600MW汽輪機主汽閥故障造成汽輪機單側(cè)進汽的判斷與分析
2019-09-13 胡洲/文
(浙江電科院)
1 設(shè)備簡介
某汽輪機組是上海汽輪機生產(chǎn)的600MW亞臨界、單軸、四缸、四排汽、中間再熱、凝汽式汽輪機,機組型號為N600-16.7/538/538。機組正常運行時,主汽閥卡澀問題并不常見,表現(xiàn)出來的現(xiàn)象也不是很典型,有時很難準(zhǔn)確判斷,但如果不能及時發(fā)現(xiàn),機組的安全運行將會受到嚴(yán)重威脅。
2 故障描述
該機組對汽輪機高壓主汽閥進行了改造,由杠桿式連接全部改為直連式。機組A修后重新啟動,機組并網(wǎng)后利用單閥控制模式升負荷。當(dāng)負荷升至311 MW 時,汽輪機1 號瓦T1/T2 點溫度達到84.66℃/98.79℃,而該機組A修前相同負荷工況時汽輪機1 號瓦溫T1/T2 僅為78.54℃/86.24℃。對比數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),該機組A修后汽輪機1 號瓦溫出現(xiàn)了明顯偏高問題,#1瓦瓦溫比A修前升高了12.55℃。
由于機組在A 修期間對汽輪機1 號瓦曾進行解體檢修,并按照標(biāo)準(zhǔn)工藝進行了裝復(fù),因此基本可以排除1號瓦存在軸瓦損傷或安裝工藝不規(guī)范的情況。直觀判斷,可能是汽輪機1 號瓦的承重力發(fā)生了改變,導(dǎo)致1號瓦軸承的承重力比A修前有所增大。
3 故障分析
3.1轉(zhuǎn)子受力分析
機組1號高壓主汽閥控制汽輪機左側(cè)的1號與3號高壓調(diào)節(jié)閥,2號高壓主汽閥控制汽輪機右側(cè)的2號與4號高壓調(diào)節(jié)閥。圖1為汽輪機高壓轉(zhuǎn)子受力分析圖。
圖1 高壓轉(zhuǎn)子汽流受力分析簡圖
可以看出,轉(zhuǎn)子y方向向下所受到的汽流力為:Fqy=by+dy-ay-cy,當(dāng)機組采用單閥進汽時,4個高調(diào)閥的進汽開度是一致的,因此轉(zhuǎn)子y方向向下所受到的汽流力(by+dy)與y方向向上所受到的汽流力(ay+cy)應(yīng)該處于平衡狀態(tài),理論上Fqy=0,若出現(xiàn)汽輪機左側(cè)進汽流量小于右側(cè)進汽流量的情況時,汽輪機轉(zhuǎn)子左右側(cè)所收到的蒸汽力必然會發(fā)生變化,by+dy> ay+cy,轉(zhuǎn)子 y方向向下的所受到的汽流力必然增大Fqy> 0,很顯然,這會造成汽輪機#1瓦y方向受力增大,瓦溫升高。
根據(jù)上述推斷,分析認(rèn)為造成汽輪機1號瓦溫偏高的原因,很可能是機組在單閥方式下運行時汽輪機左側(cè)進汽流量小于右側(cè)進汽流量,造成1 號瓦下半部左右兩個側(cè)面的軸瓦承受力均較A修前有所增大,T1/T2點的瓦溫偏高。因此,初步判斷1號或3號高壓調(diào)節(jié)閥沒有打開,或者1號高壓主汽閥未全開,為此進行了下列試驗。
3.2 關(guān)閥試驗
機組協(xié)調(diào)控制撤出、負荷275 MW、汽輪機單閥狀態(tài),各高壓調(diào)節(jié)閥開度為30%,以每次1%的幅度關(guān)小3 號高壓調(diào)節(jié)閥,觀察機組負荷反應(yīng)。結(jié)果表明,在3號高壓調(diào)節(jié)閥關(guān)閉的過程中,機組負荷、主蒸汽壓力均沒有明顯變化,直到全關(guān);3號高壓調(diào)節(jié)閥全關(guān)后,關(guān)小1、2、4號高壓調(diào)節(jié)閥任一閥門到27%左右,機組負荷下降明顯,約降低5 MW。初步判斷,3號高壓調(diào)節(jié)閥可能存在閥碟脫落的問題,或3號高壓調(diào)節(jié)閥后的調(diào)節(jié)級區(qū)域發(fā)生了堵塞。
3.3 升負荷試驗
手動關(guān)閉3號高壓調(diào)節(jié)閥,機組緩慢升負荷到438 MW,此時4 個調(diào)節(jié)閥開度分別為99%/29%/0/99%,主蒸汽壓力16.5 MPa。直觀分析,在此壓力與調(diào)閥開度下,負荷偏低。查A修前運行數(shù)據(jù),在主蒸汽壓力14.7 MPa,4 個調(diào)節(jié)閥開度分別為99%/0/0/99%時,機組負荷為400MW,折算到主蒸汽壓力16.5 MPa 時,對應(yīng)的負荷應(yīng)為446 MW,即之前“兩閥全開、兩閥全關(guān)”對應(yīng)的負荷比現(xiàn)在閥門狀態(tài)對應(yīng)的負荷還要高,這說明機組的通流部分確實存在問題。
經(jīng)現(xiàn)場檢查,發(fā)現(xiàn)機組1號高壓主汽閥閥體溫度要比2號高壓主汽閥閥體溫度低10℃。
綜合以上判斷,初步分析認(rèn)為,造成上述現(xiàn)象的原因為:機組1號高壓主汽閥閥蝶脫落或其后的3號高壓調(diào)節(jié)閥閥碟脫落;或是1 號高壓主汽閥前的進汽管及進汽濾網(wǎng)、3 號高壓調(diào)節(jié)閥后的導(dǎo)汽管及其后的調(diào)節(jié)級區(qū)域發(fā)生了堵塞。
3.4 檢查情況
在機組停運后,對3號高壓調(diào)節(jié)閥進行了解體檢查,未發(fā)現(xiàn)其閥碟脫落;檢查1號高壓主汽閥前的進汽管及進汽濾網(wǎng)、3 號高壓調(diào)節(jié)閥后的導(dǎo)汽管及其后的調(diào)節(jié)級區(qū)域,未發(fā)現(xiàn)堵塞。
對1 號高壓主汽閥解體,檢查發(fā)現(xiàn):預(yù)啟閥開啟100 mm 以上時,高壓主汽閥主閥蝶仍然未動,而高壓主汽閥的閥門行程是188 mm,這顯然與實際開啟時高壓主汽閥主閥蝶的開啟點位置不符合,表明1號高壓主汽閥的閥蝶已經(jīng)脫落,拆除閥桿和1號高壓主汽閥的主閥蝶后,發(fā)現(xiàn)1號高壓主汽閥內(nèi)用于帶動開啟主閥蝶的內(nèi)套筒已經(jīng)全部脫落,如圖2所示。因此,機組運行過程中1號高壓主汽閥開啟時,其主閥閥碟未能全部打開,僅僅有少量蒸汽通過預(yù)啟閥和未全開的主閥進入高壓缸,造成汽輪機單側(cè)進汽,檢查結(jié)果與故障分析相符。
圖2 高主閥主閥碟與套筒
4 處理方法
該機組高壓主汽閥設(shè)計為直連式結(jié)構(gòu),整個高壓主汽閥采用水平方式安裝,主閥蝶和內(nèi)套筒采用螺旋式安裝方式,其安裝工藝為:在內(nèi)套筒全部旋入主閥蝶后,再將主閥蝶內(nèi)壁邊緣的幾個點進行鉚邊,利用內(nèi)套筒與主閥蝶的螺紋來承受高壓主汽閥的開啟壓力,利用鉚邊來對內(nèi)套筒進行定位和限位。從現(xiàn)場檢查的情況看,原有的鉚邊已經(jīng)全部脫落,在不修正凹凸不平的鉚邊的情況下,內(nèi)套筒已可以在主閥蝶內(nèi)自由裝復(fù)和拆卸。
分析主閥蝶內(nèi)套筒脫落的原因:由于高壓主汽閥采用水平方式安裝,閥桿較長,在高壓主汽閥整體裝復(fù)后,閥桿可能與內(nèi)套筒不同心,造成內(nèi)套筒的水平下半部的螺紋壁受到向下的壓力,在高壓主汽閥閥桿移動或者是在機組打閘突然關(guān)閉高壓主汽閥時,高壓主汽閥內(nèi)套筒的鉚邊可能受到了振動、壓力或者沖擊力,導(dǎo)致鉚邊脫落,主閥蝶內(nèi)的內(nèi)套筒在鉚邊脫落后由于蒸汽力或閥體振動等原因產(chǎn)生了旋轉(zhuǎn),最后整體從主閥蝶中脫落,使主閥蝶無法開啟,造成汽輪機單側(cè)進汽。
高壓主汽閥主閥蝶內(nèi)套筒脫落后,高壓主汽閥主閥蝶處于自由狀態(tài),高壓主汽閥閥桿向開啟方向運動時,預(yù)啟閥開啟到一定位置碰到限位的主閥蝶內(nèi)套筒后只能帶動內(nèi)套筒一起向開閥方向運動,高壓主汽閥主閥碟停留在原來的位置不會移動。當(dāng)機組打閘時,預(yù)啟閥會頂住主閥蝶,帶動主閥蝶一起快速關(guān)閉,因此高壓主汽閥主閥蝶脫落不會對高壓主汽閥的快速關(guān)閉能力造成影響,僅僅影響高壓主汽閥的開啟程度,但通過對高壓主汽閥的主蒸汽流量產(chǎn)生影響,最終會造成汽輪機轉(zhuǎn)子受力變化,影響到軸瓦的溫度與轉(zhuǎn)子振動。
現(xiàn)場對脫落的主閥碟和內(nèi)套筒重新進行了裝復(fù),原設(shè)計中內(nèi)套筒限位功能暫無法改進,內(nèi)套筒重新裝復(fù)后,對鉚邊部位進行了仔細加工,增加了鉚邊點數(shù)及鉚邊強度,加強對內(nèi)套筒防轉(zhuǎn)限制。經(jīng)過上述處理之后,主閥碟和內(nèi)套筒易脫落的問題得以解決。
5 結(jié)論與建議
汽輪機軸瓦溫度發(fā)生異常的原因很多,汽輪機進汽通流面積發(fā)生變化會導(dǎo)致汽輪機的進汽壓力不平衡,汽門進汽方式不正常、配汽方式不合理是其中的一個重要原因。汽輪機進汽壓力不平衡,會導(dǎo)致轉(zhuǎn)子受力不均,造成軸瓦溫度偏高、軸承振動高等現(xiàn)象。檢查確認(rèn)汽門正常的進汽方式,優(yōu)化合理的配汽方式,有利于改善汽輪機軸瓦瓦溫、降低軸承振動。
直連式高壓主汽閥與杠桿式高壓主汽閥結(jié)構(gòu)相比,具有結(jié)構(gòu)簡化、便于安裝和檢修等特點,但由于安裝工藝中鉚邊工藝不成熟或者實際鉚邊時鉚得太淺,運行中容易造成高壓主汽閥主閥蝶與套筒脫落的現(xiàn)象,建議制造廠優(yōu)化鉚邊工藝細節(jié),或改進安裝工藝,將鉚邊工藝改為銷子限位工藝,防止高壓主汽閥主閥蝶內(nèi)套筒位置不固定,在運行中逐漸與主閥脫落的現(xiàn)象再次發(fā)生。
機組在運行過程中,應(yīng)適時安排高壓調(diào)節(jié)閥全行程活動性試驗,并對機組各負荷段的運行參數(shù)和高壓調(diào)節(jié)閥開度進行詳細記錄和對比,提早發(fā)現(xiàn)高壓主汽閥閥蝶脫落的事故隱患,保障機組的安全運行。
(來源:汽機監(jiān)督)