為間隙配合。其中葉輪端靠軸承壓蓋壓緊軸承外圈,聯(lián)軸節(jié)端靠軸承壓蓋壓緊一彈簧墊片,靠彈簧墊片的彈力實現(xiàn)滾動軸承的軸向預緊,減少游隙(滾動軸承的游隙在軸承工作時因內外圈溫升而減小,因工作負荷作用,滾動體與套圈會產生彈性變形而使游隙增大,有時游隙突然變化,會大大降低軸的剛度和旋轉精度,引起風機的振動和噪聲,受風機出口儀表調節(jié)風門開閉的影響,振動、噪聲尤為明顯)。
?。?)使軸承座的四個地腳螺栓與原軸承座螺栓孔位置一致,避免在原基礎上鉆孔、攻絲。
?。?)軸承座的材質選用HT250。HT250為珠光體灰口鑄鐵,有較高的強度,耐磨性、耐熱性、減震性良好,鑄造性較好,適宜制造軸承座。鑄造時不得有砂眼、氣孔、裂紋,鑄件做時效處理。
2.2.2傳動軸的改造思路與設計
?。?)新軸的設計在長度上與舊軸一致,便于改造后安裝,減少機體的調整。在傳動軸的結構上做較大的改變(圖3)。
?。?)在風機葉輪安裝端軸頸準45mm處與軸準70mm中間處設立準55mm軸徑,此處是軸與風機蝸殼的密封部位,同時避免準45mm軸徑與準70mm軸徑直接相接,減小由于同一軸上軸徑懸殊而引起的扭轉應力集中,避免傳動軸剪切斷裂現(xiàn)象的發(fā)生。
(3)為繼續(xù)使用原風機葉輪和聯(lián)軸節(jié),設計中使新軸兩端尺寸與之相匹配,采用基孔制過渡配合。
(4)兩軸承安裝準70mm軸頸處的同軸度要求為0.01mm,便于軸承安裝,更主要的是避免因同軸度相差太大引起風機振動,造成軸承損壞。
(5)準70k6軸兩處經對軸承的軸向預緊量、軸在軸承座中允許軸向竄動量≤0.8mm等因素的綜合考慮,通過尺寸鏈的計算最終兩軸承安裝準70mm處的長度分別為74mm、78mm。
?。?)風機軸材質選用45#鋼,調質處理。
2.2.3軸承座的潤滑與密封
將原先的油潤滑方式改為脂潤滑方式,考慮到現(xiàn)場風機露天工作條件和狀況,采用2#鋰基脂,在軸承座上增設兩個加油孔、兩個排油孔,在軸承背后設計擋油環(huán),傳動軸軸封采用油氈密封,杜絕潤滑脂泄漏,以保證軸承的潤滑效果(圖4)。
3 結語
改造后的60B01風機軸承座與原先的軸承座相比結構更簡單,檢修、安裝、定位方便,經在60B01.1、60B01.2、60B01.3位置連續(xù)三年的考驗,風機運行電流普遍較以前低2~4A,解決了過去故障頻發(fā)等一系列問題,為熱媒爐的穩(wěn)定運行提供了可靠保證。
新軸承座在改造過程中,堅持能利用的零部件盡可能利用的原則,避免了全部設備更新帶來的資金浪費。原先一套新進口的軸承座需十多萬元,而每臺風機軸承座的改造費用僅需一萬元,三臺可減少備件費用三十多萬元。
本次改造取得了一定成績,得到了本單位和技術同事的大力支持,充分體現(xiàn)了團隊合作精神,也為其他設備改造提高可靠性、增大產能、降低維修成本打下了堅實基礎,堅定了技術信心。但風機故障多變,因此對我們技術人員提出了更高的要求,也需機、電、儀、管、操“五位一體”共同協(xié)作,才能更好地維護設備,確保穩(wěn)定運行。以后我們會進一步探索利用狀態(tài)監(jiān)測技術,力爭將故障消滅在萌芽狀態(tài),為設備的高可靠性穩(wěn)定運行做出貢獻。
來源:《機電信息》2019年12期