某電廠汽輪機(jī)大軸抱死事件學(xué)習(xí)
2020-02-01 1.事件經(jīng)過(guò)
2017年11月25日14:30某電廠#4機(jī)組由于凝汽器鈦管泄漏,凝結(jié)水精處理混床樹(shù)脂失效,導(dǎo)致凝結(jié)水及鍋爐給水水質(zhì)惡化,決定降負(fù)荷查漏。運(yùn)行人員將輔汽聯(lián)箱汽源由本機(jī)四抽切為臨機(jī)汽源。
19:42#4機(jī)組負(fù)荷350MW時(shí),凝結(jié)水水質(zhì)嚴(yán)重超標(biāo),手動(dòng)停機(jī)。#4機(jī)組惰走過(guò)程中頂軸油泵自啟動(dòng)及盤(pán)車(chē)電磁閥自開(kāi)啟聯(lián)鎖正確,各軸瓦瓦溫及振動(dòng)情況正常。
21:02轉(zhuǎn)速惰走至0r/min。液壓盤(pán)車(chē)投入不成功,就地手動(dòng)盤(pán)車(chē)也不能盤(pán)動(dòng)。
檢查各軸瓦頂軸油壓及潤(rùn)滑油壓數(shù)值,并與調(diào)試階段數(shù)據(jù)比較,確認(rèn)頂軸油、潤(rùn)滑油系統(tǒng)工作正常。
經(jīng)分析會(huì)議研究認(rèn)為:
1)由于軸封供汽溫度偏低,造成軸封套收縮,汽封與大軸抱死;
2)凝汽器檢漏即將完成,檢漏完成后立即破壞真空,對(duì)4號(hào)汽輪機(jī)采取悶缸處理;
3)制定悶缸措施,并落實(shí)到位。
2.事件原因分析
1.汽機(jī)轉(zhuǎn)速惰走至零轉(zhuǎn)速后,檢查各軸瓦潤(rùn)滑油及頂軸油壓均正常,排除由于油系統(tǒng)故障引起大機(jī)軸抱死的可能。
2.經(jīng)初步分析,大軸抱死的直接原因?yàn)檩S封供汽溫度低。打閘前,正常運(yùn)行時(shí)軸封溫度為300℃左右,惰走過(guò)程中,由于軸封供汽溫度下降,軸封蒸汽溫度降至140℃,冷汽進(jìn)入軸封套,造成軸封套冷卻收縮,軸封抱死。
3.機(jī)組手動(dòng)停機(jī)前,輔汽聯(lián)箱汽源由本機(jī)四抽切為臨機(jī)汽源,由于在正常運(yùn)行時(shí),輔汽聯(lián)絡(luò)母管中的蒸汽基本處于不流動(dòng)狀態(tài),蒸汽溫度在飽和溫度左右;打閘前,聯(lián)絡(luò)母管暖管不夠充分,導(dǎo)致聯(lián)絡(luò)母管中的冷汽進(jìn)入輔汽聯(lián)箱,引起軸封供汽溫度急劇下降。
4.停機(jī)過(guò)程中正在進(jìn)行凝汽器鈦管泄漏檢查,軸封供汽溫度下降至正常運(yùn)行值下限后沒(méi)有及時(shí)破壞真空,停運(yùn)軸封。
3.防范措施
1.本機(jī)與臨機(jī)輔汽聯(lián)絡(luò)母管的疏水系統(tǒng)設(shè)計(jì)不夠完善,聯(lián)絡(luò)母管未設(shè)溫度監(jiān)視,造成相鄰機(jī)組間輔汽不能形成真正的熱備用,建議在機(jī)組輔汽聯(lián)箱臨機(jī)供汽電動(dòng)門(mén)前增設(shè)一路疏水至凝汽器,正常運(yùn)行時(shí)常開(kāi),保證備用供汽溫度,并增設(shè)溫度監(jiān)視測(cè)點(diǎn)。
2.正常運(yùn)行中當(dāng)發(fā)生機(jī)組緊急停機(jī)時(shí),若臨機(jī)輔汽未達(dá)到熱備用需要,本機(jī)軸封可暫時(shí)由本機(jī)冷再供應(yīng)。
3.停機(jī)工況下如無(wú)有效手段提升軸封供汽溫度,應(yīng)果斷破壞真空,停運(yùn)軸封。
4.啟停機(jī)時(shí),注意高旁減溫水閥開(kāi)度,避免大量噴水致使冷再蒸汽溫度急劇下降。
(來(lái)源:沁陽(yáng)發(fā)電)