某型125mL發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸軸承與曲軸箱配合研究
2020-02-15 胡又順
(南京金城機(jī)械有限公司)
摘 要:曲軸連桿部件是發(fā)動(dòng)機(jī)關(guān)健零部件,其軸承游隙、軸承外圈與曲軸箱的配合關(guān)系的選擇,非常重要,選擇不當(dāng),會(huì)造成曲軸軸承的異常磨損而導(dǎo)致發(fā)動(dòng)機(jī)出現(xiàn)早期故障,也可能會(huì)使發(fā)動(dòng)機(jī)在冷/熱機(jī)狀態(tài)下運(yùn)轉(zhuǎn)不平穩(wěn)并產(chǎn)生異常響聲。
曲軸軸承因其承載大、旋轉(zhuǎn)速度高,是發(fā)動(dòng)機(jī)中精度等級(jí)的軸承。而曲軸軸承要正常、穩(wěn)定的工作,除軸承本身的運(yùn)動(dòng)精度外,軸承外圈與曲軸箱、軸承內(nèi)圈與曲軸的配合選擇也非常關(guān)鍵。
目前,摩托車發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸軸承(滾動(dòng)球軸承)與曲軸箱的配合根據(jù)發(fā)動(dòng)機(jī)的需要有2種選擇:1)軸承外圈與曲軸箱過(guò)盈配合、軸承內(nèi)圈與曲軸過(guò)渡配合;2)外圈與曲軸箱過(guò)渡配合、內(nèi)圈與曲軸過(guò)盈配合。后者因?yàn)檩S承內(nèi)圈壁厚大、軸承外圈又是過(guò)渡配合,發(fā)動(dòng)機(jī)裝配后對(duì)軸承的游隙影響可忽略;而前者卻由于曲軸軸承游隙變化較大,對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)的工作產(chǎn)生很大的影響,部分發(fā)動(dòng)機(jī)在三包期內(nèi)(6000km)就無(wú)法正常工作;這里僅以左曲軸箱為例進(jìn)行分析。
1.基本參數(shù)
左曲軸箱曲軸孔內(nèi)徑:φ72(-0.037,-0.056);軸承6207外徑:φ72(0,-0.009),游隙:0.013~0.028;軸承外圈的過(guò)盈量為0.028~0.056。
2 軸承壓入曲軸箱的裝配工藝
2.1液氮工藝
即將曲軸軸承放入液氮中冷凍30分鐘以上,用專用夾持工具將軸承裝入曲軸箱中,然后,將軸承上的冷凝水烘干。這種工藝由于軸承冷凍后外徑收縮,很容易裝配,且成本低廉;但液氮的使用、管理存在安全隱患。
2.2常溫壓裝工藝
即在常溫下,用油壓機(jī)將曲軸軸承壓入曲軸箱中。由于過(guò)盈量較大,這種工藝對(duì)左曲軸箱曲軸孔內(nèi)徑、軸承外徑的公差分布要求較高,會(huì)增加加工成本,同時(shí)可能會(huì)發(fā)生軸承壓裝不正或壓裝不到位的現(xiàn)象。
3 存在問(wèn)題
a)2005年前采用液氮工藝,裝配過(guò)程正常,市場(chǎng)上沒(méi)收到曲軸軸承工作不正常的投訴。2005年底發(fā)生安全事故,開(kāi)始改為常溫壓裝工藝,2006年下半年開(kāi)始收到用戶關(guān)于曲軸軸承異常響聲的投訴,比例為10%~15%,一般在新車行駛2000~5000km出現(xiàn),經(jīng)分解發(fā)現(xiàn)軸承外圈的內(nèi)跑道或軸承內(nèi)圈的外跑道出現(xiàn)疲勞磨損如圖1所示。

b)分析后認(rèn)為,疲勞磨損是由于軸承外圈過(guò)盈量太大,不能保證軸承正常裝配到位,導(dǎo)致裝配后軸承實(shí)際游隙太小造成的,而當(dāng)時(shí)在裝配過(guò)程中也確實(shí)出現(xiàn)軸承轉(zhuǎn)動(dòng)不靈活的現(xiàn)象。于是,2009年底,將左曲軸箱曲軸孔內(nèi)徑改為φ72(-0.026,-0.045)。但是2010年下半年開(kāi)始,陸續(xù)收到新生產(chǎn)的發(fā)動(dòng)機(jī)出現(xiàn)異常響聲的投訴,具體現(xiàn)象是熱機(jī)時(shí),發(fā)動(dòng)機(jī)發(fā)出有節(jié)奏的眶、嘔聲,比例為10~20%。經(jīng)分解發(fā)動(dòng)機(jī),發(fā)現(xiàn)曲軸軸承外圈與曲軸箱發(fā)生相對(duì)運(yùn)動(dòng)(見(jiàn)圖2),通常我們稱為軸承跑外圈,并且里程越長(zhǎng),現(xiàn)象越明顯。同時(shí)未出廠的部分新車熱機(jī)15分鐘后也發(fā)現(xiàn)了類似現(xiàn)象。
4 相關(guān)試驗(yàn)
分析后提出2點(diǎn)置疑:1)冷、熱機(jī)狀態(tài)下,曲軸軸承外圈與曲軸箱的過(guò)盈量發(fā)生了什么變化?2)液氮工藝壓裝后恢復(fù)到常溫后,理論上講應(yīng)該與常溫壓裝工藝效果一樣。不同溫度下軸承外徑與曲軸箱內(nèi)孔配合關(guān)系,試驗(yàn)10套(試驗(yàn)方法:將軸承、曲軸箱放入烘箱中升溫到溫度,然后保溫2小時(shí)后測(cè)量),其中有代表的兩套數(shù)據(jù)如表1所示。從表中可以看出,30℃與100℃狀態(tài)下軸承與曲軸箱過(guò)盈量變化明顯。
4.1理論計(jì)算
曲軸箱鑲件:灰鑄鐵a1=9.0×10E-6mm/k,壁厚t1=12mm;曲軸軸承:結(jié)構(gòu)鋼a2=13.0×10E-6mm/k、壁厚t2=6mm。
從30℃升溫至100℃,軸承與曲軸箱間隙增加量為:
?。╝1×t1-a2×t2)×70=2100×10E-6=0.002mm、可以忽略不計(jì)。
由于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與理想的模型出入較大,實(shí)際數(shù)據(jù)與理論計(jì)算也有較大差異。
試驗(yàn)2:定制左右曲軸箱、左右曲軸軸承各50套,試驗(yàn)?zāi)康氖窃谧笄S箱軸承孔φ72(-0.037,-0.056)在下偏差,而左右曲軸軸承外徑在上偏差且軸承游隙在下偏差這種極限狀況下,裝配后,檢查軸承運(yùn)動(dòng)的靈活性。由于有試驗(yàn)1的結(jié)論,因此只需要考慮常溫下裝配后,軸承運(yùn)動(dòng)的靈活性。裝配后發(fā)現(xiàn)運(yùn)動(dòng)不靈活的軸承與相關(guān)配合尺寸、游隙存在對(duì)應(yīng)關(guān)系。同時(shí)發(fā)現(xiàn)由于過(guò)盈量太大,軸承壓裝不正也會(huì)導(dǎo)致軸承運(yùn)動(dòng)不靈活。如果將曲軸箱加熱高出常溫50℃左右,效果良好。
4.2實(shí)施
a)將右曲軸箱軸承孔由φ72(-0.026,-0.045)調(diào)整為φ72(-0.037,-0.056)、6207軸承的游隙由15~33μm調(diào)整為20~33μm。
b)增添加熱履帶爐,如圖3所示。
經(jīng)6500臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)批量試驗(yàn),既滿足裝配要求,也解決了發(fā)動(dòng)機(jī)的噪音問(wèn)題。
5 結(jié)論
a)曲軸軸承與曲軸箱的配合公差選擇要合適。
b)通過(guò)加熱曲軸箱可滿足裝配要求,安全可靠,成本可接受。曲軸箱與軸承的溫差應(yīng)控制在適當(dāng)范圍內(nèi)(50℃左右)。溫差過(guò)小、溫差過(guò)大都存在裝配質(zhì)量隱患。
來(lái)源:《摩托車技術(shù)》2016年04期